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(洛陽煉化宏力化工有限責任公司 , 河南 洛陽 471012)
先進智能控制系統在MTBE裝置的應用
岳斌,紀紅進
(洛陽煉化宏力化工有限責任公司 , 河南 洛陽 471012)
MTBE裝置生產技術比較成熟,但仍存在DCS操作自動化率較低、操作平穩性較差和能耗較高等問題。宏力化工公司在DCS操作的基礎上增加先進智能控制系統(APC),對公司MTBE裝置進行技術改造優化。優化結果表明先進控制系統能大幅度提高MTBE裝置操作平穩率,減輕操作人員勞動強度,有效降低裝置生產能耗。
MTBE ; APC ; 平穩率 ; 能耗
甲基叔丁基醚(MTBE)是一種汽油添加劑,可以有效地提高汽油的辛烷值。洛陽煉化宏力化工有限責任公司擁有2套MTBE裝置(MTBE一單元和MTBE二單元)。裝置分為醚化反應系統、催化蒸餾系統、甲醇萃取系統和甲醇回收系統,工藝流程如圖1所示。兩套裝置均采用固定床+催化精餾合成MTBE工藝技術,其中一單元設計生產能力為6萬t/a MTBE,以輕C4(C5含量平均在0.1%左右)做原料,生產的MTBE產品為公司的MTBE優級品;二單元設計生產能力為4萬t/a MTBE,以重C4做原料(C5含量平均在1.5% 左右),生產的MTBE 產品為公司的MTBE合格品。

圖1 MTBE裝置工藝流程圖
先進智能控制與優化技術(即APC)是從20世紀70年代末發展起來的一項新型的綜合性工業技術,它的核心是多變量控制理論。APC的推廣應用,可以有效穩定裝置操作,減輕操作負荷,提高產品質量,降低成本,提高控制水平。APC是建立在常規控制回路之上的。實施先進控制不會改變已有的常規控制策略。在實施先進智能控制時APC與常規控制回路之間會有一個嚴格的、保證它們之間無擾動和安全切換的邏輯,只有下游常規控制回路正常的情況下,相應先進控制回路才能切到在線;同樣下游的常規控制回路不正常時,相應APC回路也會自動回到常規控制狀態。
宏力化工公司基于提高產品質量和節能降耗的考慮,與洛陽宏達卓陽科技有限公司進行技術合作,結合兩套MTBE裝置實際生產現狀,先后對公司MTBE二單元和MTBE一單元進行先進智能控制技術(APC)改造。本論文以APC在MTBE二單元生產上的應用為例進行改造前后效果的闡述。
1.1原料系統不穩定,裝置負荷波動較大
宏力化工公司MTBE二單元裝置C4原料來自于中國石化洛陽分公司氣分裝置,受上游裝置波動影響,使MTBE裝置二單元的負荷在6~28 t/h波動,裝置工藝調整頻繁,操作難度加大,無法達到最佳的操作工況。
1.2原料質量不穩定,產品質量控制難度加大
根據MTBE設計要求,C4原料指標中異丁烯含量>13%(質量百分數),受原料來源波動影響,異丁烯含量波動較大,進而影響醇烯比,對后續反應造成不利影響,產品質量控制難度加大。
1.3手動控制較多,操作勞動強度較大
目前MTBE二單元共有控制回路21個,其中手動狀態11個,手動狀態占總控制回路將近50%,操作人員的勞動強度加大,不利于裝置的安全生產。
1.4MTBE產品中C5含量高,MTBE優級品少
催化精餾塔出裝置分析中C5含量有時高達15%,影響MTBE含量<85%,且無法通過精餾塔塔頂蒸出。
2.1自動化程度對比
APC投用后,大幅提升了MTBE二單元自動化水平,自動控制率全面提高,使用APC控制的關鍵回路的自控率由原來的不足50%,提升到100%。大幅降低了工人勞動強度。21個控制器投用情況如表1、表2所示。

表1 進料、反應、催化精餾部分各控制器投用情況

表2 甲醇萃取、回收部分控制器投用情況
TV-1504與LV-1503兩回路切除主要有以下幾方面原因:①原料中組分含量變化過大。②來料量過大,超過設計負荷最大值28 t/h以上。③公用工程部分波動幅度過大。FV-1502切除原因為當日調度調整MTBE一單元、MTBE二單元間加工負荷。刨除不可控因素,APC控制器的投用率可達到100%。
2.2操作穩定性對比
APC系統投用后,改善了裝置進料大幅波動情況,同時穩定了C4進料、醚化反應、催化精餾、甲醇萃取、回收單元的各工藝參數,有效減少了生產波動,使設備長期保持在最優工況下運行,有利于裝置安穩長優平穩生產。
當進裝置原料C4量大幅波動(26 t/h降到18 t/h)時,APC在確保原料罐液位的前提下,進反應器流量以每分鐘變化量≤0.5 t/h的速度緩慢調整,使進料變化對催化精餾塔T1501靈敏點溫度、液位等被控變量的影響降到最低,從而確保了整個裝置的穩定生產。
2.3產品質量對比
APC投用后使生產實現卡邊操作,從而使產品質量得到優化,增加了MTBE產品的合格率和優級品率。
產品質量對比結果如表3所示。

