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青特鋼200 t/h干熄焦設備運行實踐

2017-12-21 09:02:09于進江
山東冶金 2017年5期
關鍵詞:結構設備系統

郭 飛,于進江

(青島特殊鋼鐵有限公司 焦化廠,山東 青島266400)

青特鋼200 t/h干熄焦設備運行實踐

郭 飛,于進江

(青島特殊鋼鐵有限公司 焦化廠,山東 青島266400)

青特鋼200 t/h干熄焦裝置配置有干熄爐、高溫高壓自然循環鍋爐、分體式干熄爐裝入裝置、列管式焦粉冷卻裝置等,針對存在的焦炭落料不均勻、系統緩沖能力不足、裝入裝置穩定性差等問題,采取了相應的改進措施,保證了系統的運行穩定,投產運行1 a多來,干熄焦各項工藝值均基本達到設計指標。

干熄焦;配置;雙斜道;運行參數

青島特殊鋼鐵有限公司焦化廠2×65孔7 m頂裝復熱式焦爐,年產干全焦160萬t,與之配套200 t/h干熄焦裝置。該套干熄焦裝置額定處理焦炭能力200 t/h,采用高溫高壓自然循環鍋爐,于2016年4月投產。投產以來,青特鋼焦化廠在干熄焦技術大型化應用過程中,不斷探索與創新,通過對設備進行技術改造,對運行與操作進行總結與完善,使大型干熄焦裝置在噸焦投資、運行、維修成本和勞動生產率等方面的優勢逐漸體現出來。

1 干熄焦設備配置

1)干熄爐,干熄爐砌體為豎窯式結構,自上而下分為預存區、環形風道區、斜道區和冷卻區。青特鋼干熄焦加大了干熄爐預存段高度,以增加其預存緩沖能力;斜道區采用雙斜道結構,并采用專利技術(ZL2011 2 0541061.0)設置有24組雙磚結構的斜道柱;環形風道采用內外墻的結構形式,各塊磚之間不再是“井”字型溝舌、溝槽固定在一起,而是采用“雙徑向舌槽”結構,使環形風道既成為一個整體,又能在一定程度上增加其膨脹活動量,避免因圓周方向上的擠壓力而發生變形。表1為干熄爐主要參數。

表1 青特鋼干熄爐主要參數 mm

2)鍋爐。配套鍋爐為高溫高壓自然循環鍋爐,采用膜式水冷壁及整體懸吊式結構;二次過熱器受熱管采用不銹鋼材質(321H),管組上部超音速噴涂有鎳合金,以提高其耐磨性能;省煤器管組外表面鍍鎳-磷;鍋爐吊掛管設有保護套管;膜式水冷壁加防磨板等防腐耐磨措施。解決鍋爐爐管腐蝕、磨損、膨脹、密封等問題,延長干熄焦鍋爐使用壽命。

與中溫中壓鍋爐相比,高溫高壓鍋爐雖然產汽量有所下降,但其實際發電量反而有所提升。提高蒸汽參數也可有效提高循環效率,特別是汽輪機的效率。傳統聯合循環式鍋爐對強制循環泵的運行可靠性要求較高,而自然循環鍋爐可避免這一問題,但其自補償能力相對較弱,運行過程中也易發生循環停滯、倒流、汽水分層和下降管帶汽等故障,需要在操作過程中引起重視。干熄鍋爐采用自然循環方式,主要參數:額定蒸發量114 t/h,額定蒸汽壓力10.3 MPa,汽包工作壓力11.2 MPa,額定蒸汽溫度540℃。

3)其他設備配置。干熄爐裝入裝置,采用分體式結構,區別于整體式,料斗及除塵管道固定于干熄爐爐口上方。這種結構能夠減輕移動部分的重量,從而降低驅動裝置出力。

一次除塵焦粉冷卻采用列管式焦粉冷卻裝置,其結構見圖1。內設46根獨立冷卻套管,每個小水冷管中心為焦粉,外部兩層分別為冷卻水的進水和回水,水冷管下部可向下自由膨脹。外部殼腔進行充氮保護,防止發生粉塵爆炸。焦粉冷卻裝置上部設置焦粉緩沖倉,用以緩存高溫焦粉。

圖1 列管式焦粉冷卻套管

除塵風機采用變頻調速,較傳統液力耦合器形式,機械結構簡單,且避免了冷卻水和油路系統發生堵塞或泄露的風險,維護工作量小,可靠性高。同時,變頻調速具有長期運行節電優勢明顯、調速響應快、調節精度高等優點。干熄焦的提升機、循環風機、鍋爐給水泵等的參數也都進行了相應的提高。

2 干熄焦系統存在的問題及改進

2.1 焦炭落料不均勻

青特鋼大型干熄焦干熄爐預存段增高、爐徑增大、水平截面積增大,爐內焦炭的料流形式發生了改變,同一水平面上的焦炭下落速度差別較大,焦炭靠近爐壁料流較慢,中心較快,進而造成排焦溫度不均勻,氣料比增加。造成這種狀況的原因:1)新砌干熄爐爐墻較粗糙,阻力大。2)干熄爐直徑增加,漏斗效應明顯,靠近干熄爐爐壁的地方成為流動“死區”,由于“鼠洞”和粘性拱的形成與崩塌,導致焦炭料流也不穩定。3)由于干熄爐高度及直徑的增加與料鐘尺寸的設計不匹配,導致爐內布料不合理。

