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GE水煤漿氣化渣水工段運行問題探討

2017-09-26 01:56:29雷國華
山東化工 2017年16期
關鍵詞:系統

雷國華,劉 佳

(神華包頭煤化工責任有限公司,內蒙古 包頭 014010)

GE水煤漿氣化渣水工段運行問題探討

雷國華,劉 佳

(神華包頭煤化工責任有限公司,內蒙古包頭014010)

文章針對GE水煤漿氣化渣水工段的實際運行情況,對出現的問題進行討論分析,通過技改,達到穩定運行。

除氧器;三通;真閃;脫氨塔

神華包頭煤化工氣化裝置采用GE水煤漿加壓氣化技術,以煤和氧氣為主要原料,在6.5Mpa(G)壓力下進行部分氧化反應,生成CO,H2,CO2為主要成分的粗煤氣,經增濕,降溫,除塵后,送至下游裝置進行凈化處理,同時將系統產生的黑水送至閃蒸,沉降系統,達到回收熱量以及回水再生,循環使用的目的,產生的粗渣以及細渣送出界區外。該工藝的氣化反應溫度在1300~1400℃,反應壓力從2.7~8.7Mpa,日投煤量從500~3000t不等。水煤漿氣化工藝的特質,決定該類裝置高溫,高壓,易燃,易爆,工藝流程長,操作難度大等特點。

1 渣水工段出現的問題分析

渣水處理工段分為閃蒸系統,黑水處理系統,除氧器系統以及絮凝劑、分散劑系統。裝置自2010年5月投料以來,運行已近7年,在經歷多次技改后,運行趨于平穩,以下對本工段常出現問題做出總結。

(1) 本工段除氧器為兩臺,為全裝置提供高壓灰水,是氣化裝置的核心設備,其作用是為了防止溶解氧氣的水進入洗滌塔系統腐蝕管道,設備。開車以來,因為低壓灰水含固量較高,設備結構不合理,致使除氧頭旋膜管堵塞,填料、再沸騰管的表面和內部結垢嚴重,高壓灰水泵入口時常有大量垢片,導致入口過濾器堵塞,泵無法正常運行,引起洗滌塔補水不足,系統水循環量小,加速結垢;灰水和蒸汽換熱效果差,水溫達不到飽和溫度,氧氣不能徹底析出,嚴重影響氣化系統運行。

(2)渣水工段從開車初期就遇到各種磨損泄漏問題,嚴重時導致系統停車處理,其易磨易損部位主要集中在大小角閥閥后短節及三通,低閃至真閃閥后短節、三通及32寸管箱等。

(3) 由于現污水處理場原設計進水水質為COD≤600mg/L;NH4-N≤200mg/L;而在神華包頭煤制烯烴項目投產試運行過程中實際排水水質為COD約1000mg/L;NH4-N約350mg/L,較原設計進水水質指標惡劣,導致污水處理裝置無法處理,要求氣化裝置大量減少外排廢水,加速了氣化系統結垢,嚴重威脅裝置的安全、穩定生產。

(4) 閃蒸系統分為高壓閃蒸,低壓閃蒸,第一真空閃蒸和第二真空閃蒸。其原理是通過液體隨著壓力的降低沸點也隨之降低,水再沸騰回收熱量,溶質在水中的溶解度下降,將溶解于水中的大部分酸性氣體閃蒸出來。真閃作為最后兩級,對于降低水溫,閃蒸酸性氣體尤為重要。真閃設計負壓為上塔-0.07MPa,下塔-0.09MPa(操作值-0.080至-0.083MPa,即滿足工藝要求水溫45℃),在實際使用過程中由于負壓變差水溫最高至55℃,不僅影響系統熱平衡,加速結垢甚至會使污水處理細菌活性下降。

2 解決方法及整改措施

2.1 除氧器改造

(1)除氧器氧頭結構不合理,之前為焊接式,技改后變為法蘭式連接,將原水室旋膜裝置內部布管和上下管板焊接在一起,改為可拆卸式便于徹底清洗;

(2)由于填料拉西環比表面積大,易結垢影響灰水進量因此將其改為淋水篦子板,不僅提高換熱效率,減小灰水阻力而且能夠防止因水汽偏流設備震動大;

(3)進入除氧器的低閃氣量較大,蒸汽無法全部回收造成除氧器憋壓,隨著生產符合提高,灰水系統循環量大,這一現象更加明顯。因此在除氧頭安全閥前增配放空管線,在低閃氣進入除氧器總管之前新配一條泄壓管線,以減輕除氧系統壓力。

