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1 000 m3高爐高鋁礦冶煉生產實踐

2017-12-21 09:02:05趙洪雨姬光剛
山東冶金 2017年5期
關鍵詞:生產

趙洪雨,王 輝,姬光剛

(山鋼股份萊蕪分公司 煉鐵廠,山東 萊蕪271104)

1 000 m3高爐高鋁礦冶煉生產實踐

趙洪雨,王 輝,姬光剛

(山鋼股份萊蕪分公司 煉鐵廠,山東 萊蕪271104)

針對高鋁爐渣難以熔化、黏度增大、流動性變差的缺點,通過改善并優化燒結配礦模型,改善配料結構、穩定爐料結構、改善焦炭質量、控制渣中鎂鋁比、控制渣比等優化并穩定高爐爐料結構,保證好渣鐵熱量,優化高爐上下部調劑等措施,提高燒結礦產量3%、轉鼓指數0.4%的同時,使高爐適應了渣中鋁提高對爐況的影響,保證了爐況的穩定順行。

高爐;高鋁礦;配礦;爐渣性能

1 前言

2013年,山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠高爐配加塞拉利昂礦、高鋁鎳礦及印尼海砂等高鋁經濟礦粉作為降低生鐵成本的重要手段,但是塞拉利昂礦、高鋁鎳礦及印尼海砂等礦粉中Al2O3含量高,而之前高爐一直堅持低鋁冶煉的方式。2012年渣中鋁含量僅為14.68%,在實際生產中渣中鋁最高達到18.8%。塞拉利昂礦為塊、粉混合礦,礦中塊、粉比例波動較大,為降低成本,沒有對塞拉利昂礦石進行分級和破碎,直接配加到燒結礦中使用;而塞拉利昂礦做為山鋼自己的礦山資源,必然會長期使用。配加塞拉利昂礦后,渣相發生了較大變化,需要探討適應目前高爐高鋁渣冶煉的操作制度,適應渣中鋁提高對爐況的影響,以確保爐況穩定順行。

2 塞礦特點及其影響

塞礦的特點是低硅、高鋁、高燒損,其成分組成如表1所示。

表1 塞拉利昂礦成分 %

Al2O3<15%時為低鋁渣,能夠改善爐渣的穩定性,有利于高爐操作,但爐渣中Al2O3含量一般在16%左右,高Al2O3爐渣難以熔化,并且黏度增大,流動性變差,會產生以下負面影響:

1)高Al2O3爐渣的初渣堵塞爐料間的空隙,使料柱透氣性變差,增加煤氣通過時的阻力。同時,該爐渣在高爐內易在爐腹部位的爐墻結成爐瘤,引起爐料下降不順,形成崩料、懸料,破壞冶煉進程。

2)由于高Al2O3爐渣過于黏稠,其終渣流動性差,不利于脫硫反應的擴散作用,脫硫效果變差。一般當Al2O3>18%時,爐渣的脫硫能力大大降低。

3)高Al2O3爐渣終渣流動性差,容易堵塞爐缸,不宜從爐缸中流出,使爐缸壁結厚,縮小爐缸的體積,造成高爐操作上的困難。嚴重時還會引起風口的大量燒壞。

4)高爐爐渣中Al2O3含量在10%~15%時,有利于提高爐渣的穩定性,但當Al2O3含量繼續升高時,爐渣的穩定性變差,爐溫不足,其流動性急劇變差,不僅順行不好,有時放渣出鐵也會困難。當爐溫不足時,極易引起爐缸爐溫不足的渣鐵堆積。

5)配加塞拉利昂礦后,渣中Al2O3又明顯升高,導致爐渣黏度增大,流動性更差,引起爐墻粘結與爐缸堆積,直接影響高爐爐況。

配加塞拉利昂礦本身就是為了降低生鐵成本,而以前沒有高鋁冶煉的經驗,因此在配加塞拉利昂礦、高鋁鎳礦及印尼海砂等后,首先要采取優化改進措施以保證爐況的穩定順行。

3 優化改進措施

3.1 優化燒結配礦技術

為保證高爐、燒結生產順行,實現經濟礦料結構優化目標,確保礦料成本受控和原料條件的穩定,根據當前生產實際情況,優化調整礦粉評價體系,建立科學合理的評價模型,及時動態分析評價不同時期各種礦石的性價比關系,進行單料種燒結性能試驗,掌握料種燒結性能。

建立完善礦料結構配礦的混勻料配比模型,穩定主體料種的配加比例。主體料種配比按照105 m2燒結機50%以上,265 m2燒結機50%以上。燒結性能較好的主體料種紐曼、麥克、PB粉、巴粗等料種的使用比例根據每月性價比情況進行動態調整。

