熊梓丞 / 青海油田采油一廠第三采油作業區
尕斯中淺層油藏長停井恢復治理思路
熊梓丞 / 青海油田采油一廠第三采油作業區
尕斯中淺層油藏通過多年的開發,工程與地質兩方面造成長停井較多。一方面注水開發深入油藏采出程度較高,剩余油分散,儲層非均質性嚴重,層間矛盾較為突出,注入水沿單層突進,特別是一些區域注入水、邊水沿河道方向向油井推進較快,造成部分油井高含水。另外,注水井的長期注水,導致井下管柱破損較多影響正常注水。
長停井;穩產;措施潛力;遞減
1.目前生產情況簡介。
尕斯中淺層油藏共有油水井766口,長停井67口,占總井數的8.7%。其中油井長停井49口。影響日產油60.5噸。注水井長停井注水18口。影響日注水780方。 其中油井長停井49口,損失控制儲量286.35萬噸,損失年生產能力2.2萬噸。注水井長停井注水18口,損失水驅控制儲量95.38萬噸。
2.長停井分類。
油井停關的主要原因為:以高含水及低壓低產為主,共計38口,占采油長停井的73.5%;水井停關的主要原因為:以套損為主,共計16口,占水井長停井的88.8%
3.下一步長停井治理的措施及對策。
高含水井:層間有潛力的,制定卡堵水措施;潛力不確定的,進行剩余油飽和度監測;潛力小的通過轉注完善井網,改變液流方向。
低壓低產井:因儲層污染的,制定酸化解堵措施;因地層能量不足的,進行局部注采完善、層系完善和相鄰注水井調整配注量,補充井區地層能量;因出砂原因關井的,防砂、固砂恢復生產。
井下狀況產生的長停井:對于井下工程技術問題(有落物、套變等)關井的,對潛力較大的井,實施大修措施,恢復生產。
停注水井:對于有恢復可能的,通過檢管、大修等措施恢復;針對無法恢復水井,考慮更新,老井考慮層調、側鉆等
尕斯中淺層油藏2017年安排長停油井恢復措施14井次,根據實施后預計措施效果,建議分3批次逐步實施。預計日增油26t,累計增油 3173.5t。
尕斯中淺層油藏2017年安排長停水井恢復措施5井次,其中大修4井次,檢管1井次,預計日增注241方,年累增注6.76萬方,費用412萬元。

表1 2017年尕斯中淺層油藏長停油井治理工作量匯總表

表2 2017年尕斯中淺層油藏長停水井治理工作量匯總表
通過對尕斯中淺層油藏長停井的篩選、分析,整理出14口措施井,通過5口長停采油井恢復,預測增加日產量26噸/天,年增加產油量3173.5噸。水井可恢復注水井5口,日增注241方,年增注6.7664萬方。一方面積累油藏對難治理井的治理方法,預防停躺井的發生;另一方面增加油藏產量,減緩油藏遞減,進一步提升井組最終采收率。
熊梓臣,2013年畢業于西安石油大學油氣儲運工程專業,現任青海油田采油一廠尕斯第三采油作業區工程技術員。