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(1.連云港堿業有限公司,江蘇 連云港 222042;2.大連市鍋爐壓力容器檢驗研究院,遼寧 大連 116013)
2#鍋爐低溫過熱器爆管故障分析及對策
徐海兵1,錢宏利2
(1.連云港堿業有限公司,江蘇 連云港 222042;2.大連市鍋爐壓力容器檢驗研究院,遼寧 大連 116013)
主要針對連云港堿業有限公司2#鍋爐低溫過熱器在使用過程中出現的連續爆管事故進行了分析,結合設計、運行狀況等方面綜合探討,并提出了相應的解決措施,取得較好效果。
鍋爐;過熱器; 爆管;對策
連云港堿業有限公司熱電車間配備四臺鍋爐,其中1#~3#鍋爐為無錫鍋爐廠生產的UG-150/39-M型自然循環、固態排渣煤粉爐,額定負荷130 t/h,過熱蒸汽壓力3.82 MPa。該鍋爐為半露天布置,本體呈“Π”型,制粉系統采用熱風干燥,鋼球磨中間儲倉式,鍋爐采用熱風送粉。噴燃器四角布置,爐膛四周布置膜式水冷壁,在水平煙道內布置兩級垂直式對流過熱器,尾部煙道雙級交錯布置了管式省煤器和空氣預熱器。該設備1989年2月建成投用。隨著國家環保要求,其中的2#鍋爐在2016年6月份開始進行脫硝改造,采用低氮燃燒+SCR工藝,當年7月底改造結束投入運行,但從2016年9月初開始,一個月內連續發生三起低溫過熱器爆管事故,給安全穩定運行帶來嚴重影響,本文主要對此爆管事故展開分析,找出對策,并將消除故障過程進行綜述,以期對國內類似的鍋爐有所幫助。
2016年9月8日,2#鍋爐的低溫過熱器在運行過程中的迎火側左數第2根出現泄漏,與之相對應的水冷壁也同時出現泄漏。割管檢查水冷壁、過熱器內壁未發現明顯結垢,使用測厚儀檢測水冷壁壁厚最薄約為2.7 mm(水冷壁公稱壁厚為3 mm,經長時間運行磨損減薄),低溫過熱器管壁壁厚正常,割管處未發現異物堵塞,周邊水冷壁與過熱器未出現脹粗和鼓包現象。依據現象初步判斷認為水冷壁爆管泄漏,沖蝕對面過熱器,導致過熱器也出現泄漏事故。在局部更換相應管道后投入運行。
2016年9月11日2#鍋爐的低溫過熱器迎火側右數第9根在運行過程中出現了泄漏,同時第一次更換的迎火側左數第2根出現局部脹粗現象(由φ38 mm脹粗最大到φ41 mm)。其余146根低溫過熱器和高溫過熱器管束,使用游標卡尺確認外形尺寸均未出現明顯脹粗,這次在更換迎火側左數第2根脹粗的過熱器管過程中,發現管內存在白色結晶,經化驗分析存在磷酸鹽成分。過熱器第二次出現了問題且發現管內結晶,所以懷疑因過熱器存在結晶堵塞管束,導致局部過熱爆管。在檢查確認迎火側左數第2根脹粗管不通無法疏通處理,直接封堵。東側爆管第9根使用壓縮空氣確認通氣后,進行了局部換管恢復處理。先后檢查水冷壁下聯箱、汽包等部位,內部均無結垢和雜物。對2#鍋爐過熱器等爐管系統進行反沖洗,沖洗初期分析指標磷酸鹽為15 mg/L,沖洗約6 h后磷酸鹽分析含量為0,系統再沖洗約1 h,按規程點爐投用。
通過第二次爆管檢查分析,認為第一次爆管分析結論有偏差,不是水冷壁管先泄漏,而應該是過熱器系統出現局部堵塞,導致過熱器管過熱泄漏,漏點對面的水冷壁管后被沖刷損壞。
2016年9月14日在凝渣管東側位置又出現較大異音,停爐檢查發現仍為第二次泄漏局部換管的第9根爆管,同時把旁邊的過熱器管吹薄,對應的水冷壁變形。在割開第9根檢查發現管束不通,做出封堵處理。其他相應損壞管束進行局部更換,并再次進行爐管反沖洗。初期化驗沖洗水指標磷酸根為1 mg/L、鈉離子為10 mg/L,在沖洗2 h后新增分析指標硅酸根為160 μg/L。連續沖洗約6 h后指標均為0后,遂點火投用。
從爆口外觀看,基本可排除磨損、腐蝕疲勞、熱疲勞等金屬失效,主要仍是高溫過熱導致金屬失效。
2.1.1 迎火側左數第2根爆口(圖1)
符合長期超溫爆口特性:長期過熱爆管的破口形貌,具有蠕變斷裂的一般特性。管子破口呈脆性斷口特征,爆口粗糙,邊緣為不平整的鈍邊,爆口處管壁厚度減薄不多。管壁發生蠕脹,管徑脹粗情況與管子材料有關,碳鋼管徑脹粗較大。

圖1 迎火側左數第2根爆口
失效原因符合沉積物堵塞管子或者管子內部結垢,或者是兩者疊加引起換熱效果差,長期超溫的特性。
2.1.2 迎火側右數第9根第一次爆口(圖2)、第二次爆口(圖3)
符合未完全堵塞,爆口呈喇叭狀,但是未呈現管壁減薄,且爆口粗糙不鋒利,符合長時間超溫情況下,在水沖洗后因流速不足未完全通暢,加熱后結晶重新完全堵塞,短期超溫的爆口特征。

