王懷嵬 高磊
摘 要:邯伊鋼廠使用的氮壓機由意大利SIDA公司生產,型號WS3/460-A3。氮壓機采用三級壓縮設計,W型布置,可將22mbar以上的氮氣升壓至不高于25.5bar。三級壓縮缸采用雙層缸壁設計,缸壁中間使用冷卻水對壓縮缸冷卻,冷卻水進水溫度不高于40℃,壓力4bar,回水壓力2-3bar。一級壓縮缸出氣溫度不高于150℃,二、三級壓縮缸出氣溫度不高于165℃。此次凍裂的為外層缸壁,內層缸壁以及活塞腔未損壞。
關鍵詞:邯伊鋼廠;氮壓機修復;焊接
中圖分類號:TF065 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)22-0034-01
1 引言
2017年2月,邯伊鋼廠煉鋼車間停產,公輔車間全體人員回國休假,設備由外方人員看護。周末放假期間,崗位無人值守,恰逢氣溫驟降,由于設備及管路中的冷卻水未排放,導致大面的凍裂事故,其中氮壓機最為嚴重,三級壓縮缸冷卻機殼全部凍裂。2017年3月,外方要求中方人員主持完成氮壓機的修復工作,外方人員配合。由于受戰亂影響,備件到貨的周期長,價格是國內的幾倍,為了不影響煉鋼恢復生產,我們在備件不全,圖紙不詳的情況下修復氮壓機。
2 修復過程
2.1 三級壓縮缸拆除
拆除防護、附屬管路和視孔蓋。參壓縮缸裝配圖1所示,轉動皮帶調整到合適位置,松開螺母48。拆除螺栓43,將密封套42打出,保證密封套42能在軸上自由活動。握住活塞桿44,轉動皮帶,使活塞桿與導向活塞脫開,取出半鎖緊套50。使用吊帶吊住缸頭并輕微受力(一、三級壓縮缸為45°布置,需用吊帶和倒鏈一起調整吊裝角度),拆除螺栓39,將壓縮缸34整體吊出,吊出過程中,取下密封套42,時刻注意活塞桿位置,防止活塞桿劃傷或彎曲。檢查O型圈38有無損壞,若損壞,安裝時更換。
將壓縮缸放置在工作臺上,拆除螺栓52,將水冷蓋51整體取下,推動缸桿44,將活塞連帶缸桿整體取出,檢查活塞密封磨損狀況,如有必要,安裝時更換。打開視孔蓋后,發現了很多黑色粉末,判斷密封磨損。拆除螺栓41,打出密封套40。將密封套40和42解體,更換內部所有O-型圈、橡膠墊、密封和碳環。拆除螺栓60,取出壓蓋61、62,使用專用工具拆除進、出氣端單向閥,對拆除的單向閥進行檢查,如有損壞,進行修復和更換。對拆除的備件做防銹處理。
2.2 缸壁焊接
缸壁材質為鑄鐵,具體成分未知,缸壁均為整塊脫落。我們考慮到,如果采用鑄鐵焊條焊接,需要將焊件加熱到600-700℃,焊接完成后,焊件容易變形,由于壓縮缸精度高,一旦發生變形,輕則降低壓縮機效率,重則直接導致焊件無法使用。由于缸壁內工作壓力為2.4bar,工作壓力低,只要保證焊接完成后不漏水,就可以滿足使用要求。綜合以上情況,我們采用氬弧焊焊接方式進行修復,不銹鋼焊絲306。
焊接示意圖2所示,步驟如下:對焊件和掉塊斷面進行打磨除銹,打磨坡口,焊接支撐點,將掉塊固定在焊件上。為了使焊件與掉塊良好的粘接在一起,我們采用如焊接示意圖中所采用的焊接方式,1道焊口做底,2、3道焊口為了使不同的材料粘接在一起,4道焊口連接2、3道焊口,增加焊接強度。焊接完成后,使用6公斤水壓對焊接件進行測試,測試時間為12小時。3個壓縮缸焊接完成后,均未出現漏水現象。
2.3 設備回裝
將壓縮缸34放置到工作臺上,清理壓縮缸各個安裝表面,檢查表面有無毛刺、掉塊和磕痕等,如有,需要進行打磨和修復。安裝密封套40。安裝進、出氣端單向閥,安裝壓蓋61、62。安裝帶軸活塞,將活塞軸穿過密封套40,把活塞密封逐一放置在活塞上,將活塞逐步推入壓縮缸中。將密封套42套到活塞桿上,用膠帶在軸上纏繞數圈,防止密封套42在吊裝過程中從軸上滑落。
使用吊帶將組裝好的壓縮缸放置到壓縮機上,一、三級壓縮缸為45°布置,需用吊帶和倒鏈一起調整吊裝角度,安裝螺栓39,去除軸上的膠帶,轉動皮帶調整好導向活塞位置,將連接套50安裝在軸上后裝入槽47,鎖緊螺母48,安裝密封套42,安裝水冷蓋51。三級氣缸安裝完成后,盤車試轉動3周后,安裝所有外部管路和視孔蓋,安裝防護罩,更換潤滑油。
外部條件具備后,啟動氮壓機,檢查氮壓機有無漏水、漏氣和異常震動,運行一段時間后,打開視孔蓋檢查內部有無漏水現象,解決一些外部問題后,設備運行平穩。
3 修復后效果、效益分析
5月4號開車運行至今,設備運行穩定。節省三級壓縮缸備件采購費用24700美元(廠商報價)。