寧知常
(山鋼股份濟南分公司 煉鋼廠,山東 濟南250101)
120 t轉爐經濟爐齡爐襯維護工藝優化
寧知常
(山鋼股份濟南分公司 煉鋼廠,山東 濟南250101)
通過爐渣成分的控制,采取反復間歇式吹入高壓氮氣的濺渣護爐技術,優化濺渣護爐模式;采用鐵塊渣補的方式護爐;優化轉爐底吹系統和留渣操作,降低了終點碳氧積,降低了終點渣樣中(TFe)含量,減少了渣中的金屬損失,提高了金屬收得率。經濟爐齡的爐襯維護工藝降低了石灰、鎂質熔劑、耐材等消耗,噸鋼約節省費用1.728元/t。
轉爐;爐襯維護;經濟爐齡;濺渣護爐
目前,國內外鋼材市場普遍不景氣,國內鋼鐵主業更是持續虧損,煉鋼廠不得不重新審視過去的工藝、方法、措施。過去,轉爐爐齡一直是重要的技術經濟指標,但是爐役后期,爐況維護的成本高,煙道、下料口等水冷設備經常漏水,給安全帶來了一定的隱患。鑒于目前生產任務不重,提出了經濟爐齡的概念[1],“高爐齡不一定高效益”開始被大家接受。經濟爐齡在10 000爐左右,耐火材料實施噸鋼整體承包,這就極大降低了鎂球、輕燒白云石等耐火材料的消耗,又能保證較好的底吹效果,控制爐襯內型,最大程度發揮復吹轉爐的冶金效果,同時頂底復吹工藝對品種鋼尤其是低碳鋼種的生產提供了有力保障。
2.1.1 爐渣成分控制
采用濺渣護爐技術,冶煉過程中對爐渣調整的目的是為了減少爐渣對爐襯的化學侵蝕,在不影響脫磷、脫硫反應進行的條件下,合理控制終渣MgO含量,使終渣滿足濺渣護爐的要求。終渣成分決定了爐渣的耐火度和黏度。影響終渣耐火度的主要成分是MgO、TFe和堿度(CaO/SiO2)。堿度和氧化鐵含量是由原料和鋼種決定的,其中氧化鐵變化范圍較大(取決于終點拉碳程度)。為使濺渣層有足夠的耐火度,主要措施是調整渣中MgO含量。
工藝規程規定:終渣MgO控制在8.0%~12%范圍內,堿度控制在3.0~3.5。大部分情況下,采用直接濺渣法,出鋼后不調渣,個別高溫鋼或后吹鋼(鋼水終點[C]<0.04%)采用鎂球改質劑調渣后再濺渣。爐渣實際典型成分見表1。

表1 濺渣護爐終渣成分
對表1爐渣的巖相分析可知,渣中以C2S、C3S為主相,同時含有較多的MgO細晶及未熔的MgO顆粒,因此爐渣的特點是:堿度(CaO/SiO2)較高,(MgO)含量較高,均達到了飽和;TFe含量變化較大。
冶煉過程中,根據鐵水成分、溫度、鐵水比例及自動化模型計算結果,合理控制石灰、白云石、鎂球等的加入數量,保證爐渣成分[2]。終點拉后吹、FeO含量高、流動性高時,再通過改質劑調渣,增加渣中(MgO)含量,降低渣中TFe含量,從而保證了濺渣護爐效果。
2.1.2 減緩熔池部位爐襯侵蝕的濺渣方法
采用間歇式開氮氣“浪涌”濺渣護爐技術[3],其特征是,濺渣完畢,具有一定黏度、耐火度的終渣,經過氧槍高槍位反復間歇式吹入高壓氮氣后,爐渣受到氮氣的擠壓和沖擊,呈波浪形被排擠到熔池周圍,敷著在熔池爐襯上,形成“濺渣層”,有效保護了爐襯,延緩了熔池的侵蝕速度。本方法無需增加專用設備,無需延長補爐時間,無需增加勞動強度和噴補料消耗,可有效延緩熔池的侵蝕速度,而且不影響煉鋼生產節奏,不增加生產成本,使轉爐爐襯各部位均衡侵蝕,盡量保持爐襯壽命同步。
高槍位是指,濺渣完畢后,將氧槍操作模式由“生產模式”切換為“檢修模式”,將氧槍槍位降至較正常濺渣槍位高1~1.5 m的位置;“反復間歇式吹入高壓氮氣”是指,在“手動”控制模式下打開濺渣氮氣切斷閥,利用開閥瞬間氮氣壓力高、流量大、對爐渣沖擊排擠作用大的特點,持續吹氮氣5~10 s后關閉氮氣快速切斷閥,并調整氧槍至合適位置,間隔4~8 s后重新開閥吹濺;重復開關氮氣切斷閥操作4~6次。
