付超,馬彪,周家成,趙萬慶
(中國石油天然氣股份有限公司獨山子石化分公司,新疆 獨山子 833699)
脫丁烷塔塔底泵密封泄漏的原因分析及處理
付超,馬彪,周家成,趙萬慶
(中國石油天然氣股份有限公司獨山子石化分公司,新疆 獨山子 833699)
脫丁烷塔塔底泵因為密封泄漏多次停機檢修,本文對泄漏原因進行了分析,認為密封沖洗量不足、沖洗介質不潔凈和O型圈材質不合理是密封泄漏的主要原因,針對泄漏原因,采取了擴大節流孔板直徑、增加沖洗液過濾器和更換O型圈材質的處理措施?,F場使用效果良好,為現場解決密封泄漏問題提供一種方法和思路。
密封泄漏;改造;沖洗
脫丁烷塔塔底泵是某石化分離裝置的重要機泵,根據數據統計,2015年全年檢修密封頻次高達6次, 平均運行壽命僅有2個月。由于該機泵所輸送的介質為易燃易爆介質,密封經常泄漏存在安全生產隱患,不僅增加了機泵的檢修作業風險和運行成本,而且影響到上下游裝置的長周期平穩運行(見圖1、2)。

圖1 脫丁烷塔塔底泵

圖2 改造前節流孔板尺寸圖
根據密封結構,對密封安裝時補償機構的預緊量、密封結構有無沖洗死區,沖洗系統是否符合要求,軸套有無變形毛刺、O型圈與介質是否相溶等一系列環節,進行了原因排查。通過分析發現,導致密封泄漏有以下3個方面的原因。
足夠的密封沖洗液不僅將密封產生的摩擦熱帶走,還將保證密封各元件在潔凈的環境下工作。如果沖洗液的流量不夠,將無法實現沖洗液的功能,終將導致密封泄漏。
在脫丁烷塔塔底泵中,介質流量59.4m3/h、吸入壓力0.49MPa、排出壓力1.035MPa、操作溫度109℃、介質密度0.668kg/m3,沖洗線節流孔板直徑為4mm。根據流量計算公式可以得出密封沖洗流量僅為1.05m3/h,小于密封腔實際所需沖洗液流量1.5~2.0m3/h,不能滿足機械密封的沖洗要求。
含雜質的沖洗液,不僅不能保證密封摩擦副間的潔凈,而且會將雜質帶入到密封摩擦面之間,造成密封面刮擦并出現劃痕,導致密封泄漏。脫丁烷塔塔底泵沖洗介質由該泵出口介質引入,由于該泵輸送的介質中所含組分較多,且不穩定,極易形成固態或晶體,在拆解的機械密封摩擦副中,發現大量的雜質及結膠物(見圖3、4),分析認為沖洗液不干凈,導致密封失效。

圖3 密封中存在大量雜質

圖4 密封面結膠
脫丁烷塔塔底泵靜環密封圈材質采用的是氟橡膠,通過查閱 《橡膠密封制品實用加工技術》等技術資料發現,氟橡膠適用的介質僅僅是熱油、蒸汽、空氣、無機酸、鹵素類溶劑,但耐低溫(冬季)和耐酸堿等性能相對較弱,長期與腐蝕性較強的堿液接觸,就會造成密封圈整體溶脹變形、腐蝕變硬、皸裂繼而失彈(見圖5、6),從而失去輔助密封的作用。

圖5 使用前的密封圈

圖6 發生溶脹變形的密封圈
根據上述原因分析,采取以下3項處理措施。
為了確定節流板的合適孔徑,既要滿足沖洗量約1.5~2.0m3/h的要求,又不能過大導致對密封面的沖擊造成點蝕,按照下式對節流板孔徑重新進行校核計算。

式中,薄壁孔流量系數Cd=0.62.節流孔板前后壓差ΔP =0.545×106Pa,介質密度ρ=0.668kg/m3,節流孔面積為A=π(D/2)2m2。
將允許沖洗流量的上下限,帶入以上公式計算得節流孔dmin=5.58mm,dmax=6.35mm。為了便于加工,同時避免流量處于極限附近不穩定,節流板直徑取6mm,然后校核流量為1.876m3/h,符合使用要求。在原有節流孔板基礎上,將節流孔直徑由4mm改為6mm(圖7、8)。

圖7 改造后節流孔板尺寸圖

圖8 改造后的節流孔板
受設備現場情況及工藝條件的限制,無法改變沖洗介質含雜質的現狀,同時也無法引入其它介質(如水)作為沖洗介質。
為了解決以上問題,從原系統出口管線中增加旁路,引入機械密封沖洗系統,在旁路上設置2路并聯管線,分別增加過濾器,通過在線壓差儀表監測前后壓差(見圖9)。在前期試用過程中,兩路過濾器安裝不同目數的過濾網,驗證最佳的過濾網目數。在后期的使用過程中,兩路過濾器安裝相同目數的過濾網,當密封系統沖洗前后壓差增大后,可以在不停機的情況下,在線更換過濾網,同時啟用另外一路過濾器(見圖10)。避免為了清洗過濾網,必須頻繁切泵影響機械密封的使用壽命。
為了尋找和確定最合適的密封圈材質,通過查閱《機械設計手冊》《潤滑與密封原理》及《常用工程材料》等技術資料,發現丁腈橡膠(UA)、硅橡膠(UK)和填充聚四氟乙烯(PTFE),也可以作為O型密封圈的材料。對這3種常用的輔助密封圈材料性能進行對比后,選擇比較適用于低溫泵輕烴介質的填充聚四氟乙烯,來作為O型圈材質,以解決密封圈與輕烴接觸溶脹變形,
繼而失效泄漏的問題。

圖9 改造后的工藝流程

圖10 現場實施效果圖
改造后,脫丁烷塔塔底泵運轉情況良好,到目前為止還未對該設備進行檢修,已連續運行12個月,達到改造目標。此次改造,節約配件費、人工費和停工減產物料費共計35.84萬元/年,經濟效益顯著。通過改造,解決了脫丁烷塔塔底泵密封泄漏的故障,消除了安全隱患,確保了設備長周期平穩運行,具有較好的社會效益。
此次改造經驗可以推廣到其他類似機泵密封的改造上,為以后處理類似問題提供依據。此次改造,僅就設備本身采取了相應的改進措施,通過工藝操作優化,避免出現超負荷、氣蝕等非正常工況,可進一步延長機泵使用壽命。
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