摘 要:EMS系統(tǒng)一般事故預(yù)判信號用于電網(wǎng)負(fù)荷損失程度判斷,對電網(wǎng)調(diào)度具有重要參考意義,但由于判斷機制存在一定的偏差。本文以地區(qū)電網(wǎng)事故跳閘的一個案例入手,分析事故預(yù)判信號的應(yīng)用及問題,并提出改善措施。
關(guān)鍵詞:EMS系統(tǒng);事故預(yù)判信號;應(yīng)用;分析
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.19.133
1 案例概述
2016年7月18日00:27,AB甲線及AB乙線同時發(fā)生事故跳閘,造成2個110kV變電站失壓(B站、C站)及下轄1個110kV風(fēng)電廠失壓(J風(fēng)電廠),J風(fēng)電廠報廠內(nèi)設(shè)備正常,機組解列。實際損失負(fù)荷14MW,無重要用戶及保供電用戶。失壓期間自動化設(shè)備、電源、自動化遠(yuǎn)動業(yè)務(wù)正常。00:30地調(diào)EMS系統(tǒng)因“A縣調(diào)有功總加”變化超過40%(數(shù)值驟降71.95MW)引起 “地調(diào)發(fā)生一般事故預(yù)判”信號動作,00:34恢復(fù)。
2 一般事故預(yù)判信號動作分析
“A縣調(diào)有功總加”計算分量包含了220kV A站兩臺主變總有功、A縣調(diào)片區(qū)三個風(fēng)電廠(J風(fēng)電廠、K風(fēng)電廠、L風(fēng)電廠)有功總加,以及少數(shù)110kV邊緣線路有功。其中,J風(fēng)電廠取“J風(fēng)電廠#1主變變低301有功”,K風(fēng)電廠取“110kV D站DK線有功”(負(fù)加數(shù)),L風(fēng)電廠取“110KV E站EL線有功”(負(fù)加數(shù))。
結(jié)合遠(yuǎn)動報文對220kV A站有功及A縣調(diào)片區(qū)三個風(fēng)電廠有功的計算分量進行分析,情況如下:
從表中可以看出,由于J風(fēng)電廠發(fā)電機組解列,7月18日00:27:48引起J風(fēng)電廠有功總加由36.55MW驟降為0MW;00:27:41,K風(fēng)電廠有功總加由22.41MW驟降為9.69MW;00:27:49,L風(fēng)電廠有功總加由50.20MW下降為27.52MW。從主站的遙測數(shù)據(jù)來看,上述3個電廠損失有功在00:27:49時數(shù)值上合計為71.95MW,而A站兩臺主變高壓側(cè)的有功總加直到00:29:07才開始明顯變化,導(dǎo)致00:27:49時“A縣調(diào)有功總加”在數(shù)值上減少了46.02%(事件發(fā)生前“A縣調(diào)有功總加”為156.34MW),超過當(dāng)時A縣調(diào)有功總加的40%,從而產(chǎn)生了“地調(diào)發(fā)生一般事故預(yù)判”信號動作。
由此可看出:
(1)A站遙測數(shù)據(jù)上送延遲,是造成本次“地調(diào)發(fā)生一般事故預(yù)判”信號動作的直接原因。而電網(wǎng)實際并未發(fā)生“一般事故”。
(2)“地調(diào)發(fā)生一般事故預(yù)判”信號的產(chǎn)生機制是按照按照省統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的,對“地區(qū)有功總加”和“A縣調(diào)有功總加”遙測進行監(jiān)測,以5秒為周期,若兩次遙測值的變化超過2%,則開始進行計時,然后選取120秒內(nèi)的變化極值,判別最大損失負(fù)荷的比例,若“地區(qū)有功總加”損失比例大于20%小于40%或“A縣調(diào)有功總加”損失比例大于40%小于60%,則發(fā)送“地調(diào)發(fā)生一般事故預(yù)判”信號動作。在該機制下,本次信號判別正確,功能正常,但與事實不符。
(3)在現(xiàn)有機制下,若出現(xiàn)出力較大的發(fā)電機組停運或解列的情況,則由于遙測延遲有可能導(dǎo)致一般或較大事故預(yù)判信號的產(chǎn)生。
3 改善措施
A站遙測數(shù)據(jù)上送延遲,是造成本次“地調(diào)發(fā)生一般事故預(yù)判”信號錯誤動作的直接原因。當(dāng)時A站使用101模擬通道進行通信,遙測上送延遲是由于當(dāng)時遙信信號過多。分析A站101報文得知,跳閘事件00:27:33以后主站接收到的內(nèi)容全部為單點遙信及遙信SOE,由于101報文存在一問一答的形式,每一幀問答存在幾秒的傳輸延時,因此直到00:28:30遙信上送完畢才開始上送遙測數(shù)據(jù)(跳閘事件引起的變化),造成了遙測數(shù)據(jù)延遲。
事件發(fā)生時A站使用104網(wǎng)絡(luò)通道作為備用通道,分析104報文可以看出,00:27:33.076因為跳閘事件開始上送遙信變位,由于104報文為非平衡傳輸形式,廠站端上送信息不需要經(jīng)過嚴(yán)格的問答對應(yīng),因此不存在問答引起的傳輸延時,同一秒內(nèi)(00:27:33.720)就接收到了廠站端發(fā)送的變化遙測。
可見104報文反映的遙測變化比較頻繁,也更加接近實際變化,A站有功總加在短時間內(nèi)存在先上升后下降的過程(下降很可能是由于地方電廠恢復(fù)出力引起),而101報文由于延遲只反映出最終狀態(tài)。兩類報文反映出的最終狀態(tài)一致。
綜上所述,得出如下結(jié)論:
(1)101模擬通道的數(shù)據(jù)傳輸存在較大延遲,104網(wǎng)絡(luò)通道傳輸速率比101模擬通道快得多,能夠更準(zhǔn)確的反映數(shù)據(jù)的實時變化。
(2)在本次事件中,若A站以104網(wǎng)絡(luò)通道作為主通道,在三個風(fēng)電廠有功計算分量大幅降低的時候,A站有功計算分量能夠及時地反映出實際的提升,將不會由于遙測延遲導(dǎo)致 “地調(diào)發(fā)生一般事故預(yù)判”信號動作。
4 結(jié)語
在現(xiàn)有的事故預(yù)判機制下,由于各計算分量的遙測傳輸時間不可能完全一致,在類似的出力較大發(fā)電機組停運或解列的情況下存在事故預(yù)判信號誤動作的可能。但如果所有計算分量所在廠站都采用104網(wǎng)絡(luò)通道進行通信,則可以大幅降低這種可能性。
參考文獻(xiàn):
[1]中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司.(Q/CSG110007-2012)南方電網(wǎng)DL/T634.5101-2002遠(yuǎn)動協(xié)議實施細(xì)則[S].
[2]中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司.(Q/CSG110006-2012)南方電網(wǎng)DL/T634.5104-2002遠(yuǎn)動協(xié)議實施細(xì)則[S].
作者簡介:劉遠(yuǎn)威(1988-),男,廣東海豐人,本科,研究方向:電氣工程。endprint