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交流主軸控制系統故障分析

2018-01-02 11:20:52楊光明張靜趙敏
科學與財富 2018年32期

楊光明 張靜 趙敏

摘 要: 本文著重從對交流主軸控制系統的構成特點,常見的幾類故障進行分析,以實際生產中設備的故障現象,進行系統的故障分析,現場驗證,到最后的故障排除。運用主軸的系統結構,報警參數,機械調試,科學系統的排除設備故障,提高設備的有效利用率。

關鍵詞: 主軸;控制系統;故障實例

1.交流主軸控制系統的構成特點

交流主軸控制的交流感應電機調速系統也是一個多環系統。其中變頻器內的濾波電容與大功率器件也是常見的故障組件。

交流主軸電動機均采用交流感應電動機,并且通常多采用不帶喚向器的三相感應電動機。其定子由對稱的三相繞組組成。圓柱體的轉子鐵芯上是由均勻發分布的斜槽、鑄鋁結構籠條與端部的金屬環構成的籠式轉子(故也可稱籠式電動機)。定子的鐵芯具有軸向孔而無外殼以利通風(所以,交流電機往往是非封閉式的電機)。(為了提高輸出功率,防止主軸的熱變形,也有在電動機外殼與前端蓋中通有循環油路,實現液體冷卻繞組與主軸軸承。)交流主軸控制單元,是一種轉差頻率矢量控制系統,用來控制交流感應電機的。

交流電機的尾部大多同軸安裝有編碼器或脈沖發生器。此時,速度反饋可以有兩種方式,如果主軸放大器是數字式,則可接受反饋。如果主軸放大器是模擬式,則直接反饋給CNC主軸伺服接口。

另外,主軸的端部安裝有笨重的卡盤、加緊油缸或自動換刀/自動換工件裝置以及準停裝置,安裝精度與潤滑維護直接影響主軸精度、振動與噪聲。

2.交流主軸控制系統的常見故障

交流電機主軸系統的故障也可以分成報警與不報警兩大類。交流主軸控制也分成由CNC直接處理的與主軸放大器獨立處理的兩種控制形式。如果是由CNC實現主軸控制,則可以在CRT上的警示信息畫面上以及主軸監視畫面上顯示主軸系統的報警信息。而主軸放大器上也是以七段數碼管來顯示故障代碼的。可充分利用系統自診斷及其維修手冊來進行故障定位。

交流主軸系統有下面幾種故障現象。這些故障可能不報警,或者即使報警也未出示對策。

2.1.保險絲熔斷

交流輸入電路的保險絲熔斷,其成因大多是:

交流電源側的阻抗太高。例如當采用了自耦變壓器而不是隔離變壓器的情況,或保險絲管接觸不良。

交流電源輸入電路中浪涌吸收器損壞。

電源整流橋損壞。

逆變器內的晶閘管損壞。

控制單元的印刷板故障等。

再生回路(在變頻器回路中)的保險絲熔斷,大多為主軸電機加速或減速頻率太高所致。

2.2.主軸電機速度超過額定值

可能的成因:

新機床試用階段的設定錯誤。

所用軟件不匹配(只可能發生在更換印刷電路板后)。需要檢查主板上的ROM型號。

印刷線路板故障。

2.3.主軸電機不轉或轉速不正常

可能成因有:

NC速度指令下達后,如出現報警,可按報警內容處理。

速度指令不正常。如果主軸伺服控制器的速度指令輸入為數字信號,應該先檢查該控制器內的D/A變換器故障;如果速度指令輸入為模擬信號,則應先檢查NC及其輸出裝置故障。若速度指令正常,則向下檢查:

加/減速過程中出現不正常,再生回路線路或回路內晶閘管故障。

新機床主軸電機不能啟動,需要先檢查電機電纜的連接與相序是否正確等。

主軸電機不能啟動,先檢查是否有準停信號輸入(可能與按扭及其供電線路有關)、是否設定錯誤,或印刷線路板相關電位器調整不當。然后檢查主軸定向控制用的傳感器是否安裝不良,或印刷線路板不良。

2.4.交流主軸電機異常噪聲與振動

一般情況,應該檢查系統電源相序不對、缺相或三相不平衡。

若在加/減速過程中產生,則故障多發生于再生回路。應該檢查該回路的保險絲是否熔斷,以及晶閘管是否損壞。

若在恒速下產生,則應該先檢查反饋電壓是否正常。然后,突然切斷指令,觀察電機在停機過程中是否有異常噪聲。若有噪聲,則故障在機械部分。否則,多是印刷線路板上故障。若反饋電壓不正常,則需要檢查振動周期是否與轉速有關。若有關,則可能是主軸傳動裝置故障、主軸電機軸承或其尾部的脈沖發生器故障(參照直流主軸電機相應故障成因),或者與機械裝配不良(間隙、竄動與松動等)有關。若無關,則可能與速度調節器內印刷線路板上的相關電位器調節不良有關。

3.實例分析

參照西門子交流主軸系統的報警處理方法,分析一個例子。

例 313廠的SINUMERIK 810D數控系統的TH6363B加工中心,出現主軸編碼器硬件故障報警。

故障現象 機床啟動后,主軸箱發出刺耳轟鳴聲,聲響很大,主軸轉速愈高噪聲愈大,主軸轉速低于500rpm, 甚至50rpm時也有噪聲。

修前技術準備 對有關報警查維修手冊,報警內容為主軸編碼器硬件故障。編碼器故障。

修前調查 前幾次也出現過同類報警,對編碼器進行清洗。安裝后報警消除。但前幾次沒有很大的噪聲。再次檢查編碼器,編碼器沒有故障。

故障分析 主軸在低速下,有時有噪聲,有時正常,高速時噪聲很大。推斷是主軸箱內的齒輪或軸承損壞。主軸變速齒輪目測完好。停車后,手扳動主軸很費力,在一周內有明顯的卡位。在關機狀態,手動退開高低速變速齒輪,主軸手扳正常。

查看“主軸箱機械圖”,箱內有好幾幅軸承,齒輪有高低速變速齒輪,傳動齒輪,油泵齒輪。齒輪出現故障的情況很小。可能是其中的軸承損壞。

故障定位 退開變速齒輪后,手盤主軸,旋轉正常,說明變速齒輪以下部件軸承沒有損壞。綜合分析判斷可能是主軸電機中的軸承損壞,也有可能是主軸箱上部軸承損壞。

最后決定拆主軸電機,打開電機的后端蓋,在安裝編碼器端的軸承嚴重損壞,軸承支架斷裂,滾珠擠向一邊,主軸端發藍,由于高溫摩擦以致主軸端軸退火。

故障排除 更換電機后端軸承,清晰編碼器及主軸冷卻風扇,安裝。調整機床定位參數,即Y軸定位點,主軸旋轉定位塊的定位。

先調整Y軸,修改34090(1)參數,直到Y軸回到換刀點;再調整AP軸(AP軸參數修改一次后,必須要“CNK復位”后數據才生效),直到定位塊到達換刀位置。

調試好后,試換刀幾次,換刀正常。開啟機床主軸后噪聲消除,變換主軸轉速主軸旋轉正常。機床工作正常。故障排除。

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