趙卉
摘 要:針對某發電廠的低壓給水管系的振動進行了檢查和測量。振動給機組的安全運行帶來了隱患。通過測量和分析,發現其原因為管系約束不夠、管系剛度不足產生的受迫振動。通過振動計算分析和測量掌握了主低壓給水管系的振動特性,結合管道實際情況制定了以加強管系約束、增大管系剛度的振動治理方案。治理后管道振動顯著降低,治理效果明顯。
關鍵詞:管系振動;應力分析;固定頻率
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.19.157
1 前言
某發電廠5號爐是1986年投運的超高壓機組。工作壓力:180kg/cm2(17.64MPa),溫度240℃。管材為:st45.8鋼,主蒸汽管規格為:Ф355.6×36mm。主給水管道的振動在機組運行時十分明顯,隨工況變化振幅發生變化較大。尤其在個別負荷及其相應的給水流量情況下,振動更加強烈。
在給水流量等因素變化的情況下,低壓給水管中流場的變化、波動,會在管線或管徑變化處產生流體擾動,這種擾動可激起低壓給水管系的振動。在某些特定給水流量等條件下,液體擾動較強烈或與低壓給水管的振動耦合較大,從而使低壓給水管在某些特定工況下強烈振動。由于流體擾動的復雜性和不穩定性,除壓力脈動情況外,其對管道的激勵一般有著隨機和寬頻帶的特點,系統剛度越小,一般其響應的振動幅度越大。由于管道上產生的動應力與振動位移幅度直接相關,管道較低頻率的振動危害主要表現在管道的振動位移幅度上。
2 管道振動固有特性計算與分析
為了解低壓給水管系的振動固有特性,為治理振動提供參考,采用有限元方法對治理前的低壓給水管系振動固有特性進行了計算。管系前8階固有頻率見表1。振型計算顯示,管道的低階模態以給水管平面(XZ平面)內和垂直平面的一階彎曲為主,這與現場觀察到的結果一致。
3 振動原因分析及治理
管系振動的最大位置在管道計算部分的中部,測量該點在管道平面內的振動位移。測量結果表明,管道的低頻振動以0.4-0.6Hz頻率的振動為主,振幅為最大為12-16mm。
管系剛度不足,易產生受迫振動;管道內流速較大,也容易產生激振。因此綜合考慮,管系振動的原因為管系剛度不足,在管內流體激擾下產生的共振現象。
根據現場觀察、振動固有特性計算分析和振動實際測量結果分析,認為管系的振動以管道平面內的第一階彎曲振動為主。振動治理的手段應是增大管系的彎曲剛度,限制在管道平面內的位移。
結合實際情況,利用管道附近的立柱,在測量點處加一個固定支座約束。從而加強了管道的剛度,改變了系統的固有頻率。
對改造后的管道模型進行模態分析,得到表2所示的前8階固有頻率。
該治理措施在滿足改變系統剛度從而改變管系固有頻率的目的同時,考慮到了實際操作的簡單,沒有改變管系設計的管線布局,只是加了一處固定支座,避免了大幅度改動管道布置可能導致其他安全隱患的問題。
機組正常運行后,發現管系有輕微視覺可觀察到的微弱振動外,無其它任何異常現象。機組運行幾個月后,管系保溫亦無受振動松動開裂現象,管系在各工況下,均無可明顯觀測到的振動現象。管系最大振動位移峰值由治理前的最大12-16mm左右減小到0.2mm以下,治理效果明顯。
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