999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

一種天然氣凈化廠低濃度酸氣硫磺回收工藝

2017-09-11 14:14:56曾繼磊喬光輝衛國鋒劉菲
化工管理 2017年24期
關鍵詞:催化劑

曾繼磊喬光輝衛國鋒劉菲

(1西安長慶科技工程有限責任公司,陜西 西安 710018)

(2長慶油田分公司第一采氣廠,陜西 靖邊 718500)

(3長慶油田分公司第五采油廠,陜西 定邊 718500)

一種天然氣凈化廠低濃度酸氣硫磺回收工藝

曾繼磊1喬光輝1衛國鋒2劉菲3

(1西安長慶科技工程有限責任公司,陜西 西安 710018)

(2長慶油田分公司第一采氣廠,陜西 靖邊 718500)

(3長慶油田分公司第五采油廠,陜西 定邊 718500)

長慶靖邊氣田凈化廠醇胺法脫硫脫碳后的酸氣具有H2S含量低于15%(v)、潛硫含量低于30t/d的特點,適合低含硫酸氣處理工藝有LO-CAT法、Clinsulf-DO法、生物脫硫法、WSA制酸法等,但是這些工藝技術專利均掌握在國外公司,存在技術轉讓費高、催化劑設備供貨周期長的問題。在充分考慮推進國產化等因素基礎上,依據潛硫含量不同,對催化劑及關鍵設備-反應器開展研究與應用,采用“恒溫”+“絕熱”兩級反應的直接氧化工藝技術,實現了天然氣凈化廠低硫高碳酸氣酸氣處理尾氣達標排放,副產品為高純度硫磺,易銷售。選用國產催化劑和繞管移熱式恒溫反應器,大大降低裝置投資和運行費。

天然氣;低含硫;硫磺回收;直接氧化;兩級反應

天然氣凈化廠酸氣來自廠內天然氣脫硫脫碳裝置,脫硫脫碳裝置選用醇胺法脫硫脫碳工藝。含H2S、CO2天然氣經脫硫脫碳處理后,由胺液再生塔頂部出來,約100℃酸氣經酸氣空冷器冷至冷至40~45℃,再經酸氣分離器,分離出酸性冷凝水后的酸氣進入硫磺回收裝置。酸氣主要成分為H2S和CO2,并含少量攜帶的游離水和醇胺液。

1 工藝選擇

對于H2S含量低氣藏的原料天然氣經脫硫脫碳裝置后,酸氣中H2S濃度也比較低,國內典型的氣田如長慶油田下古氣藏,經凈化后酸氣中H2S濃度位于0.6~15%(V)之間,以30×108m3/a處理規模的天然氣凈化廠計,潛硫含量最大為23t/d,并且酸氣中CO2含量均在88%以上,致使酸氣氣量較大,達到32×104m3/d以上。

不同濃度的H2S酸氣,采用不同的硫磺回收工藝,具體見表-1。

表1 不同H2S濃度酸性氣采用硫磺回收工藝表

由表-1可知,靖邊氣田天然氣凈化廠酸氣中H2S含量低于15%(mol),應采用直接氧化法。目前適合天然氣凈化廠低含硫氣質的酸氣處理的直接氧化法有:絡合鐵液相氧化法、Clinsulf-DO法、SHELL-PAQUES生物脫硫法和制酸法。經過技術咨詢和對比后,發現以下問題:

(1)絡合鐵液相氧化脫硫法和Shell-Paques生物脫硫法總硫回收率可達99.9%以上,硫回收率高,但生產的硫磺品質差,難以銷售,裝置運行需要不斷補充催化劑和各種藥劑,整個裝置運行成本高;

(2)制酸法包括WSA法和SOP法,均能夠滿足尾氣排放要求,但是目前國內硫酸市場需求處于飽和狀態,存在銷售難的問題。

(3)Clinsulf-DO法硫收率小于90%,難以滿足越來越嚴格的排放要求。

天然氣凈化廠需要解決低濃度酸氣硫回收率低、運行成本高和副產品銷售的問題。國內催化劑廠家開發出選擇性氧化硫回收催化劑,該催化劑在化肥廠和煤化工酸氣處理有成功應用經驗,副產品為硫磺,但是天然氣凈化廠無應用業績。化肥廠和煤化工尾氣中主要組成為NH3、CO、H2S、SO2、CO2等,成分復雜,同時利用堿性廢水對尾氣進行洗滌,尾氣排放也達標,而天然氣凈化廠酸氣具有氣量大,氣量變化范圍大、H2S含量低,CO2含量高,潛硫含量低的特點,凈化廠若建設堿液洗滌裝置,還需要解決廢水排放的問題。因此需要對國產選擇氧化硫回收工藝進行改進,以適應天然氣凈化廠酸氣處理要求。

