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薄壁注塑聚丙烯專用樹脂H9018的生產及工藝條件優化

2018-01-02 11:20:52宋德娟
科學與財富 2018年32期

宋德娟

摘要:本文在簡介了蘭州石化聚丙烯廠11萬T/年聚丙烯裝置生產專用聚丙烯樹脂H9018,通過分析其熔融指數(MFR)、等規度等物性參數,提出優化措施:調節H2濃度13~18Nm3/h和成核劑及穩定劑加入量2.500~2.600‰,使MFR為45~60g/10min;調整催化劑m(Si)/m(Ti)在0.2~0.4和m(AL)/m(Si)在1.0~1.85,使等規度在97%~98%之間,保證產品后加工性能。

關鍵詞:聚丙烯;薄壁注塑;熔融指數;等規度

聚丙烯樹脂H9018是專為薄壁注塑成型技術而設計,具高流動性、高模量、高抗沖性能,適用于食品包裝材料的制造,能提高制造加工速度,縮短成型周期。

一、PP裝置工藝簡介

蘭州石化聚丙烯廠11萬T/年PP裝置采用日本三井油化液相本體法生產工藝技術,以丙烯、氫氣為原料,在主催化劑、三乙基鋁和助催化劑作用下進行聚合反應。生產專用樹脂H9018采用氫調法控制MFR,工藝流程見圖1。

從精制工段來的丙烯與催化劑及H2進入D-201發生聚合反應,反應后的聚丙烯漿液靠壓差送入D-202繼續反應,然后進入D-203進行氣相聚合,從D-203出來的聚丙烯粉料經干燥后由風機送至擠壓造粒工段,通過添加一定量的穩定劑,經熔融混煉造粒,制得高品質聚丙烯產品。

二、工藝優化

1.H2濃度

H9018的MFR是45-60g/10min,通過加氫濃度調整控制。氫調法生產H9018相對其他產品難度較大,因為加氫促使反應激烈,使釜溫、壓力控制較難,并且相互影響。

溫度變化影響氣液平衡,溫度越高,H2在液相丙烯中的摩爾分數越小,反之則大。根據勒夏特列原理,降低液相反應溫度,升高氣相反應溫度,促使平衡正向移動,有利于H9018的生產,但H2進料率調整不能太大,以免打破平衡,影響MFR的穩定性。同時,在控制H2的穩定加入時,還應考慮H2在上下游反應器的流動,通過調整循環氣流量提高H2的擴散度,使MFR增加,同時起到撤熱、降低MFR波動的效果。

因此,結合實際工作經驗,進行以下工藝優化:

(1)當負荷13-14t/h時,H2濃度控制在14-18Nm3/h較好。

(2)提高D-203溫度,降低D-201、D-202溫度,有利于反應,即各釜溫度最佳操作點是71.5℃、63℃和76.5℃。

(3)調大D-203尾氣冷凝器冷凍鹽水量、冷凝器循環水量,保持循環其量分別為6600-6700Nm3/h、4100-4300Nm3/h,有效降低系統熱量及MFR波動。

(4)保證氫氣罐完好及氫氣輔料來源充足、氫氣壓縮機及循環氣壓縮機C-208長周期運行使原料供給穩定,確保儀表準確計量,各反應釜無泄漏。根據實際經驗,若C-208停運,H2無法循環回系統,加入量應提至原來的1.3-1.5倍;若C-208停運,循環分離器排放增多,H2加入量應提高0.4-0.8Nm3/h;對不凝氣的排放,注意夜晚H2加入量較白天多0.2-0.3Nm3/h。

2.成核劑及穩定劑

H9018的結晶溫度高于138℃,彎曲彈性模量超過1800MPa,通過調節擠壓造粒過程中成核劑及穩定劑加入量來進行控制。穩定劑與成核劑的混合不會對成核劑的使用效果造成影響,同時使加入過程均勻穩定,下料順暢。生產H9018所用成核劑是HPN-68L與穩定劑按比例(成核劑28.57%,穩定劑71.45%)共混為復合高剛性穩定劑。

隨著穩定劑加入,彎曲模量逐漸增加,但加入量過小,半結晶周期長,收縮率大,影響產品力學性能,反之成本增加。因此成核劑的加入應保持穩定,加入量在2.5‰~2.6‰之間,產品彎曲模量在1800MPa以上。

此外,擠壓造粒機的平穩運行也影響H9018的生產,為保證造粒機筒體和模板溫度穩定在設定溫度,避免造粒系統切粒過程中出現纏刀、產品降解等現象,需要平穩控制擠出機各段溫度,提高擠出壓力,通常控制筒體進料段和熔化段溫度在230℃,以調整降解劑的充分分解和樹脂的充分熔化,同時保持模板溫度在190~200℃,提高模板前樹脂壓力,確保擠壓造粒機長周期平穩運行。

3.催化劑

催化劑定向能力越高,在丙烯中濃度越高,等規度越高。H9018等規度高,采用主催化劑(Ti)、助催化劑(Al)、給電子體(Si)催化劑體系。

當m(Si)/m(Ti)為0.2~0.28時,H9018等規度變化敏感97%~98%;當m(Si)/m(Ti)大于1時,等規度增長趨于平穩。因此控制m(Si)/m(Ti)在0.2~0.3之間,可保證H9018等規度在97%以上,同時防止H9018漿液黏度過大,避免反應無法控制。

若m(Al)/m(Si)過大,催化劑活性反而降低,導致反應速率逐漸下降,產品的等規度和相對分子量減少;若m(Al)/m(Si)過小,容易導致催化劑中毒,因為不能形成活性中心而無法有效去除原料中有害雜質,從而影響正常生產和操作。因此控制m(Al)/m(Si)在1.00~1.85之間,并根據原料C H情況適當調整,保證等規指數在97%以上。

三、效益核算

當前市場PP均價為10000元/噸左右,而H9018市場報價為11350元/噸,與通用型聚丙烯樹脂T30S市場價格高出450元/噸,若年產3000噸H9018價格約高800元/噸,將增效800×3000=240(萬元)。

裝置負荷在14.5t/h生產J701牌號產品時主催化劑單耗為0.064 Kg/t,而生產專用聚丙烯H9018時,催化劑單耗為0.059 Kg/t,每噸產品節約催化劑用量0.005Kg,主催化劑單價為1282元/噸,催化劑節支:3000×0.005×1282=1.92(萬元)

若全年生產H9018共3000噸,共創造效益240+1.92=241.92(萬元)。

結果僅供參考。

四、結束語

自2010年9月開始生產H9018至今,隨著工藝條件的逐步完善,裝置中控合格率99.8%,產品出廠合格率100%,產品優級品率達97%以上。

優化措施如下:

(1)采用氫調法生產H9018,控制H2濃度13~18Nm?/h,使產品MFR保持45~60g/10min;

(2)通過加入成核劑提高H9018彎曲模量,控制成核劑加入量0.07%,高剛性復合穩定劑加入量2.45~2.60‰,使產品彎曲彈性模量達1800MPa以上;

(3)調整催化劑質量比,即m(Si)/m(Ti)在0.2~0.4和m(AL)/m(Si)控制在1.0~1.85,使產品等規指數在97%~98%之間;

參考文獻:

[1]11萬T/年聚丙烯裝置裝置操作規程

[2]洪定一,聚丙烯-原理、工藝與技術[M],北京:中國石化出版社,2005.

[3]楊麗,胡清,薄壁注塑聚丙烯專用樹脂的開發及工業化生產[J].甘肅科技,2013年8期.

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