表3 投用前后催化精餾塔T1501底MTBE產品質量對比
注:投用前化驗分析報告日期為6月1日—8月22日,投用后化驗分析報告日期為8月23日—10月15日。
由表3 可以看出,APC控系統投用后,在相同工況下,MTBE純度<85%出現比例由9.2%降低為4.3%,純度<90%出現比例由28.7%降為17%。
2.4操作能耗對比
本裝置能耗情況采用蒸汽抄表與冷回流量折合蒸汽量兩種方式對比APC控制器投用前后的生產單耗。
2.4.1以抄表方式計量對比結果
APC控制器投用前后以抄表方式計量能耗對比結果如表4所示。

表4 投用前后以抄表方式計量能耗對比表 t
注:投用前化驗分析報告日期為8月4日—8月18日,投用后化驗分析報告日期為10月1日—10月15日。
2.4.2以冷回流方式計能耗對比結果
APC控制器投用前后以冷回流方式計量統計能耗對比結果如表5所示。

表5 投用前后以冷回流方式計量能耗對比表 t
注:投用前化驗分析報告日期為8月4日—8月18日,投用后化驗分析報告日期為10月1日—10月15日。
2.4.3節能效果核算
投用APC控制系統后,以抄表計量方式,加工每噸C4原料,蒸汽耗用量減少0.060 8 t,循環水耗用量減少13.6 t;以冷回流方式計量加工每噸C4原料,蒸汽耗用量減少0.067 6 t,循環水耗用量減少13.6 t。
①以抄表計量方式核算節能效果:
每年節約蒸汽折算1 939 204.3元。每年節約循環水折算544 813.7元。全年合計2 484 018.0元。
②以冷回流方式核算測試期間節能效果:
每年節約蒸汽折算2 156 665.7元。每年節約循環水折算544 813.7元。全年合計2 701 479.4元。
其中:蒸汽價格為159元/t,循環水價格為0.2元/t,年加工周期365 d,C4加工量為550 t/d。
由上述核算可知MTBE二單元投用APC控制系統后至少每年能為企業節能創效200萬元以上。
宏力化工公司MTBE裝置增上APC控制系統。APC控制系統投用后,自動化率由原來的50%提高至100%,顯著提高了MTBE裝置的自動化率,大大減輕了職工的操作強度;APC系統能在原料來料大幅度波動的情況下,對進料量進行緩慢調節,從而避免進料大幅度波動對裝置各工藝參數的影響,因此APC系統大幅度提高了MTBE裝置的穩定性;APC系統投用后使生產實現卡邊操作,一定程度提高了產品質量;APC系統投用后經過測算,可以使生產能耗得到有效降低,每年為企業節能創效200萬元以上,取得了良好的經濟效益。
大連化物所二氧化碳加氫合成甲酸研究取得進展
近日,中國科學院大連化學物理研究所航天與新材料研究室研究員黃延強、副研究員楊小峰,與大連理工大學副教授王新葵合作,在二氧化碳加氫合成甲酸研究中取得新進展,相關研究成果在線發表在Nature Communications上。
CO2加氫合成甲酸是一個原子經濟性反應,生成的甲酸是重要的化工原料,并可作為理想的液態儲氫材料。CO2分子中的碳原子處于最高價態且化學性質相對惰性,對其進行有效活化是實現CO2高效轉化的關鍵。該團隊設計了一種席夫堿修飾的納米金催化劑,利用席夫堿基團中的氮中心與CO2發生弱相互作用生成氨基甲酸鹽兩性離子,并進一步在納米金催化劑上發生加氫反應生成甲酸。實驗結果表明,不同于傳統多相催化劑的碳酸氫鹽加氫路徑,氣相CO2能夠直接在席夫堿修飾的金催化劑上加氫轉化為甲酸,在溫度90 ℃、壓力8.0 MPa的反應條件下,生成甲酸的轉化數可達14 470(12 h)。席夫堿與CO2這種弱的相互作用模式為CO2的低溫活化提供了新途徑。
TQ056.8
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1003-3467(2017)11-0038-03
2017-08-25
岳 斌(1990-),男,助理工程師,從事化工生產技術管理工作,電話:0379-66992976。