汪國光 張邦平 毛 群
1.浙江省玉環創興混凝土有限公司2.浙江省衢州金廈非凡建材有限公司
淺談商品混凝土退回處理試驗與調整方法
汪國光1張邦平2毛 群2
1.浙江省玉環創興混凝土有限公司2.浙江省衢州金廈非凡建材有限公司
本文通過模擬退回商品混凝土處理試驗:采用加水和加外加劑兩種方法,確定補加外加劑方法是調整退回混凝土處理最佳方法,根據加外加劑的摻量試驗數據,作為處理退回商品混凝土的原始依據,應用于實際生產。
混凝土;聚羧酸外加劑;水
為了加強對退回商品混凝土處理的過程質量控制,避免因試驗室質檢員處理不當造成混凝土不合格而引發的質量事故,所以要規范退回商品混凝土的統一處理方法,以達到科學合理地利用退回混凝土,減少混凝土的浪費、增加企業的效益。
水泥:江山南方水泥有限公司P·O42.5水泥,標準稠度27.2%,初凝180分鐘,終凝250分鐘,安定性合格,28d水泥強度為50.7Mpa,表觀密度3040kg/m3,比表面積380m2/kg,;
礦粉:衢州東深建材公司S95級,表觀密度2850kg/m3,流動度比100%,比表面積400m2/kg,28d活性指數98%;
粉煤灰:巨化熱電廠II級,45um方孔篩篩余16.9%,燒失量3.78%,需水量比102%,28天活性指數71%;
機制砂:衢州市衢江區興達制砂廠,堆積密度1460kg/m3,表觀密度2610kg/m3,細度模數2.9,含泥量0.5%,亞甲藍試驗合格;
碎石:江西省玉山縣下鎮鎮里村采石場,5-31.5mm,堆積密度1490kg/m3,表觀密度2610kg/m3,針片狀含量6.5%,壓碎值8.7%,含泥量0.7%;
外加劑:金華市高恒外加劑有限公司:TF-8201A聚羧酸高性能減水劑,密度1.044g/cm3,含固量12.83%,PH值6.0,減水率21.0%,凈漿流動度250mm。
模擬退回商品混凝土處理方法試驗。如表1、2

表1 混凝土坍落度經時損失試驗、補加水后砼性能對比試驗

表2 混凝土坍落度經時損失試驗、補加外加劑后砼性能對比試驗
根據以上兩個表試驗數據分析:表1混凝土坍落度經時損失試驗,采用加水方法調整混凝土的和易性。拌制的混凝土隨著停滯時間的延長,坍落度、擴散度損失增大,補加水量也在逐漸上升,即水膠比逐漸增大,當混凝土停滯了4小時調整后,混凝土流動性不佳擴散度小于400mm,,28天強度下降了31%;表2采用補加外加劑調整方法,隨著混凝土停滯時間的延長,坍落度擴散度損失也增大,補加外加劑摻量也出現翻倍增長,但混凝土水膠比基本不變,和易性較好擴散度大于500mm,28天強度只下降2%。由表1、2試驗總結:退回或在工地停滯混凝土調整和易性不能采用補加水的方法,科學調整方法是在混凝土內補加外加劑,不僅混凝土強度損失小,而且和易性好。
由以上試驗結果,確定處理商品混凝土的基本原則,作為處理退回混凝土的原始依據,提出調整處理方法如下:
因出廠混凝土控制不嚴造成的混凝土退料,分以下兩種情況處理:
5.1 坍落度過大(或離析)整車退回,調整方法是卸掉0.5~2立方混凝土,補加相同配合比的干料或稠度小的水泥砂漿,快速攪拌不少于5分鐘,經檢查無塊狀干料,坍落度符合設計要求,且實際水膠比不大于理論水膠比方可出廠。
5.2 坍落度過小,補加同等水膠比水泥砂漿,再補加外加劑摻量0.2~0.3%/m3,并強制攪拌5分鐘,直到坍落度達到出站要求為止。
因工地施工或澆筑等原因退料,首先由攪拌車司機過磅,質檢員根據攪拌車司機提供的過磅單凈重計算剩余方量,分別采用以下處理方法:
(1)同等級使用。延誤時間在2小時以內,補加外加劑的摻量0.2~0.3%/m3,延誤時間在3小時左右,補加外加劑提高0.3~0.5%/m3摻量進行調整,調到附近的工地使用。
(2)提高等級使用。罐車內剩退混凝土小于2 m3,并延誤時間在2小時以內,如提高一個強度等級使用,則調整時應提高原混凝土強度的2~3個等級相同體積的混凝土,混凝土在加料過程中罐體快速旋轉攪拌3~5分鐘。使罐體內混凝土充分攪拌均勻。
(3)降低等級使用,在混凝土延誤3~4小時,補加外加劑摻量在0.5~0.7%/m3,降低一個強度等級及以上處理。
(4)延誤時間超過4小時及以上,補摻混凝土膠凝材料的0.8~1.0%/m3外加劑,安排非承載結構部位(如墊層)使用,否則報廢處理。
當混凝土送到工地時,混凝土坍落度達不到施工要求,低于設計要求50mm,可按發貨單上的方量,每立方砼添加0.5~1kg的外加劑調整,使混凝土和易性符合設計要求,確保優質合格的商品混凝土澆筑于建設工程中。
[1]GB/T50080-2016.普通混凝土拌合物性能試驗方法標準.
[2]GB/T50081-2002.普通混凝土力學性能試驗方法標準.
[3]丁麗芳,姚志玉,劉永奎.預拌混凝土坍落度失控原因分析.
汪國光,1973年2月.