,,
(1.唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305;2.大化集團(tuán)大連化工股份有限公司,遼寧 大連 116308)
輕灰蒸汽煅燒爐增容改造技術(shù)
鄭志剛1,王榮軍1,趙家有2
(1.唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305;2.大化集團(tuán)大連化工股份有限公司,遼寧 大連 116308)
蒸汽煅燒爐是純堿生產(chǎn)過程中的重要設(shè)備,本文主要介紹針對超期服役的φ3000×30000蒸汽煅燒爐,在原位置實(shí)施更新增容過程中,對現(xiàn)有基礎(chǔ)的改造和主要設(shè)備的改造技術(shù),使改造后的煅燒爐在提高換熱效率同時(shí),降低汽耗、提高產(chǎn)能。
煅燒爐;靜力切割;基礎(chǔ);同軸度;變螺距加熱管
我公司現(xiàn)有6臺輕灰煅燒爐、1臺流化床,其中φ3600×30000大爐5臺,原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力800 t/日;輕灰4#爐為φ3000×30000小爐,原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力600 t/日。經(jīng)過近幾年不斷改造,現(xiàn)大爐單臺生產(chǎn)量提高到1 130 t/日,小爐生產(chǎn)量提高到800 t/日。4#爐生產(chǎn)量提高后,因設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行,爐體、汽室、滾圈已經(jīng)出現(xiàn)不同程度減薄,存在較大的安全隱患。輕灰爐設(shè)計(jì)壽命18年, 4#爐已使用22年,嚴(yán)重超期服役,需整體更換。
將輕灰4#爐拆除,在原有位置對托輪及傳動(dòng)基礎(chǔ)改造,更換大爐;配套進(jìn)料絞龍、出料絞龍、返堿刮板、出氣箱、旋風(fēng)分離器等附屬設(shè)備擴(kuò)容改型。
因φ3000×30000小爐總質(zhì)量261 t,改造后新爐總質(zhì)量333 t,相差72 t,且兩者直徑也相差600 mm,考慮設(shè)備廠房高度局限性及原有基礎(chǔ)承重能力,選擇在不破壞基礎(chǔ)承臺的前提下,運(yùn)用先進(jìn)的靜力切割技術(shù),把原爐頭、爐尾托輪混凝土基礎(chǔ)從頂端向下水平方向切除2 000 mm;因設(shè)備整體質(zhì)量增加72 t,且傳動(dòng)系統(tǒng)也需一并進(jìn)行改造,在爐尾托輪及傳動(dòng)基礎(chǔ)位置增加4根灌注樁以提高基礎(chǔ)承載能力;原爐頭進(jìn)料基礎(chǔ)為鋼結(jié)構(gòu),承載能力差,運(yùn)行時(shí)振動(dòng)值高,此次改造去除原有鋼基礎(chǔ),在原鋼基礎(chǔ)承臺中間再增加兩根灌注樁,進(jìn)料系統(tǒng)形成獨(dú)立基礎(chǔ),樁基完工后,進(jìn)料、前托輪、后托輪基礎(chǔ)按3%的斜度植筋、支模、澆筑。
3.2.1 進(jìn)料絞龍
為增加進(jìn)料絞龍整體結(jié)構(gòu)對物料的抗腐蝕性,進(jìn)料殼體、螺旋絞刀、支撐管改為316L03材質(zhì),進(jìn)料軸采用20#材質(zhì),外包3 mm厚316L03材質(zhì)圓環(huán)。
3.2.2 煅燒爐爐體
煅燒爐爐體厚度18 mm,滾圈部位爐體厚度38 mm,齒圈部位爐體厚度30 mm,采用Q235B鋼板卷制,提高爐體整體強(qiáng)度,因廠房空間受限爐體無法整體安裝,設(shè)計(jì)上采用分體式組裝方式,整個(gè)爐體分7段組裝,法蘭連接形式,接口處采用承插式,保證了整個(gè)爐體的同軸度。

圖1 承插式接口
3.2.3 托輪
托輪輪轂采用HT250材質(zhì),外套采用50CrMo(鍛)材質(zhì),托輪外徑尺寸φ1400,滾圈采用42CrMo(鍛)材質(zhì),大齒圈采用ZG35CrMo材質(zhì),小齒輪采用42CrMo(鍛)材質(zhì),提高傳動(dòng)系統(tǒng)抗磨性,小齒輪與大齒圈潤滑形式采用帶油輪型式,增強(qiáng)潤滑效果。
3.2.4 爐內(nèi)結(jié)構(gòu)
汽室材質(zhì)采用Q345R;爐內(nèi)加熱管翅片改為變螺距型式,前段因返堿與重堿混合物料黏度大,采用寬螺距翅片,后段為提高物料煅燒效果,翅片螺距變窄,增加換熱效果,改造后整爐傳熱面積達(dá)到4 000 m2以上。
3.2.5 傳動(dòng)設(shè)備
因爐體整體質(zhì)量增加近72 t,經(jīng)設(shè)計(jì)核算,主電機(jī)功率由170 kW增至220 kW;為提高傳動(dòng)平穩(wěn)性及延長使用周期,減速機(jī)由ZLH115-20.21-Ⅰ改為SEW公司M3PSF90減速機(jī),提高整機(jī)平穩(wěn)性。

表1 新4#爐與原4#爐及7#爐運(yùn)行情況對照表
查定結(jié)論如下:
1)與改造前相比,輕灰4#爐出堿量提升16 t(輕灰)/h。出堿溫度提升約10 ℃,進(jìn)爐蒸汽壓力降低0.7 MPa,進(jìn)爐蒸汽溫度降低38 ℃。
2)改造后的4#爐與7#爐的換熱面積相同。與7#爐相比,在出堿量相當(dāng),出堿溫度大致相等的情況下,4#進(jìn)爐蒸汽壓力節(jié)省約0.7 MPa,進(jìn)爐蒸汽溫度降低約20 ℃。
此次φ3000×30000輕灰爐增容改造為φ3600×30000爐于2017年年初進(jìn)行設(shè)計(jì)制作,6月初進(jìn)行更換,歷時(shí)3個(gè)月,9月初投入運(yùn)行,運(yùn)行效果穩(wěn)定,極大的減輕了其他爐的生產(chǎn)負(fù)荷,也為將來陸續(xù)服役到期的煅燒爐更換提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。
TQ114.15
B
1005-8370(2017)06-29-03
2017-10-15
鄭志剛(1974—),男,本科,工程師,唐山三友集團(tuán)純堿分公司輕灰車間設(shè)備副主任工程師。