對裝入裝置料鐘尺寸多次進行改變并試驗,通過對料面變化和布料情況進行對比分析,優化爐內焦炭布料情況;通過對干熄爐底導料棒進行調整,優化干熄爐圓周方向下焦的均勻性;另外,通過調整中央/周邊風量配比,使其與中央和周邊的焦炭下落速度相匹配。通過以上手段使風料比趨于合理,同時對鍋爐入口負壓、焦炭浮起有較大改善作用。另外,建議在設計時,增加中央焦炭溫度測點,以及時與周邊溫度對比并進行調整,保證焦炭冷卻均勻性。

2.2 系統緩沖能力不足

大型干熄爐預存段加高增加了干熄爐的預存能力,但與其處理量的增加相比,其緩沖能力并未有實質增加。當上部煉焦工序進行檢修或故障停止裝焦時,干熄焦預存區僅具備1 h左右的緩沖能力,進而需要進行降負荷調整。另一方面,大型干熄焦較中小型干熄焦循環風量增大,當排焦或運焦系統故障,需停止排焦時,系統熱量降低速度會很快,此時需要進行大幅降風操作,進行保溫保壓。在控制系統降負荷速度時,還要兼顧干熄爐砌體耐材,防止其損壞,還要保證鍋爐自然循環系統的安全性。

針對上述情況,干熄焦在提高裝/排焦系統穩定性的同時,還通過加強對上部煉焦工序及下部運焦工序的管理,嚴格控制停機時間。一方面,嚴格控制焦爐K2系數,提高裝焦的均勻性和計劃性;另一方面,加強對焦倉的合理分配和運焦線的點檢維護力度,減少停排焦時間。干熄焦系統內充分發揮干熄爐預存室的緩沖功能,根據出焦計劃計算出排焦曲線,以達到均勻排焦的目的,增強干熄焦系統的穩定性。另外,在設計時,盡量采用雙皮帶的輸焦方式,確保干熄焦排焦的穩定通暢。

2.3 裝入裝置穩定性差

大型干熄焦裝入裝置多采用分體式結構,在一定程度上減輕了裝入裝置的重量。但干熄爐爐口尺寸增大,爐蓋及其配重質量相應增加,原設計忽略了對驅動裝置作用力及行程的統籌考慮,導致在運行過程中問題較多。主要體現在裝入裝置運行結構穩定性差,開關過程中晃動較大;電動缸驅動電機電流波動大,影響電機及變頻器使用壽命;驅動裝置連桿及電動缸底座受力較大,出現變形甚至斷裂。

針對以上問題對裝入裝置驅動結構進行了技術改造,將連桿受力點適當上移,同時適當增加電動缸行程,使其受力與行程匹配更加合理;并對爐蓋及配重進行優化改造;同時,對變頻器參數進行調整,增強其運行穩定性。

另外,大型干熄焦焦粉冷卻裝置處理能力應大幅提高。除由于焦炭處理量增大外,焦炭落差增大,在爐內擠壓摩擦的時間增長,焦粉量相應增加。同時,風量加大也會導致焦粉量進一步增加,較中小型干熄焦焦粉量一般會增加4倍左右。因此,其冷卻處理能力也要相應的增加。若處理能力達不到,將導致排灰溫度過高,損壞后序輸灰系統設備,進而影響干熄焦系統的安全穩定運行。除此以外,由于處理量的增加,裝入/排出裝置的襯板、料鐘等耐磨設備的使用壽命也會縮減,應適時進行檢修更換。

3 干熄焦運行分析

青特鋼干熄焦系統自投產運行以來,通過前期的工藝調整和設備改造磨合,目前運行穩定。干熄焦系統部分運行參數見表2。

表2 青特鋼干熄焦系統運行參數

通過1 a多的運行分析,干熄焦各項工藝值均基本達到設計指標。其中排焦溫度、鍋爐入口壓力較開工初期也得到了極大的改善。

4 結語

從青島特殊鋼鐵有限公司焦化廠200 t/h干熄焦的實際運行情況看,大型干熄焦系統雖然在設計計算、設備配套、管理控制上仍需改進和提高,但通過工藝技術優化,新設備、新材料的使用融合,解決了焦炭落料不均勻、系統緩沖能力不足、裝入裝置穩定性差等問題,大型干熄焦技術將逐步走向成熟,并實現長周期穩定運行,使大型化設備的優勢得到充分展現。

Operation Practice of 200 t/h CDQ Equipment in Qingdao Special Steel

GUO Fei,YU Jinjiang
(The Coke Plant of Qingdao Special Steel Co.,Ltd.,Qingdao 266400,China)

TQ520.5

B

1004-4620(2017)05-0032-02

2017-05-27

郭飛,男,1984年生,2008年畢業于內蒙古科技大學熱能與動力工程專業。現為青島特殊鋼鐵有限公司焦化廠干熄焦主任,工程師,從事干熄焦生產運行工作。

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