2 催化劑選擇

2.1 直接氧化催化劑

選擇氧化催化劑用于等溫反應器,主要作為H2S與O2反應的催化劑,將H2S選擇氧化為單質硫,反應見式-1。

選擇性氧化催化劑用于絕熱反應器,主要作為將恒溫反應器中未反應的H2S進一步氧化,生成單質硫及微量SO2,反應見式-2及式-3。

催化劑性質見表2。

表2 催化劑性質表

2.2 催化劑活性評價

等溫反應器用催化劑及絕熱反應器用催化劑的活性評價分別見圖1和圖2。

2.3 主要工藝操作條件、指標

(1)溫度

第一反應器進口溫度:150~180℃

第一反應器反應溫度:160~260℃

第一反應器反應出口溫度:220~260℃

第二反應器進口溫度:195~230℃

圖2 絕熱反應器用催化劑活性評價圖

第二反應器反應溫度:195~260℃

第二反應器反應出口溫度:195~260℃

液硫分離溫度:116-125℃

(2)O2控制

第一反應器入口O2/H2S:0.5~0.8(v)

第一反應器出口:0~0.4%(v)

第二反應器出口:0~1.0%(v)

(3)硫回收率

總轉化率:≥99.6%(w)

全裝置總硫磺收率:≥98.5%(w)

(4)凈化尾氣

SO2≤960 mg/m3

3 工藝流程

從脫硫脫碳裝置來的酸氣(40~45℃,40~60kPa)首先進入酸氣分離器,將酸氣攜帶的游離水、醇胺液去除,然后進入酸氣增壓風機,增壓至75kPa(g),酸氣經過配入適量的空氣并保證O2/ H2S=0.5~0.6。空氣通過空氣鼓風機增壓到75kPa,同空氣混合后的酸性氣進入原料氣預熱器,由中壓蒸汽(230℃)加熱至150~180℃,進入等溫反應器。原料加熱器出口溫度由中壓蒸汽流量控制。

等溫反應器中,H2S同O2進行選擇氧化反應,將90%以上的H2S氧化成單質硫,為防止床層溫升過高導致催化劑失活,等溫反應器采用繞管換熱形式,采用鍋爐水汽化,產生2.2~3.0MPa蒸汽的方式取走反應熱。等溫反應器產生的中壓蒸汽一部分用來作為原料氣預熱器的熱源,一部分通過中壓蒸汽空冷器冷凝后返回汽包,實現中壓蒸汽的循環利用。等溫反應器溫度恒定在240℃。

等溫反應器出口中間氣經過中間氣換熱器管程,溫度降低至213℃后,進入硫冷凝器管程,中間氣被冷卻至125℃后分離出液硫,氣相返回中間氣換熱器殼程,液硫通過硫分離器后進入液硫池。

中間氣換熱器殼程出口溫度~160℃,再經二級蒸汽加熱器將溫度升高至180~200℃后進入絕熱反應器,進行深度氧化。絕熱反應器出口尾氣溫度為210~260℃進入二級硫冷凝器管程,冷卻至125℃后,進入硫分離器。硫冷凝器殼程通過鍋爐水蒸發,產生0.05MPa蒸汽(110℃),將中間氣熱量帶走。蒸汽經低壓蒸汽空冷器冷凝后,返回硫冷凝器,形成鍋爐水-蒸汽循環取熱。

硫分離罐氣相進入尾氣冷卻器,將尾氣冷卻至65℃后,將尾氣中攜帶的硫蒸汽冷卻為固體硫粉末,然后進入尾氣凈化器,吸附尾氣中含有的少量不凝性硫單質,處理后的尾氣至尾氣焚燒爐,同時預留一套尾氣中CO2回收裝置,借助于燃料氣所產生的650℃高溫將尾氣中的微量H2S氧化成SO2,燃燒后的煙氣與空氣在工藝管道上進行混合后降溫至350℃,進入鋼煙囪排入大氣。

液硫池中液硫經過液硫脫氣泵噴射脫氣,脫出液流中含有的微量不凝氣(H2S、CO2、CH4等)后經過液硫輸送泵外送至硫磺造粒機,硫磺造粒機利用鋼帶造粒將液硫冷卻為半球形粒狀固體硫磺,再經稱重、包裝后運至硫磺倉庫,最終對外銷售。

工藝流程圖詳見圖3。

4 反應器設備選型

在化工反應工程中,應用較多的等溫反應器主要類型有列管等溫反應器、徑向式等溫反應器和繞管式反應器。

列管式等溫反應器具有大的比冷面,具有良好的移熱性能,但該型反應器催化劑裝填率低,空間使用率低,造成本項目反應器直徑大,超運輸和加工限制,在本項目中并不可行。同時材料包括不銹鋼材料用量大,經濟性方面不具有競爭力。

徑向式等溫反應器具有壓降低,反應器直徑規格小的優點,但在該項目中因氣體壓力低,傳熱系數小造成催化劑溫度難以控制在最佳活性溫度范圍內。同時反應器用料較多,經濟性方面略差。反應器高度高,外筒和內件現場需要組裝,設備框架投資和現場施工費用較大。