利用鐵塊將轉爐渣快速凍結在需要墊補的部位,由于鐵塊與爐渣的粘合性,使墊補的部位在搖爐過程中多次掛渣。使用轉爐鐵塊渣補法時,確認轉爐渣面需要墊補的部位后,補爐的前一爐調好爐渣,達到補爐的爐渣要求。爐內留渣5~6 t,將提前準備好的鐵塊(3 t左右)均勻地倒入轉爐內倒渣面侵蝕嚴重的部位,將轉爐在45°~100°之間來回搖幾次,使得鐵塊完全侵入爐渣內,利用鐵塊吸收爐渣的熱量,使爐渣與鐵塊冷卻凝固在一起,起到保護爐襯的作用。操作步驟及要點如下:
1)提前一爐把爐渣堿度控制在3.3以上,渣中(MgO)含量控制在10%左右,出鋼溫度控制在1 640~1 650℃,轉爐終點氧控制在350×10-6以下。
2)渣補用鐵塊要求干燥、無雜物,防止往爐內倒鐵塊時引起安全事故和外來雜物影響補爐效果。
3)補爐前一爐鋼水出凈,爐渣避免過氧化性,以提高爐渣的耐侵蝕性能,確保補爐效果。
4)補爐時鐵塊用量控制在3 t左右,鐵塊補爐部位控制在熔池的上方,防止吹煉過程鐵塊熔化影響鋼水終點成分。
5)倒入鐵塊時,先將轉爐搖到50°,加鐵塊的同時往下搖動爐子,避免鐵塊堆積在一起,倒入鐵塊后,轉爐在45~100°之間來回搖幾次,使得鐵塊完全侵入爐渣內,放入鐵塊后,立刻將爐子搖平(90°左右)。
6)鐵塊補爐的時間控制在45~55 min。
7)補爐第1爐,加強過程控制,避免過程返干,終點溫度控制在1 650℃以下,出鋼后做好濺渣護爐工作。
8)出于安全考慮,鐵塊渣補爐第1爐出鋼時,爐口前方不得有人通行,嚴禁觀察爐況和補爐效果。
根據底吹自動化生產控制系統工藝需求,對底吹PLC程序進行優化設計,對相關PLC進行數據采集,得到底吹所需工藝數據。通過底吹流量模型進行模擬計算,得出符合鋼種需要的底吹流量模式。利用MP7.2上位監控軟件編制上位HMI操作畫面,對底吹流量模式進行選擇操作,實現底吹功能的優化,進一步提高底吹冶金效果。
1)優化底吹PLC程序,撰寫程序設計規格說明書。通過Concep軟件開發、設計底吹PLC程序,完成L1級基礎自動化控制功能,實現底吹功能的優化,達到設計預期目標。
2)編制、優化上位監控畫面(HMI)的設計。根據底吹工藝流程要求,通過Monitor Pro 7.2上位監控軟件設計出符合底吹工藝流程的上位監控畫面(HMI),通過對上位監控畫面的操作,實現底吹流量模式的調整。
3)根據底吹工藝流程和數學模型建立底吹流量控制模型。根據實際出鋼量、副槍測出的實際熔池液位及渣中(FeO)含量變化,結合吹煉過程各元素反應規律及反應特點,調整完善底吹流量模式參數值。
4)配合轉爐濺渣護爐制度,合理選用底吹曲線,控制爐底高度及形狀,保證底吹良好的應用效果。
5)優化、完善自動化煉鋼模型的數據采集、信息傳遞,提高煉鋼終點溫度、[C]含量的雙命中率,提高自動化煉鋼水平。
6)根據不同鋼種終點控制要求(終點[C]含量的控制),選取相應鋼種對應的后期流量曲線。
7)啟動“后攪”模式,尤其是低碳鋼種,以進一步促進C-O反應,降低碳氧積,提高鋼水質量。
8)進一步優化底吹模型的各個參數,提高底吹元件的壽命,更進一步完善自動化煉鋼模型的自學習功能。
2.4.1 留渣噴濺原因和預防機理
轉爐終渣中含有一定量FeO,這種終渣留待下一爐,在兌入鐵水時,必會同時發生以下反應:

根據經驗,當終渣中(FeO)高于20%時,式(1)、(2)反應激烈,會瞬間產生大量的氣體附帶爐渣、鐵水沖出,易造成爆發性噴濺事故。要防止噴濺,最直接的辦法是控制爐中氣體,杜絕或減緩式(1)、式(2)的反應。
1)通過工藝操作降低終渣(FeO)含量,根據供氧時間、爐口火焰等情況,可以通過掌握壓槍時間、控制拉碳、降低爐渣氧化性和TSC(測溫、取樣、定碳)后少加或者不加礦石等措施來實現。頂底復吹轉爐相對頂吹轉爐,可有效降低終渣(FeO)含量。
2)在濺渣護爐結束后,加入1 000 kg石灰,可以達到稀釋(FeO)濃度、稠化爐渣的目的;同時,也可降低爐渣的溫度,當爐渣溫度低于1 508℃時,從熱力學角度來說可以有效預防噴濺的發生。
2.4.2 留渣條件
1)鐵水成分Si不高于0.80%。Si高冶煉操作困難,終渣不易控制。
