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油井工作制度持續優化技術與應用效果評價

2017-09-23 07:06:48劉學棟馮新永吳娟
科學與財富 2017年26期
關鍵詞:優化設計

劉學棟+馮新永+吳娟

摘要:在油田開發過程中,油層條件的變化、注入端方案的調整、壓補堵措施的實施均可造成油井產液量及液面發生變化,勢必打亂油井原有正常的運行狀態,經常需要通過調整機采方式、抽汲參數來恢復油井的正常運行狀態,并對配套工藝技術進行優化設計,以提高油井系統效率,確保其高效運行。結合油田開發形勢的變化,開展工作制度及配套工藝技術的優化設計,確保了油井長期高效的運行。

關鍵詞:油井;工作制度;優化設計;系統效率;高效運行

油井科學合理的工作制度是確保其正常高效運行的必要條件。結合投產以來生產開發形勢的變化,通過開展一系列泵況診斷分析,適時采取了換大泵、轉換舉升方式等措施,并在開展上述措施的同時,對其配套工藝技術進行了優化設計,使得至今仍高效平穩運行。同時,結合對油井的優化分析,總結出機采井的合理工作方式,以科學指導油田油井的實際生產。

1基本生產情況

A井為油田一次加密油井,投產至 2016年 5 月,生產水平一直相對比較穩定,產液在 70~90 t/d 波動,液面在 600~ 900 m 波動。

2016年 6 月,油井液面在井口,出現抽不下去現象,根據現場診斷結果于 2016 年 7 月隨檢泵實施了換大泵措施(φ57 mm 換φ70 mm);2016年 12月,油井大修后由于含水上升而采取堵水措施,根據堵后產量適時轉 GLB500 型螺桿泵生產。

2提高舉升能力

2.1措施前泵況診斷

油井液面一直在井口,泵效達83.8%,測試示功圖顯示為抽噴圖。現場抽壓 1 min 壓力上升至 3 MPa,且穩壓 15 min 壓力不降 ,同時抽壓功圖顯示正常;所以,診斷確定油井為產液量增加導致出現抽不下去的現象。

2.2注入量變化情況核實

為了找到A井產液量增加的原因,對注入端注入量的變化進行核實。與油井相連通的注水井有2口,其中,注入B井于 2009 年 12 月— 2016年 6 月間待大修,處于停注狀態,2016年 6 月大修開井后,對油井的注入量為 50 m3/d;注入C井于 2016年 6 月實施了壓裂措施,對油井注入量由壓裂前的 55 m3/d 增加壓裂后的 90 m3/d。2 口注入井對油井的注入量分別增加 55 m3/d 和 35 m3/d,合計增加注入量 85 m3/ d,增加 154.5%。由此可見,地層注入能力增強是導致產液量增加的直接原因。

2.3實施換大泵措施

根據A井地層注入能力的變化,及時調整油井工作制度,實施換大泵措施,以恢復油井的正常工作狀態。在實施過程中,優化工藝配套。在充分考慮供排關系的前提下,以“大泵徑、長沖程、低沖速”為設計原則。泵徑由φ57 mm 提高到φ70 mm,沖程調至最大3 m,沖速由9 min-1 下調至8 min-1,理論排量由99 t/d增加到133 t/d,增加34t/d;實際產液由83 t/d增加到102 t/d,增加19 t/d;泵效由83.8%下降到76.6%,下降7.2百分點。進行安全系數校核,實施桿、管合理匹配。抽油桿桿徑和管徑相應提高一個級別。其中,桿徑由 φ22 mm 增加到φ25 mm,增加 3 mm,最大載荷由372 kN 增加到 481 kN,增加 109 kN,相應安全系數增加 0.5;管徑由φ73 mm 增加到φ89 mm,增加16 mm,最大載荷由 329 kN 增加到 496 kN,增加 167 kN,安全系數增加 1.1;過流面積由 1357 mm2 增加到 2160 mm2,增加 803 mm2。開展桿柱運行頻次分析,實施參數優化。泵徑由φ57 mm 提高到φ70 mm,提高了 22.8%;沖速由 9 min-1 下調至 8 min-1,下降了 11.1%;檢泵周期由 457 d 延長至 521 d,延長 64 d,延長了 14.0%。

2.4 換大泵措施效果

根據開發形勢,及時調整油井供排關系,優化油井工作制度,并實施“增泵徑、降參數”的設計原則,有利于油井科學、合理和高效運行。油井實施換大泵措施后,產液由83 t/d增加到102 t/d,增加19 t/d;產油由1.4 t/d增加到3.8 t/d,增加2.4 t/d;液面由井口下降到 605 m,下降 609 m,增液有效期達 392 d,由于含水的變化增油有效期達 150 d;系統效率增加到 37.9%,較平均水平高 6.1 百分點。

3轉換舉升方式

A井于 2016年 11 月 進行大修,套銑至 731.65 m,下新套管 69 根,對扣深度 724.40 m。油井大修后,針對含水上升實施堵水措施,堵后預產為 40 t/d;同時,結合地面設備老化、維修難度大、維修頻次增加、成本增多、影響生產時率等問題,確定將其轉換成螺桿泵生產。在實施轉螺桿泵生產方案設計過程中,優化工藝配套。

3.1 合理設計泵型

針對轉速對偏磨的影響,采取“靠近上級”的選泵原則。根據地質提供的預產 40 t/d,泵型設計有 2 種方案:設計泵型為 GLB400,轉速應達到 116 r/min 方能滿足生產,且繼續上調參數空間較小;設計泵型為 GLB500,轉速需 93 r/min 即能滿足生產,且繼續上調參數空間較大。因此,設計采用第 2 套方案,不僅減緩桿管偏磨,而且留有較大的調整空間,可有效治理高沉沒度井。

3.2個性化布置扶正器

采取“下密上疏、大泵多小泵少”的扶正器布置方法,結合井眼軌跡,進行個性化設計。針對 GLB500 型泵、φ25 mm 桿徑,轉子以上 20 根每根設計 1 個,其余每 3 根設計 1 個。

3.3 設計應用等壁厚螺桿泵

等壁厚螺桿泵與常規螺桿泵對比,橡膠襯套厚度為 8 mm 均勻相等,提高了泵的工作穩定性;定子泵筒外觀呈雙螺旋曲線形狀,散熱性能較好,提高了螺桿泵的工作壽命;單級承壓能力 1.0 MPa 以上,提高了系統效率[3]。油井轉螺桿泵生產 212 d 后,發現產液由 41 t/d下降到 32 t/d,下降 22.0%;液面由 454 m 上升至 291 m,上升 35.9%;電流由 5 A 上升到 9 A,上升80%。針對產液下降、液面上升、電流上升的情況,立即開展了泵況診斷。現場抽壓 1 min 壓力上升至 3 MPa,穩壓 15 min 壓力不降,停機能穩住,且驅動桿有反向轉矩,結合生產參數確定為結蠟。及時采取洗井措施,洗井后恢復正常生產水平,目前已平穩運行 1401 d。優化油井工作制度,實施“大泵徑、低轉速”設計原則,有利于高效平穩運行。

參考文獻:

[1] 賀清松.抽油機井調參措施優化方法探討[J].內蒙古石油化工,2013,6(4):22-24.endprint

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