繞管式等溫反應器雖然比冷面積較列管式等溫反應器少,但傳熱形式上較列管式等溫反應器有優勢,總體能力接近列管式等溫反應器。同時反應器管外裝填催化劑,具體較大的容積利用系數,反應器直徑規格雖然比徑向式等溫反應器大,但還在運輸范圍內。

5 結語

利用該技術建設的靖邊氣田第一、二、五凈化廠已投產成功,其中國產固相選擇氧化硫回收工藝技術成功應用在第一、第二、第五凈化廠硫磺回收裝置上,H2S轉化率超過設計值99.2%,但是飽和狀態的單質硫采用物理分離是無法分離,進入焚燒系統,造成煙氣中SO2含量提高,實際運行排放煙氣中SO2濃度低于達到3000~5000mg/m3,項目擬選用NaOH溶液堿洗工藝處理硫磺回收尾氣,滿足國家標準或是更嚴格排放要求,同時獲得純度為99.8%以上的硫磺,副產品為高純度硫磺,易銷售。該項目全部采用自主工藝技術和國產核心設備,打破了國外公司的技術壟斷,提高了國內低含硫酸氣處理工藝的技術水平,對天然氣凈化廠低含硫酸氣處理領域具有重要的借鑒和指導意義。

圖3 工藝流程圖

[1]王遇冬.天然氣開發與利用[M].北京:中國石化出版社, 2011.234-238.

Wang Yudong.Gas Development and Utilization[M].Beijing: China Petrochemical Press,2011.234-238.

猜你喜歡
催化劑
走近諾貝爾獎 第三種催化劑
大自然探索(2023年7期)2023-11-14 13:08:06
直接轉化CO2和H2為甲醇的新催化劑
鋁鎳加氫催化劑在BDO裝置運行周期的探討
如何在開停產期間保護克勞斯催化劑
智富時代(2018年3期)2018-06-11 16:10:44
新型釩基催化劑催化降解氣相二噁英
掌握情欲催化劑
Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:45:06
碳包覆鐵納米催化劑的制備及其表征
V2O5-WO3/TiO2脫硝催化劑回收研究進展
負載型催化劑(CuO/TUD-1,CuO/MCM-41)的制備及其在一步法氧化苯合成苯酚中的應用
合成化學(2015年4期)2016-01-17 09:01:27
復合固體超強酸/Fe2O3/AI2O3/ZnO/ZrO2催化劑的制備及其催化性能
應用化工(2014年3期)2014-08-16 13:23:50
主站蜘蛛池模板: 日韩精品免费一线在线观看| 亚洲第一视频网| 色婷婷成人| 18禁黄无遮挡免费动漫网站 | 国产va视频| 成人国产一区二区三区| 啪啪免费视频一区二区| 香蕉国产精品视频| 老司机午夜精品网站在线观看| 亚洲人成色在线观看| 99精品一区二区免费视频| 日本五区在线不卡精品| 天堂成人av| 国产在线精品美女观看| 久久久国产精品免费视频| 国产成+人+综合+亚洲欧美| 久久综合伊人77777| 最新亚洲人成网站在线观看| 伊人AV天堂| 成人91在线| 1024国产在线| 在线看国产精品| 欧美国产日韩另类| 国产成人精品午夜视频'| 国产毛片片精品天天看视频| 婷婷伊人五月| 午夜精品久久久久久久无码软件 | 毛片免费高清免费| 中文字幕伦视频| 人人澡人人爽欧美一区| 乱人伦99久久| 国产国模一区二区三区四区| 欧美成人国产| 五月婷婷激情四射| 极品国产在线| 四虎永久在线| 久久亚洲国产视频| 国内老司机精品视频在线播出| 国产欧美亚洲精品第3页在线| 色婷婷国产精品视频| 亚洲精品人成网线在线 | 欧美精品H在线播放| 国产亚洲高清在线精品99| 欧美日韩精品在线播放| 亚洲日本中文综合在线| av天堂最新版在线| 91美女视频在线| av天堂最新版在线| 婷婷成人综合| 中文字幕亚洲乱码熟女1区2区| 国产精品福利导航| 欧美成一级| 欧美 亚洲 日韩 国产| 伊人久久大香线蕉aⅴ色| a毛片免费观看| 亚洲精品天堂在线观看| 九色视频一区| 中文字幕色在线| 亚洲不卡无码av中文字幕| 亚洲综合欧美在线一区在线播放| 97人妻精品专区久久久久| 国产人前露出系列视频| 国产精品久久久久无码网站| 97免费在线观看视频| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 国内精品一区二区在线观看| 欧美伊人色综合久久天天| 91精品国产丝袜| 91在线中文| 亚洲综合经典在线一区二区| 亚洲日韩在线满18点击进入| 欧美日本在线| 第一页亚洲| 国产va视频| 天天操精品| 91九色最新地址| 一区二区在线视频免费观看| 国产香蕉在线视频| AV无码无在线观看免费| 亚洲第一区在线| 国产麻豆va精品视频| 奇米影视狠狠精品7777|