(4)在除氧器底部和兩臺除氧器平衡管增設至高壓灰水泵入口備用管道,為定期清洗維修提供便利。

(5)2013年增設一臺新除氧器后,裝置每6000小時進行切換清洗維修,增加使用周期。

(6)操作中進入除氧器的低壓灰水須優先進入氧頭,非工藝原因(補水不足)禁止打開進入箱體閥門,且控制好低閃壓力,除氧器壓力。

2.2 管道磨損改造

大角閥閥后短節及三通采用的是以水抗水原理,用三通內的水抵抗后來的水的沖擊,三通處壓力從6.0MPa降至1.5MPa左右,到高壓閃蒸罐內降至0.9MPa,現在實際操作壓力為0.7~0.8MPa之間,壓力太高閃蒸效果不好,壓力太低設備沖刷,磨損嚴重。磨損的原因基本上都是因黑水中含固體顆粒,且壓差較大造成的,也有可能是在大角閥閥后,高溫黑水因降壓迅速閃蒸,產生氣泡,在三通附近產生汽蝕現象,對管道的沖刷,損傷較為嚴重。現在我廠的改造是在三通處加一個鐵盒,鐵盒內灌入混凝土,起到保護作用;由于易沖蝕部位原始設計均為10mm左右的普通碳鋼材料,現將這些部位改為20~30mm,材質改為16Mn 管材;小角閥和大角閥的基本原理相同,也采取了同樣的改造措施。現在大小角閥后三通泄露的次數明顯降低;低閃至真閃閥后短節、三通及32寸管箱也是因為降壓沖刷磨損管件的,采取的改造是在閥后短節內襯一層耐磨鋼板,三通改粗,加一小段緩沖,也是以水抗水的形式,而32寸管箱內襯一塊耐磨緩沖鋼板,這幾項改造都得到了很好的效果,現在磨漏次數大幅度減少。對于其他磨損部位,如高閃至低閃彎頭,沉降槽給料泵閥組出口彎頭等,也改為三通式,不僅防止沖蝕,還易于清洗,保證渣水工段的穩定運行。

2.3 外排水水質改造

增設脫氨塔裝置,如圖1所示,以降低外排廢水氨氮,增加污水處理裝置的接收水量,來保證氣化裝置的外排廢水量,從而解決氣化裝置管道設備結垢嚴重這一難題。

脫氨塔工藝流程:氣化裝置渣水處理單元外排低壓灰水先進入自清洗過濾器(123V001AB)去除煤渣等物質后進入加堿混合器(123X001)。在堿混合器(123X001) 中與來自堿液槽(123V001)的32%氫氧化鈉溶液混合,將低壓灰水的PH值調節至10.5~11。

圖1 脫氨塔流程簡圖

整合后的低壓灰水直接進入脫氨塔(123T001A/B) 頂部,經過分布器向下流動。在吹脫風機(123C001A/B)的作用下,空氣從塔底向上流動,逐級經過向四層填料與低壓灰水進行逆流接觸。在氣液逆流接觸過程中,水中溶解的游離氨穿過氣液界面,轉移至氣相中,脫除氨氮的灰水從塔底排出,富含氨氮的空氣由塔頂放空管放空,經過空氣吹脫后的低壓灰水氨氮降低至170mg/L以下,經脫氨塔底部提升泵(123P004A/B)提壓后進入加酸混合器(123X002),在酸混合器中低壓灰水與來自酸儲罐(123V002)的98%濃硫酸混合,將PH值降至6~8。調整PH值后的灰水進入渣水一區廢水冷卻器降溫后通過調節閥(123FV008)的流量控制送入污水場調節池。

使用效果:項目投用后,氣化外排廢水的氨氮由原來的330mg/L,降低到220 mg/L左右。增大了廢水處理裝置的接收能力,使氣化的外排廢水量由200t/h增加到230t/h。極大程度的緩解了氣化裝置內的系統結垢情況。自脫氨塔投運后,氣化裝置再未因系統結垢管線堵導致系統減負荷停車,氣化裝置在保證系統廢水外排的情況下穩定滿負荷運轉。

2.4 真空閃蒸系統改造

(1)自2015年下半年將真空抽引冷凝器內部列管更換為不銹鋼材質,以應對管道腐蝕。由于運行多年,管道、換熱器等磨損泄漏嚴重,單爐停車后對真閃冷凝換熱器查漏堵管,易磨損部位如真閃上下塔連通管線等進行加厚;

(2)第一真空閃蒸分離器氣相與真空泵連接方式設計不合理,呈U字形,現改為直管,防止積液,并縮短了管線距離;

(3)由于抽引器蒸汽過大,氣體不易冷凝,增加了真空泵負荷,因此控制蒸汽使用量;

(4)為降低系統水溫,將沉降槽保溫全部去除;加強停車檢修后閃蒸罐的氣密工作。

3 渣水工段其它技改技措

3.1 沉降槽

沉降槽進出口增加連通管線,檢修時便于切換;沉降槽攪拌器無遠傳電流顯示,不能及時發現攪拌器的運行情況而容易導致攪拌器損壞,為了避免類似事故頻繁發生,將沉降槽攪拌器電流指示引至DCS系統,便于隨時觀察,及時處理突發事件,保證攪拌器的穩定運行。

3.2 渣水框架地溝

在渣水一框架和渣水二框架內增設收集液池和液下泵,將渣水地溝內的積水送至1#,2#,3#沉降槽,以解決框架地溝堵塞難題,框架內的環境衛生也將大幅調高。

3.3 密封水冷卻器

1.75MPa、104℃鍋爐水作為高壓灰水泵密封水:溫度高,易導致機封O型圈老化使機封泄漏,因此增設冷卻器,將1.75MPa、104℃鍋爐水溫度降至40℃,達到延長機封使用周期的目的。

4 結論

氣化裝置渣水工段自投料以來,問題不斷,經過技改逐步解決了除氧器運行穩定性,閥門管線磨損,外排水質提高,系統水溫高等一系列問題,保證了裝置的穩定運行。

[1] 馮 超.GE水煤漿氣化裝置除氧器的技術改造[J].內蒙古石油化工,2015(6),94-96.

(本文文獻格式:雷國華,劉佳.GE水煤漿氣化渣水工段運行問題探討[J].山東化工,2017,46(16):145-146.)

TQ545

:B

:1008-021X(2017)16-0145-02

2017-06-02

雷國華(1987—),大學本科,助理工程師,從事水煤漿氣化工作。

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