圖2 迎火側右數第9根第一次爆口

圖3 迎火側右數第9根第二次爆口
2.2.1 設計因素
設計過程中因計算、結構布置、選材等方面存在偏差,影響正常使用。因1#、2#、3#鍋爐爐型相同,設計參數按相同數值給定,而且低溫過熱器、高溫過熱器、水冷壁本次未進行改造和更換。此外1#鍋爐改造后比2#鍋爐多運行一個月,未發現異常,可排除鍋爐本體設計因素。
2.2.2 制造、安裝及檢修質量因素
主要體現在焊接質量差、彎頭橢圓度和管壁減薄、管材質量問題等方面。本次出現泄漏的部位均在低溫過熱器迎風面,且破口位置均非在焊接部位,此次停爐改造施工也未涉及到該部位,可以排除以上原因。
2.2.3 運行狀況因素
鍋爐運行狀況對使用可靠性影響很大,主要體現在蒸汽品質不良、受熱面積灰、爐內燃燒工況不良、管壁磨損與腐蝕、管材劣化、煤質偏差大等方面。
從幾次事故檢查看,過熱器管壁未發現明顯磨損與腐蝕情況,受熱面無明顯積灰。橫向與1#鍋爐比較,縱向與改造前比較,煤質沒有明顯波動,該因素可排除。
低溫過熱器更換時間為2003年,運行至今13年,材質為15CrMo,是否存在劣化現象需重點檢查和檢驗。一是現場外觀檢查管徑、外形,均無異常。二是從幾根損壞管段離爆口200 mm處,分別截取200 mm長管段,送專業機構進行光譜分析和金相檢測,均無異常,沒有出現材質劣化現象。
此次低氮燃燒器改造后,2#鍋爐燃燒狀況變化明顯。鍋爐爐膛運行溫度一直偏高,基本維持在980 ℃,最高時可達1040 ℃。同比改造前平均上升約140 ℃,橫向與1#鍋爐、3#鍋爐相比平均上升約130 ℃。進入SCR反應器煙溫基本維持在高限運行,同比1#鍋爐SCR進口溫度高出約40 ℃。因此火焰中心上升較多,造成低溫過熱器輻射區溫度偏高。
受鍋爐特點影響,鍋爐蒸汽品質存在機械攜帶和蒸汽溶解攜帶等因素,在長期運行過程中,因管徑小,無法徹底清除,會在管內逐步累積。隨著鍋爐運行周期越來越長,必然引起過熱器部分管段,特別是彎頭最低處和向火側結垢,導致過熱器管換熱不良,出現局部過熱現象。
因第一次爆口未發現異物和結晶,但在第二次鍋爐爆管迎火側左數第2根過熱器(只是脹粗,并未爆管)取出異物分析成分中含有磷酸鹽,因此9月13日、9月15日、16日分別對2#、3#、2#鍋爐進行水沖洗化驗結果對比看,過熱器存在磷酸鹽、硅酸鹽、鈉鹽的結晶,這符合我廠鍋爐精鹽水工藝制備、爐內加藥防垢和鍋爐長期運行的特點,長時間富集在過熱器管內壁而成。
2.4.1 直接原因
長期運行中這兩根爆管的過熱器管內存在因結垢導致超溫運行現象,當燃燒中心上移煙氣溫度升高時,兩者互相疊加,過熱器管壁溫達到失效爆管極限,是造成第2根第9根第一次爆管的直接原因。
此外,第二次爆管泄漏后,對后續處理存在不足,導致第三次故障發生。
2.4.2 失效的誘因
低氮燃燒器改造,導致燃燒區上移,鍋爐爐膛溫度升高,是造成過熱器失效的誘因。
針對目前過熱器爆管的原因,制定相應措施,防止故障再次發生。
優化調整低氮燃燒器工況和風量配比,緩解火焰偏斜和燃燒中心上移導致超溫的狀況,控制爐膛溫度小于950 ℃運行,降低低溫過熱器輻射區高溫影響。
加強自動加藥裝置運行管理,合理控制磷酸鹽的添加量,做好定期排污工作,確保鍋爐爐水品質合格。
計劃運行半年時間對鍋爐進行一次反沖洗,除去鍋爐管束中的沉積物,保證鍋爐換熱器通暢,防止過熱失效。
采取上述措施后,2#鍋爐系統運行正常,至今未出現異常。
[1] 潘鴻恩,孫錫吾.純堿生產設備檢修與防腐[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,1991
[2] 王楚.純堿生產工藝與設備計算[M].北京:化學工業出版社,1995
TK223.32
B
1005-8370(2017)06-36-03
2017-05-04
徐海兵(1977—),連云港堿業有限公司熱電車間設備主任。
《純堿工業》2018年征訂啟事
《純堿工業》是經國家新聞出版署批準出版的科技刊物,為國內外公開發行。本刊的報道范圍包括純堿工業的生產、科研、設計、管理及純堿、氯化銨、小蘇打等上下游產品;與制堿有關的各專業領域;新產品、新技術等諸方面的內容。可供化工行業特別是純堿及相關專業的科技人員、管理人員、技術工人及大中專院校師生參閱。
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