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220 kV斷路器合閘線圈燒損原因分析及處理

2017-12-28 07:46:51畢旭孟德霞康旭
水電站機電技術 2017年12期
關鍵詞:動作

畢旭,孟德霞,康旭

(國網新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北唐山064309)

220 kV斷路器合閘線圈燒損原因分析及處理

畢旭,孟德霞,康旭

(國網新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北唐山064309)

潘家口電廠為抽水蓄能電廠,該廠升壓站電壓等級為220 kV,采用兩回進線,升壓站共有12臺型號為:LTB245E1型的單柱式斷路器,斷路器依靠SF6氣體滅弧,此次故障開關為潘遵I回線線路開關,因操作機構原因導致合閘線圈燒損。本文對故障原因及處理情況進行介紹。

操作結構;220 kV;斷路器

0 引言

潘家口電廠220 kV升壓站,使用12臺單柱式型號為LTB245E1型的SF6開關,此次故障的斷路器2008年投入運行,為線路斷路器,投運至今長期處于合閘儲能的狀態。此次故障為斷路器在合閘時未能正常合閘,線圈長時間帶電存在電流,導致線圈燒損。線圈匝數為2 750+1 250,共計4 000匝,在此前2017年3月26日進行的例行維護檢查及電氣設備性能預防性試驗中未見異常。

1 現象描述

2017年4月28日01:18,在進行開關站全停后,恢復送電操作過程中,已按操作票操作“合上2213-2、合上2213-5”完畢,按照調度指令操作至“調令:合上潘遵Ⅰ回線2213開關”,操作人在監控系統操作員站執行:合上潘遵Ⅰ回線2213開關。檢查監控系統2213開關位置未變位,監控系統報“潘家口升壓站潘遵一線220 kV_2213DL開關三相不一致動作”“潘家口升壓站潘遵一線220 kV_2213 DL開關啟動失靈跳閘動作”。立即組織維護人員現地檢查,A相合閘線圈燒損,A相合閘不成功,B、C合閘正常,終止操作,向調度申請2213開關轉冷備用。

2 原因分析及排查

(1)情況梳理:根據現場情況梳理分析可能導致缺陷發生的各種因素,經分析原因如下:

1)控制回路接線錯誤導致合閘線圈燒損。

2)A相合閘線圈自身存在絕緣不良或短路,線圈過流燒損,未能合閘。

3)操作機構存在缺陷,導致開關合閘時A相線圈燒損。

(2)問題排查:對可能導致缺陷發生的各種因素檢查分析(排除法、直觀法、試驗法、待跟蹤)。

1)檢查潘遵一線輔助保護盤P14保護插箱。首先檢查控制回路各部分接線與圖紙核對,檢查電源回路正常。在廠家技術人員到現場更換合閘掣子后,從監控系統強制開出2213開關A相合閘指令,A相合閘正常,說明控制回路接線正確。

2)線圈自身存在絕緣不良或短路,導致線圈燒損,未能合閘。在2017年3月26日大停電期間,對線圈直流電阻進行測試,測試線圈電阻為207 Ω,在正常范圍內。所以可以排除由于線圈自身絕緣不良或存在短路問題,引起合閘不成功。

3)在廠家到達現場后,詳細檢查A相操作箱內各操作機構,針對以下幾點進行了詳細排查:

①A相合閘時線圈銜鐵與鐵心間間隙過小,撞擊力度不足,未能及時切斷合閘電源,燒損線圈,合閘失敗。

2017年3月26日第一次全站停電期間,現地檢查銜鐵與線圈鐵心間間隙,在正常范圍內(大于1 mm),且當日進行分合閘試驗正常,未出現異常,可以排除此次A相銜鐵與線圈鐵心間間隙過小原因造成的合閘不成功。3月26日檢查圖見圖1。

圖1 銜鐵與鐵心之間距檢查情況(應為1 mm以上距離)

②A相合閘彈簧處于長期儲能狀態,導致彈簧預緊力過大,銜鐵不能正常釋放,未能及時切斷合閘電源,燒損線圈,合閘失敗。

2017年3月26,冀北電科院對2213開關進行電氣預防性試驗,對2213開關時間參量及同步性、2213開關分、合閘電磁鐵動作電壓進行測試,未發現異常。4月28日線圈故障后,邀請廠家技術人員到廠更換新合閘掣子后,對開關進行分合閘速度特性測試,發現A相開關速度為8.4 m/s,速度超過廠家規定值的7.4~7.8 m/s范圍。速度過快說明合閘彈簧預緊力過大,在合閘掣子上的作用力也相應增大,銜鐵動作的力也相應增加。而線圈不能提供足夠的沖擊力讓銜鐵動作時,則造成合閘機構卡澀,致使線圈長時間帶電(5 s),造成線圈燒損,引起合閘不成功。圖2為合閘過程結構動作介紹。