2)終點碳不低于0.06%。拉后吹終渣條件不好,如冶煉SPHC等低碳鋼時不適合留渣。
3)終點鐵水溫度不高于1 700℃。否則會直接導致終渣(FeO)、溫度波動。
4)新爐冶煉生產100爐后。100爐前以燒結爐襯為主,終渣可能不穩定。
1)經過對濺渣護爐模式的優化,特別是采用了“間歇式濺渣工藝”,有效地維護了熔池,保證了在經濟爐齡內爐況的安全。在整個爐役運行期間,取得良好濺渣效果的同時,始終保持了底吹透氣元件具有良好的通氣狀態,從而保證了頂底復吹轉爐的冶金特性。在降低煉鋼成本和提高鋼質量方面意義重大,降成本顯著。
2)采用鐵塊渣補之前,通常采用“純渣補”和“補爐料補爐”兩種技術來延長爐襯壽命。補爐料補爐不僅增加耐材消耗,而且補爐第1爐轉爐爐渣化渣困難,鋼水夾雜物增加,鑄機時常發生絮流或報警事故。純渣補技術就是濺渣護爐后,留一部分爐渣在爐內,然后自然冷卻,雖能起到護爐的作用,但純渣補時間長,每次渣補需要6~8 h,嚴重影響轉爐生產效率。鐵塊補爐具有如下優點:降低耐材消耗,可以節約30%的補爐料,噸鋼降低0.65元/t;補爐第1爐不污染鋼液,可提高鋼水質量;補爐時間短(約50 min)。
3)底吹流量實現了動態模型控制[4],改善了底吹氣體對熔池的攪拌作用,使得復吹時鋼—渣反應好,吹煉過程平穩,不易發生噴濺,吹煉終點碳氧濃度積更接近平衡值。對比優化前后的終點碳氧積水平,當爐齡為10 000爐左右時,在終點碳含量為0.07%、溫度1 650℃的條件下,優化前碳氧濃度積平均為0.002 76,優化后碳氧濃度積平均為0.002 64。檢測結果表明:在相同終點溫度和碳含量的條件下,優化后碳氧濃度積的平均值比優化前低0.000 12,優化前后碳氧濃度積對比(各30個樣本)見圖1。

圖1 優化前后碳氧濃度積對比
底吹系統優化前終點碳氧積為0.003 106。優化后:低流量為0.003 000;中流量為0.002 896;高流量為0.002 766。由于低碳鋼種比例的增加,吹煉終點碳氧積水平普遍升高,但優化后高流量系列吹煉終點碳氧積平均水平比優化前降低0.000 34。
4)通過實施經濟爐齡,保證轉爐復吹比,保持了良好的爐型,加強了熔池的攪拌力,使熔池內成分和溫度的不均勻性得到有效改善,碳氧反應更進一步接近平衡,避免了鋼水的過氧化。對終點渣樣成分分析對比發現,優化后終點渣樣中(TFe)含量下降0.98%,從而減少了渣中的金屬損失,提高了金屬收得率。
5)經濟爐齡的爐襯維護工藝降低了石灰、鎂質熔劑、耐材等消耗,噸鋼約節省費用1.728元/t。
[1] 汪錫章,謝國宏.論寶鋼轉爐的經濟爐齡[J].寶鋼技術,1997(2):36-38.
[2] 許剛,雷洪波,李驚鴻,等.轉爐煉鋼終點控制技術[J].煉鋼,2011,27(1):66-70.
[3] 李小明,王冠甫,楊軍.轉爐濺渣護爐技術的發展及現狀[J].鑄造技術,2007,28(8):1 140-1 143.
[4] 王超,袁守謙,楊雙平,等.冶金傳輸原理教學方法改革[J].中國冶金教育,2009(4):42-43.
Pro cess Optimization of Lining Maintenance of 120 t Converter in Economical Life
NING Zhichang
(The Steelmaking Plant of Jinan Branch of Shandong Iron and Steel Co.,Ltd.,Jinan 250101,China)
TF713
B
1004-4620(2017)05-0021-03
2016-10-20;
2017-09-15
寧知常,男,1973年生,1995年畢業于山東冶金工業學校鋼鐵冶金專業;后進修北京科技大學冶金工程專業。現為山鋼股份濟南分公司煉鋼廠210 t轉爐區域責任工程師,從事煉鋼工藝技術工作。