尹繼英
摘 要:加氫裂化裝置中,由于腐蝕原因導致的空冷器泄露,進而導致裝置停車狀況危害性大,是高壓空冷設備的關鍵研究問題,從管材成本、耐蝕作用分析,Incoloy 825作為高壓空冷器管束材料逐漸成為研究熱點。本文針對incoloy825高壓空冷器制造技術、焊接工藝等進行了分析,并充分借鑒國內自行設計制造的加氫高壓空冷器案例進行了分析,旨在提高設備的防腐蝕性能。
關鍵詞:Incoloy825材料;高壓空冷器;加氫裝置
中圖分類號:TQ051 文獻標識碼:A
齊魯石化公司1.5Mt/a渣油加氫脫硫裝置中的反應物空冷設備于2002年發生泄露,帶來了巨大經濟損失。泄露原因為基管內部被介質腐蝕、沖刷進而導致設備材料變薄漏孔。為了解決空冷設備問題,需要進行更換,作為國內首臺Incoloy 825空冷器,設計制造存在大量難點問題,主要由我公司(哈爾濱空調股份有限公司)進行制造。
一、空冷器設計
1.Incoloy825材料分析
Incoloy材料作為一種合金材料,一般稱為鐵鎳基合金,其化學成分中:C含量最高,為90%,還包括Ni、Cr、Mo等元素。Ni對于合金作用體現在增加了抗Cl- 應力腐蝕作用,避免基管開裂,Cr提高了合金整體的抗氧化能力,通過添加微量鈦,一般控制在0.6%~1.2%范圍之內,能夠增強合金穩定化作用。傳統加氫高壓空冷設備中的管束一般選取10#,管箱材質為16MnR(HIC),該材質在H2S、CL-介質中,抗腐蝕性能較差,易發生基管內部銨鹽污垢的影響,正是由于碳鋼、鉻鉬鋼的耐腐蝕能力差,Incoloy825合金材料在現代加氫空冷設備中應用越來越廣泛。
2.主體材料選擇分析
以齊魯石化項目為例,對裝置改造過程中,主要加工原材料為高硫原油,裝置中的反應物經高壓換熱設備后進入第一空冷器,針對該項目特點分析,其主體材質的選取至關重要。首先,從介質腐蝕角度分析,反應產物中不僅包含硫化氫、氨氣、氯離子等酸性介質,空冷器從操作溫度為130℃~200℃,銨鹽結晶溫度亦在此區間,容易導致氯化銨結晶生成,造成基管腐蝕,該工況長期運行,導致腐蝕作用變強。
理論計算中,一般采用流體腐蝕系數Kp進行衡量介質的腐蝕效果,對空冷設備操作負面影響大,空冷設備正常工況下,Kp數值也不高,介質流速低于6m/s,但實際工程中腐蝕嚴重,分析原因與NH4Cl的垢下腐蝕關聯較大,碳鋼、鉻鉬鋼此工況下腐蝕嚴重。國外研究發現,對于反應產物空冷設備來說,Incoloy825材料效果較好。設計時,管子規格定為Φ25×2.5的無縫管,管子除需符合ASME SB- 163中UNS No.8825的所有規定外,還要求逐根進行水壓試驗,以及按SE- 571(GB7735 B級)逐根進行渦流檢測,管子交貨狀態為退火狀態。
3.結構設計
該空冷設備從維修方便出發,采用絲堵式板焊的方形管箱,同時在管箱中間設置支撐隔板孔,便于管內介質的上下流動。管板和絲堵板設計為54mm厚的15CrMoR(H)鋼板;若不設置隔板,則管板和絲堵板須106mm厚,管箱中部的加強隔板是絲堵式結構的主要優勢結構。具體空冷器管束圖如圖1所示。
該空冷器管束設計過程中個,從介質凝結角度出發,采用傾斜設計,同時為了避免熱膨脹作用影響,管箱支撐結構設計過程中充分運行延長度方向的滑動作用,避免管束撓度、振動作用影響,間隔1500mm處設置相應的支撐部件。采用雙金屬軋制型加工,加工制造較為快捷,對基管厚度負面影響少。
