李建軍 蘇彪 蘇麗
摘要:2014年,通過集輸系統改造,計量站降干壓,單井降回壓,確保了單井生產穩定。細化研究W72塊腐蝕機理,強化W72塊防腐措施配套,精細摸索摻水化鹽方式,加強摻水化鹽等五小措施的實施,結合智能化改造結合井口壓力自動計量、功圖自動診斷,優化油井工作參數,全年采油管理水平得到大幅提升。截止2014年12月25日,油藏經營管理三區全年合計躺井21井次,其中200天內躺井7井次,較2013年躺井(24口井)總數減少3井次,200天以內躺井(7口井)持平;較2012年躺井(40井次)降低19井次,200天以內躺井(20)降低13井次,有效控制躺井,躺井率自2012年的4.27%降低到2013年的2.39%,今年進一步降低至2.21%,躺井率大幅度下降。
關鍵詞:集輸系統改造;采油管理水平;躺井率
1、油藏概況
采油四廠油藏經營管理三區位于文南油田東北部,管轄著文85塊、文72-134塊、文72沙三中、文269塊4個區塊,含油面積為7.8平方公里,地質儲量為1349萬噸,可采儲量為297萬噸。油區地質構造復雜、儲層埋藏深、物性差、非均質性強,自然遞減幅度大、整體注采完善難度大,實現持續穩定開發難度較大。
2、優化集輸管網,保證油井生產
2.1單井降低回壓
2013年,我區部分井生產過程中頻繁出現回壓高現象,為了解決這一問題,通過電加熱器、多功能罐,確保油井最大產能,同時確保生產穩定。2014年,我區累計調整電加熱器4臺次,維修電加熱器3臺次,上多功能罐4臺次,保證了油井的正常穩定生產。
2.2集輸干線改造
(1)改造進罐井站后單井流程,使單井罐在緊急情況下可作為全站應急罐使用;在站后流程加旁通,正常生產時旁通關閉,單井可進罐、可進站,進站生產過單流閥無倒流風險,緊急情況需進罐時開單井進站流程,打開旁通,即可全站通過計量間上流或下流進入單井罐生產。2014年,我區截止目前有單井罐作為全站應急罐的計量站7座,北六干線停投產過程中,涉及的六座計量站均未停井,單井罐值守罐車兩輛轉油,干線改造影響氣量8000方,油量無影響。2.2確定儲量核算的基本參數
(2)更換腐蝕嚴重干線
對腐蝕嚴重段59#站-36#站段管線進行更換,對57#站-46#站段鋼管線進行更換;59#-36#站段北六干線在2014年上半年連續穿孔兩次,穿孔位置補漏過程中發現干線外壁腐蝕層達20mm,根據經驗推算,鋼管線本體有3mm已被腐蝕,管線腐蝕嚴重,針對這種情況,結合技術科對北六干線、北七干線鋼管線段進行更換,同時對59#站、36#站、48#站、46#站、57#站等5處原鋼制閥組更換為玻璃鋼連接閥組,減少管線腐蝕。
(3)溝通干線,提高應急響應能力
自北六、北七干線最近處(46#站-66#站間)將北六、北七干線溝通,使干線出現緊急情況時后端站可導入另一干線生產。2014.12.25日,在北七干線碰頭施工期間,46#計量站站外碰頭施工點,去往38#站干線連接處刺漏,我們利用溝通干線將46#計量站、57#計量站、86#計量站3站提前恢復生產,在重復施工過程中,保證了末端3座站的正常生產。同時,利用北六北七溝通管線,可在后期停投時最大限度減少停井影響,保證油井正常生產。
3、W72塊腐蝕躺井的治理