做好預知預控管理程序,本著“科學預測、定期調整”的原則,在混勻料堆封堆后,根據配比情況及時對新料堆成分和性能做出預測;混勻料換堆前,對新料堆的配礦情況、成分計算結果、新料堆化驗成分等進行分析,指導換堆后的生產。

通過調整,燒結礦的冶金性能基本滿足高爐順行的需求,但是燒結礦的粒度明顯要差于配加塞礦以前,其中5~10 mm比例上升3.64%,<5 mm比例上升2.57%。燒結礦粒度及成分對比見表2。

表2 配加塞礦前后燒結礦粒度及成分對比

通過高爐的實際生產情況來看,燒結礦的粒度與性能可以滿足高爐長期穩定順行的要求。

3.2 改造風機,提高鼓風動能

銀前風機長期因耐壓能力受限嚴重制約高爐送風參數,體現高爐熱風壓力和風量受限,風機頻繁因到達警戒線而給高爐減風降壓,導致高爐送風制度不穩定。同時高爐因工藝和操作所需,要求提高冶煉強度,即提高風壓和風量水平,迫切需要風機改造。

改造前冷風耐壓能力上限為380 kPa,高爐側熱風壓力上限370 kPa,實際供應風量2 350~2 400 m3/min。在正常生產中,風機工況點一旦距離防喘線很近時,需要給高爐減風來確保風機安全,嚴重影響高爐生產穩定。

改造后冷風耐壓能力上限為420 kPa,高爐側熱風壓力上限410 kPa,實際供應風量可以達到2 700 m3/min以上。在正常生產中,風機工況點接近防喘線概率大幅降低,因風機原因導致高爐減風的次數明顯減少,同時風機在達到警戒線時,可以實現自動調整,保證了風機安全和高爐送風參數的穩定。

3.3 縮小進風面積,保證爐缸均勻活躍

由于各種因素的制約,高爐正常生產時為保證有足夠的鼓風動能,一般采取堵風口的方式生產。但堵風口導致高爐圓周方向進風量偏差大,帶來的弊端是高爐爐缸工作不均勻,高爐內煤氣流不穩定和經常性的崩滑料,并且由于被堵風口無法噴煤,限制了煤比的提升。為此,保證風口全開,只是在原有風口小套內加風口襯套,以縮小高爐風口的進風面積,在不改變高爐風量的同時,達到提高鼓風動能的目的,以應對因渣中鋁升高引起的渣鐵流動性差的問題,活躍爐缸,保證爐缸工作的均勻性。

3.4 改進應用多環布料技術

要達到高爐長期穩定順行,高爐應有較強的抗波動能力,送風制度與裝料制度應相互匹配。改進前后料制如表3所示。

高爐鼓風動能提高后,中心下料速度變快,要適當擴大角差,增加布向中心的礦焦的數量,根據中心與邊緣氣流變化,調整中間礦石檔的環數以保證氣流的合理分布。

表3 改進前后料制對比

3.5 選擇適宜的造渣制度

Al2O3含量升高后,對終渣性能影響較大,除在燒結過程中控制其含量外,在高爐生產中,通過調整造渣制度來適應目前高Al2O3渣的生產現狀。

高爐順行與爐渣的黏度密切相關。隨著高爐冶煉原燃料的變化,尤其是大量使用高Al2O3含量的塞拉利昂礦,爐渣的流動性已成為影響高爐順行的主要因素。同時,隨著對生鐵質量要求的進一步提高,高爐生產對爐渣的黏度相應地提出了更高的要求,即爐渣要有適宜的黏度或流動性。爐渣的黏度受諸多因素的影響,其中主要的因素是爐渣溫度和爐渣的化學成分。在高爐生產條件下,爐溫相對穩定時,爐渣黏度主要受其成分的影響。隨著渣中Al2O3含量增加,爐渣黏度增高,但合理選擇造渣制度,可以有效降低爐渣黏度。高爐爐渣主要由CaO-SiO2-MgO-Al2O3四元系組成,要保證爐渣具有良好的理化性能,就要調整它們的組成比例和存在狀態。

3.5.1 爐渣堿度的確定

試驗表明,隨Al2O3量增加,礦相結構也稍有變化,硅酸鹽玻璃質的量明顯增多。通過生產實踐來看,渣中Al2O3的量在16%~17%時,鐵中硫磺在相同的范圍內,終渣狀態較低Al2O3時會發生較大變化,基本為玻璃渣。因此在實際生產中,須同時考慮堿度與生鐵中硫含量。