二、空冷器制造
該類空冷設備的加工制造難點在于Incoloy825管與管板焊接問題,由于異種鋼焊接難度大,為了保證制造質量,需要進行充分的焊接評定。
其一,焊接工藝評定作為實際工況的模擬,需要嚴格控制焊接管子的接頭數量,一般不可超過10個。
其二,對3個以上的焊接罐頭進行拉脫試驗,保證焊接的抗拉響度高于管子、管板的抗拉強度較大者。
其三,沿評定用管中心線進行切開作業,保證焊接接頭處不存在未焊接徹底、未融合等缺陷。
其四,對所有焊接試件接頭處進行著色檢測處理,參考JB4730-94標準進行合格驗收。
其五,焊接前應進行預熱,預熱溫度由制造廠確定,并通過焊接工藝評定驗證,焊后應緩冷。
最終管頭的焊接采用手工電弧焊,焊條為哈焊所研制的Inconel 112型焊條。外坡口需要采用U形坡口焊接。Incoloy825材料焊接熔深淺,由此需要在內角焊后外側徹底清根。
三、高壓空冷管箱絲堵泄露原因及處理措施
1.泄露原因分析
針對國內高壓空冷設備項目泄露原因分析,其絲堵泄露狀況的主要原因分析如下:制造誤差、安裝誤差等原因導致密封性未達到設計效果;其次,墊片材料的影響,墊片的設計選材為316 L,一般316 L 的硬度比Incoloy 825低 30-40 HB,實際硬度高;再者,絲堵結構的影響,設計過程中墊片安裝位置為密封面的中心位置處,絲堵螺紋根部制造出錐形角,保證墊片絲堵的穩妥配合,現場拆卸發現,錐形角導致了安裝過程的絲堵,密封面存在坡度等狀況。
2.處理措施分析
針對絲堵式管箱的泄露狀況進行處理措施分析,具體方法如下。
方法一:現場拆卸,加強密封面雜質清理作業,對變形明顯部位進行更換墊片、絲堵,重新安裝處理,裝配過程中在帝都表面涂抹二硫化鉬,防止螺紋咬死,控制裝配力度,便于后期拆卸維修處理。
方法二:密封焊接處理,焊條選用AWSA5.11 ENi Cr Mo-3,焊絲選用AWS A5.14 ERNi-Cr Mo-3,所有焊接材料應是低氫型鎳基焊材。碳鋼材料空冷設備的處理過程中發現,焊接熱量容易導致周邊未焊接絲堵部位的泄露,需要充分降低焊接熱量,避免周圍絲堵的熱變形作用,降低整體密封效果,對于焊接絲堵泄露問題,需要反復著色檢測,保證合格后方可驗收。
方法三:做卡具對泄漏的絲堵進行帶壓堵漏。由于管箱的表面精度不夠,首次加工的卡具密封效果較差,必須對卡具不斷進行改進后合適。高壓部位采用卡具,卡具的四周會輕微滲漏介質,說明采用卡具不能完全解決泄漏問題,該方法可作為管箱絲堵泄漏的臨時處理措施,避免非計劃停工。
結語
國產化高壓空冷器經受了加氫裂化工藝過程在役運行的各項考驗,其運行成功不僅提高了國內石油化工設備核心技術的設計能力,同時也提高了民族工業的制造能力,對我國未來空冷器的生產制造具有重大影響,具有長遠的社會效益、經濟效益。
參考文獻
[1]高暉.國產Incoloy 825高壓空冷器的設計制造[J].石油化工設計,2005(22):5-7.
[2]朱金兵.Incoloy825 高壓空冷絲堵泄漏分析及處理[J].廣東化工,2011,4(38):197-198+207.endprint