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超超臨界機(jī)組啟動分離器二氧化硅突變分析

2017-12-28 07:40:16葉平高默劼
中國設(shè)備工程 2017年24期
關(guān)鍵詞:二氧化硅汽輪機(jī)

葉平,高默劼

(中國電建集團(tuán)裝備研究院有限公司,上海 200233)

超超臨界機(jī)組啟動分離器二氧化硅突變分析

葉平,高默劼

(中國電建集團(tuán)裝備研究院有限公司,上海 200233)

以某新建1000 MW超超臨界機(jī)組在整套試運(yùn)階段一次二氧化硅含量突變的現(xiàn)象為例,分析了此現(xiàn)象出現(xiàn)的原因,提出了避免此現(xiàn)象再次出現(xiàn)的方法。

超超臨界機(jī)組;啟動分離器;二氧化硅;整套啟動;突變

某發(fā)電廠二期工程為2臺1000MW超超臨界燃煤火電機(jī)組,鍋爐為上海鍋爐廠制造的超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,鍋爐采用一次再熱、單爐膛單切圓燃燒、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)塔式布置。由上海鍋爐廠有限公司引進(jìn)Alstom-Power公司Boiler Gmbh的技術(shù)生產(chǎn)。

鍋爐型號為SG3091/27.46-M541,鍋爐的BMCR工況額定蒸汽流量為3091t/h。鍋爐額定工況蒸汽壓力為27.46MPa。在鍋爐啟動及低負(fù)荷運(yùn)行時,在達(dá)到最低直流負(fù)荷前,利用爐水再循環(huán)提升壓力來保證對爐膛水冷壁的足夠冷卻。當(dāng)鍋爐負(fù)荷接近或大于最低直流負(fù)荷時,在水冷壁中的直流模式下,水冷壁管內(nèi)的質(zhì)量流速已能保證水冷壁管的充分冷卻。爐水再循環(huán)逐步切換至備用狀態(tài),啟動系統(tǒng)中分離器貯水箱下來的疏水一路至再循環(huán)泵進(jìn)口,另一路接至大氣擴(kuò)容器,再經(jīng)過疏水箱經(jīng)疏水泵根據(jù)情況分別到達(dá)凝汽器以及機(jī)組排水槽。

給水系統(tǒng)為單元制,每臺機(jī)組配備兩臺50%容量的汽動給水泵組。汽動給水泵的正常運(yùn)行汽源為主機(jī)的四段抽汽,機(jī)組啟動和低負(fù)荷時由輔助蒸汽系統(tǒng)或再熱冷段供汽。當(dāng)主汽輪機(jī)負(fù)荷降至正常汽源壓力不能滿足要求時切換到備用汽源(輔助蒸汽系統(tǒng)或冷段),并在此工況下運(yùn)行。當(dāng)主機(jī)負(fù)荷重新上升時,調(diào)節(jié)器又能自動將汽源切換到工作汽源。

汽動給水泵組設(shè)有前置泵,并配備相應(yīng)的電動機(jī),前置泵布置在汽機(jī)房0米層,除氧器內(nèi)的凝結(jié)水經(jīng)前置泵升壓后至主給水泵進(jìn)口,然后由小汽機(jī)驅(qū)動的主給水泵打出至給水系統(tǒng),主給水泵及小汽機(jī)布置在汽機(jī)房17米層,每臺給水泵汽輪機(jī)自身配置電動油泵供油系統(tǒng),供給水泵汽輪機(jī)本體軸承和被驅(qū)動的給水泵軸承潤滑用油及給水泵汽輪機(jī)保安用油。給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)用油采用中、低壓保安用油,來自潤滑油系統(tǒng)。