圖2 合閘過程結構動作示意圖

(3)A相合閘摯子存在內部卡澀,未能及時切斷合閘電源,A相合閘線圈較長時間帶電,燒損線圈,合閘失敗。

2213DL合閘摯子存在內部卡澀,導致未能及時切斷合閘電流,燒損線圈,合閘不成功。2017年3月26日,進行斷路器電氣試驗時,未對合閘掣子潤滑度進行檢查,原因為開關站斷路器說明書中對于機構的維護保養日期為15年或5 000次,潘家口電廠開關投運于2008年,至今不滿10年,截止4月29日動作次數為229次,遠遠低于說明書規定范圍。所以停電未對機構進行檢查。此次事件中合閘掣子存在潤滑不足現象,為產生此次事件的次要原因。

3 原因確定與分析

(1)原因確定

合閘彈簧預緊力過大,導致合閘掣子動作需要更大的力,當線圈提供的力量無法動作合閘掣子時,則造成合閘機構卡澀,致使線圈長時間帶電(5 s),造成線圈燒損。

(2)原因分析

A相線圈燒損原因為2213開關長期處于合閘狀態,盤式彈簧處于長期儲能狀態,導致性能穩定性變差。對2213開關進行分合閘速度特性測試,發現A相開關速度為8.4 m/s,速度超過廠家規定值的7.4~7.8 m/s范圍。速度過快說明合閘彈簧壓力大,在合閘掣子上的作用力也相應增大,銜鐵動作的力也相應增加。而線圈不能提供足夠的沖擊力讓銜鐵動作時,則造成合閘不成功,線圈將長時間帶電(5 s),造成線圈燒損。A相合閘彈簧壓緊力過大且掣子略有卡澀現象,為2213開關合閘線圈燒損的主要原因。更換合閘線圈后,進行2213開關A相分合閘時間參量、2213開關A相分合閘速度特性、2213開關分合閘電磁鐵動作電壓、2213開關三相同步性測試及調整。并經現地、遠方現地傳動試驗正常。A相處理完畢后對B、C相彈簧情況進行檢查及測試,未發現異常;對B、C相分、合閘掣子進行潤滑,無卡澀。

4 缺陷處理

(1)拆除原燒毀的合閘掣子,更換新的合閘掣子,安裝速度測試傳感器進行速度測試;測試合閘速度為8.4 m/s,分閘速度7.8 m/s,合閘速度過快,分閘速度則較規定值慢。現場調整合閘儲能角度降低15°后速度降至7.8 m/s,調整分閘彈簧壓緊度,將分閘速度調整到8.1 m/s。調整部位及角度見圖3。

圖3

(2)對2213開關A相單柱進行時間測試,未進行分合閘彈簧調整時,合閘時間調整之前為27.5 ms,分閘時間為16.1 ms,雖均在規定范圍內,但因彈簧調整后,影響分合閘時間,經多次反復試驗調整,最終合閘時間為27.8 ms、合閘速度7.8 m/s;分閘時間15.8 ms、合閘速度為8.1 m/s。

(3)對2213開關合閘掣子進行潤滑,使用專業潤滑油進行重點部位潤滑(圖4)。

(4)A相處理完畢后,分別對B、C相的合閘、分閘速度及時間進行測試,B、C相合閘速度及時間均在規定范圍,但分閘速度稍慢,分別對B、C相分閘彈簧進行調整,將分閘速度分別調整至8.1 m/s和8.3 m/s。

圖4 為三相分合閘掣子進行潤滑

(5)將三相合閘、分閘速度均調整至正常范圍內后,使用專業潤滑油對分、合閘掣子重點部位進行充分潤滑,防止運行過程中出現卡澀現象。

5 總結

通過此次缺陷的處理,表現出運維人員認知水平能力不足,對斷路器特性檢測方法及內容考慮不周,在今后的工作中應制定詳細的斷路器檢查項目,對一些特定參數進行定期檢測及維護。

TV738

B

1672-5387(2017)12-0025-03

10.13599/j.cnki.11-5130.2017.12.010

2017-11-01

畢旭(1989-),男,助理工程師,從事水電廠發電機運維管理工作。

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