(1)結合工藝研究所引進了酸化緩蝕劑,專門治理酸化后腐蝕躺井,針對酸化措施井酸化完作業中介入酸化措施,酸化完下泵前提前進行加藥預膜,下泵后完井投加酸化緩蝕劑14天,然后開始投加新型緩蝕劑進入常規加藥;2014年合計使用酸化緩蝕劑1.6噸。(2)結合技術科引進了抗二氧化碳緩蝕劑,對于產出氣含二氧化碳的井投加抗二氧化碳緩蝕劑,同時由于油井產出液中普遍含氣,抗二氧化碳緩蝕劑已普及使用。2014年包含井口連續加藥、車加藥、小措施加藥等方式合計使用抗二氧化碳緩蝕劑30噸。(3)針對不同腐蝕狀況的油井,選擇添加緩蝕劑或新型緩蝕劑。抑鹽劑與普通緩蝕劑不反應,對W72-84井、W72-402井等摻水化鹽井同時添加抑鹽劑與普通緩蝕劑,配套防腐措施。(4)對酸化措施井提前介入防腐措施,一是改變最初的完井后加藥預膜,在酸化完井下泵前,井筒直接倒入50kg酸化緩蝕劑提前進行加藥預膜。二是對酸化完的井按200ppm濃度添加酸化緩蝕劑15天,然后再改添加新型緩蝕劑配套常規防腐措施。2014年合計實施酸化措施16井次,1井次酸化后與注水井竄通放噴進站,采取車加緩蝕劑方式防腐,1井次酸化后套管破停,1井次酸化后氣大套噴未采取連續加藥方式,其余13井次合計投加酸化緩蝕劑預膜0.75噸,完井后合計正常加酸化緩蝕劑0.46噸。(5)針對特殊井下管柱、井口配套的井,通過小措施實施過程實施防腐措施。W72-460井為一口卡封采油井,因卡封采油無法加藥到油管內,對此,制定清蠟小措施時,采取熱洗45方,第二罐投加新型緩蝕劑50kg,再頂替15方,將緩蝕劑頂替進入油管進行防腐。W72-145井口為自動旋轉井口,無法安裝撞擊式加藥泵,結合小措施,在洗井頂替液中加新型緩蝕劑50kg,進行防腐。(6)針對部分油井生產過程中含水升高,沒有及時提高加藥濃度,導致高含水井防腐措施不到位的情況,由工程組每旬定期對油井產出含水情況及腐蝕速率進行跟蹤,及時對加藥濃度、加藥量進行動態調整,確保油井防腐措施到位。(7)針對常規加藥泵加藥量少,加藥工作壓力低,返修率高的情況,結合技術科引進智能自動加藥裝置,該裝置一次存藥量大,額定工作壓力高,加藥排量簡單易調,而且可以實現電腦控制自動間歇加藥,完全解決了常規加藥泵存在的種種弊端。目前已在全區安裝應用20井次,下步將繼續推廣應用。
4、摸索摻水化鹽時機,制定最佳管井措施
W72塊S3中6、8-10等層位在長期生產過程中發現出鹽嚴重,尤其對于單一生產本部分層位的油井,出鹽礦化度最高達到32萬,更有甚者在地面取樣可見鹽粒,結鹽對油井生產產生巨大影響,在生產過程中我們不斷摸索化鹽、阻鹽方式,目前主要采取了摻水化鹽、加抑鹽劑控制結鹽的方式,2014年通過對摻水化鹽的精細研究,總結出了一系列的摻水化鹽經驗,全年高含鹽井生產穩定,降低了結鹽對油井躺井影響。
5、W72塊智能化改造提高采油管理水平
5.1智能監控降低巡井工作量
2013年合計安裝油井監控攝像頭63井次,通過中心控制室控制巡護基本實現了轄區內82臺抽油機工作過程的視頻監控巡護,配置中心控制室技術員4人,全天24小時值守,不間斷通過視頻監控巡護,可以及時發現油井停井、破壞、管線穿孔等異常情況,第一時間組織人員現場解決處理問題,可以大幅度降低計量站崗位工巡井工作量,提高油井開井時率,保證油井正常生產。
5.2油井工況數據監控及分析
建立信息數據庫,實現電量查詢和故障查詢(保護信息、故障信息、開關井信息等),在電量查詢里可實現單井的電能累計查詢,故障查詢部分可實現單井的歷史故障查詢。能自動生成報表以及打印功能。
結束語
不斷提高采油管理水平是各大油田、各油藏經營管理區的共同目標,不斷摸索完善各項采油管理措施,能夠逐步的提升采油管理水平,提高油井生產能力及生產時間,為企業創造良好的經濟效益及社會效益。
參考文獻:
[1]苗力軍,《淺談如何提高機采系統效益研究》,[J],中國科技博覽,2014年,21期,36-37.
[2]王鴻勛等,《采油工藝原理》,[M],北京,石油工業出版社,1981年,35-37.