1 二氧化硅的危害

新建超超臨界直流爐有其自己的水汽工況特點(diǎn),首先新建機(jī)組熱力系統(tǒng)的清潔度不如正常運(yùn)行的機(jī)組清潔度高,系統(tǒng)中可能存在焊渣、泥砂、鐵銹、保溫棉等雜物,這些是含硅量較大的物質(zhì),影響水質(zhì)穩(wěn)定。其次整套啟動期間采用CWT處理方式,給水全部變成蒸汽,鍋爐水的緩沖性較小,蒸汽的溫度、壓力較高,其所能溶解和攜帶的雜質(zhì)種類較多,濃度較高,伴隨蒸汽轉(zhuǎn)移的雜質(zhì)也較多,在汽輪機(jī)葉片上濃縮、結(jié)垢的的風(fēng)險(xiǎn)也較大,蒸汽品質(zhì)對給水水質(zhì)的變化較為迅速和敏感。最后新建機(jī)組在運(yùn)行過程中由于試驗(yàn)、不穩(wěn)定等因素,造成負(fù)荷波動較大,引起水汽品質(zhì)波動較大。

鍋爐水中硅化物有多種形態(tài),它的主要形態(tài)取決于爐水的pH值,pH值在8~10的范圍內(nèi),硅的溶解度隨著pH值的增大而增大,且在爐水中硅酸與硅酸鹽之間處在水解平衡狀態(tài),如式1、式2所示。

當(dāng)爐水的pH值抬高時,OH-離子濃度就增大,平衡向右側(cè),即生成硅酸鹽方向移動,而硅酸鹽的溶解攜帶系數(shù)比硅酸小得多,因此,飽和蒸汽溶解攜帶的二氧化硅將減少。但當(dāng)pH值超過12,pH值對硅酸溶解攜帶系數(shù)影響減小,pH值太高爐管有苛性脆化的危險(xiǎn)。

在機(jī)組啟動時,隨著熱力系統(tǒng)中蒸汽壓力和溫度的上升,硅的化合物在蒸汽和水中溶解能力增大,且部分分子形態(tài)的硅酸更容易存在于飽和蒸汽中。當(dāng)高溫的蒸汽沖擊汽輪機(jī)葉片,做完功后,蒸汽溫度和壓力降低,蒸汽中溶解和攜帶的硅就會析出,沉積在汽輪機(jī)葉片上,并在汽輪機(jī)葉片上濃縮,使得蒸汽的通道變窄,汽輪機(jī)葉片的表面光潔度降低,降低密封效果,直接影響汽輪機(jī)的效率,增大軸向推力,危害機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行,且長期積累的沉積物質(zhì)可引起和加快對汽輪機(jī)葉片的腐蝕速率。

特別是在新建直流爐機(jī)組,應(yīng)密切監(jiān)視、嚴(yán)格控制給水和蒸汽中的二氧化硅含量。

圖1

2 事件實(shí)例

某發(fā)電廠1000MW超超臨界燃煤火電機(jī)組在調(diào)試期間的一次機(jī)組整套啟動中,啟動分離器已進(jìn)入干態(tài)運(yùn)行,在400MW負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行8小時后,啟動分離器的二氧化硅含量在取樣分析時發(fā)生突變,由原來的191.4μg/L,突升至365.1μg/L,系統(tǒng)的煤量、給水水量無較大波動,壓力變化較小,并未有影響二氧化硅波動的操作,且省煤器和主蒸汽的二氧化硅含量未出現(xiàn)較大變化。

3 原因分析

隨著機(jī)組負(fù)荷的變化,省煤器和主蒸汽的二氧化硅含量發(fā)生相應(yīng)的變化,啟動分離器的二氧化硅含量的卻發(fā)生了跳變。由于取樣分析時,所用的分析藥品一致,分析儀器表計(jì)是經(jīng)過檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)校驗(yàn)后進(jìn)行使用的,經(jīng)過了多次校準(zhǔn),分析方法均按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,較為統(tǒng)一,且取樣分析是連續(xù)進(jìn)行的,排除了化學(xué)分析出現(xiàn)偏差的可能性。且由于此次啟動并非此臺機(jī)組的首次啟動,在上次啟動后,在鍋爐啟動系統(tǒng)部分無安裝消缺等工作,因此由于系統(tǒng)清潔問題帶入的雜質(zhì)引起硅突變的可能也被排除。