在正常爐溫水平下,爐渣堿度控制在1.15左右,鐵中硫0.02%~0.03%,滿足生鐵質量要求。根據首鋼試驗結果,堿度在1.15、熱量在1 500℃時,爐渣黏度最低,渣鐵具有良好的流動性。保證渣鐵有良好的熱量,控制生鐵[Si]含量下限0.3%左右。二區硫負荷稍低(4.5 kg/t),堿度在 1.1~1.15即可;老區硫負荷偏高,堿度控制值稍高些,在1.15~1.2。堿度的控制可以根據原燃料質量、爐況水平及生鐵質量情況綜合判斷。

3.5.2 高爐渣中MgO含量的確定

生產實踐證明,提高渣中MgO含量可以提高爐渣的脫硫能力,降低爐渣黏度。以當前爐渣堿度1.15~1.2進行分析,在此區間范圍內,當爐渣熔化溫度在1 500℃時,對應的(MgO)含量為15%,因此渣中(MgO)含量以不超過15%為宜。從等溫線來看,在(MgO)含量低于 12%時,隨著(MgO)含量的提高,爐渣的熔化性溫度逐步降低;如果再增加(MgO)含量,爐渣的熔化性溫度呈上升趨勢。

增加(MgO)含量有兩個途徑:一是在燒結系統配加,燒結礦中MgO過高會使得燒結機的生產效率下降,燒結礦的機械強度下降,燒結配碳量上升,燒結工序能耗增加;二是在高爐系統配加,在高爐冶煉過程中,但過高提高(MgO)含量,不但增加渣比及工序能耗,同時也造成鎂資源的浪費,還有可能使爐渣熔點大幅升高,造成爐渣在爐缸內不能完全熔化,反而加劇排渣的困難。據此把(MgO)含量上限定在12%。根據(Al2O3)含量為15%時的CaO-SiO2-MgOAl2O3四元渣系相圖,爐渣的熔化溫度低、穩定性好區域對應的(MgO)含量最低點為8%。因此,渣中(MgO)含量理論控制范圍為8%~12%。

在目前鋁負荷條件下,對爐渣成分要求如下:1)(MgO)含量達到 9.0%±0.5%;2)渣中 MgO/Al2O3按照 0.55~0.6 范圍控制;3)3>1.42。

3.6 保證適宜的爐溫,保證渣鐵熱量

對于1 000 m3級的高爐,目前實際生產中爐渣中Al2O3含量一般高于16%,試驗得知,熱量較低時,爐渣黏度>1 Pa·s,基本不符合高爐冶煉對爐渣黏度的要求。當渣溫升至1 500℃時,爐渣黏度隨渣中Al2O3含量的增加而升高的趨勢放緩,即使Al2O3含量達到18%,仍可獲得較低的爐渣黏度。可見,在實際生產中,要保證渣鐵有良好的流動性,必須有足夠的物理熱。對于1 000 m3級的高爐渣鐵物理熱控制在1 500℃左右已足夠,雖然提高渣鐵溫度后爐渣黏度降低,但從實踐來看渣鐵溫度超過1 500℃后,實際爐溫相對偏高,不利于燃耗的降低,同時影響鐵水流動性。

4 生產情況

通過對工藝參數的調整,克服了大幅配加塞礦等高鋁礦之后渣中鋁上升對高爐冶煉的影響,針對渣中鋁升高后的生產特點,從穩定爐料結構入手,系統分析高爐生產關鍵控制點,為保證渣中鋁升高后,高爐冶煉能正常進行,開發的高鋁礦冶煉技術保證了爐缸均勻活躍,實現了1 000 m3高爐長期高效穩定生產。

1)燒結礦產質量提升。開發高鋁礦條件下的燒結配礦技術,研究各類鐵礦粉焙燒性能和綜合性價比,降本增效。在成分預算和定期調整的基礎上優化與固化燒結配礦結構,實現了高效低成本燒結配礦,保證了燒結礦產質量穩定,改進后產量提高了3%,轉鼓指數提高0.4%。

2)實現了高爐穩定順行。一系列措施的實施基本保證了爐況的長期穩定順行,但由于為了適應高爐高鋁渣冶煉的特點,采取了降低品位、提高渣比并相應提高爐溫的措施,焦比及燃料比略有增加;而塞礦等高鋁礦相較于主流礦粉有較大的價格優勢,雖然燃耗略有上升,但入爐礦料成本大幅降低,仍然降低了生鐵成本。

Production Practice of 1 000 m3BF Smelting High Aluminum Ore

ZHAO Hongyu,WANG Hui,JI Guanggang
(The Ironmaking Plant of Laiwu Branch of Shandong Iron and Steel Co.,Ltd.,Laiwu 271104,China)

TQ522.16

A

1004-4620(2017)05-0010-03

2017-06-13

趙洪雨,男,1968年生,1993年畢業于鞍山鋼鐵學校鋼鐵冶金專業。現為山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠生產科科長,工程師,從事煉鐵工藝技術及生產調度工作。

blast furnace;high alumina ore;ore proportioning;slag performance

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