各取樣管路在安裝時已經(jīng)過壓縮空氣吹掃,在鍋爐吹管階段完成了變流量沖洗的工作,且在鍋爐吹管和第一次機(jī)組整套啟動過程中完成了機(jī)組各取樣點(diǎn)的取樣工作,準(zhǔn)確進(jìn)行了各取樣點(diǎn)汽水品質(zhì)的分析,排除了取樣管路的清潔度對二氧化硅突變造成影響的可能性。

根據(jù)鍋爐啟動系統(tǒng)的構(gòu)造分析,如圖1所示,在逼近最低直流負(fù)荷時,分離器水位消失,進(jìn)入干態(tài),汽水分離器疏水箱至鍋爐疏水?dāng)U容器閥門關(guān)閉,且啟動循環(huán)泵停用,聯(lián)鎖啟動循環(huán)泵出口閥門關(guān)閉。此時啟動循環(huán)泵進(jìn)出口各設(shè)計(jì)有2路熱備用管,其作用不同,由于啟動分離器剛進(jìn)入干態(tài),此時給水壓力比蒸汽壓力高很多,因此熱備用②一路管道中的介質(zhì)是不流動的,因此一般采用汽水分離器疏水箱至鍋爐疏水?dāng)U容器的熱備用管,即熱備用①一路為宜,此管路閥門自動狀態(tài)下邏輯為啟動分離器進(jìn)入干態(tài)后,熱備用管路電動閥門開啟,電動調(diào)節(jié)門根據(jù)啟動循環(huán)泵的溫度測點(diǎn)調(diào)節(jié)開度大小,直至分離器壓力至18MPa才關(guān)閉,此時只要保持啟動循環(huán)泵入口電動門開啟狀態(tài)即可。

當(dāng)汽水分離器疏水箱如果溫度不夠高,熱備用①路上的電動調(diào)節(jié)閥門會關(guān)小,或者電動調(diào)節(jié)閥門放在手動狀態(tài),為保持汽水分離器疏水箱的溫度而人為將電動調(diào)節(jié)閥門關(guān)閉過小時,熱備用①路中的介質(zhì)流速減緩,而啟動分離器的取樣管路就在啟動循環(huán)泵前,這部分介質(zhì)如果流動性太差或者未能及時排放,隨著機(jī)組運(yùn)行,其中水分必然會逐漸蒸發(fā),介質(zhì)逐漸濃縮,且取樣管路較細(xì),導(dǎo)致從取樣點(diǎn)取到的水樣中二氧化硅含量增大,且相同時間間隔內(nèi),鍋爐熱負(fù)荷越高,增加的幅度越大,因此所檢測的啟動分離器的水樣就會出現(xiàn)數(shù)據(jù)偏離,不再具有代表性。

4 解決方案

通過以上原因分析可知,機(jī)組轉(zhuǎn)干態(tài)運(yùn)行后分離器的二氧化硅含量突變是由于熱備用管中的介質(zhì)流速過低,導(dǎo)致取樣點(diǎn)前剩水未能及時排凈,使其取樣未能準(zhǔn)確反應(yīng)分離器中蒸汽品質(zhì)所致。要解決這個問題,還是要從啟動系統(tǒng)入手,可保持啟動循環(huán)泵入口電動門開啟狀態(tài),且在保證爐水循環(huán)泵和汽水分離器疏水箱溫度的前提下,調(diào)節(jié)熱備用管路中的電動調(diào)節(jié)閥門,加快熱備用管中的介質(zhì)流速,從而解決了機(jī)組轉(zhuǎn)干態(tài)后啟動分離器取樣中二氧化硅含量突變的問題。

[1] DL/T 956-2005火力發(fā)電停(備)用熱力設(shè)備防銹蝕導(dǎo)則[S].北京:中國電力出版社.

[2]肖作善,施燮鈞,王蒙聚.熱力發(fā)電廠水處理(第三版)[S].北京:中國電力出版社.

[3]DL/T 502.3-2006 火力發(fā)電廠水汽分析方法 第三部分 全硅的測定[S].北京:中國電力出版社.

TM621

:A

:1671-0711(2017)12(下)-0129-02

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