歐高明
(寧鄉縣水利水電建設總公司 長沙市 410600)
黃材水庫位于湘江一級支流溈水上游,主壩壩址位于黃材鎮以西3.5 km的鐵山里,下距寧鄉縣城52.5 km,壩址控制集雨面積240.8 km2。黃材水庫是一座以灌溉為主,兼有發電、防洪和養殖等綜合效益的大(Ⅱ)型水利工程。該工程等別為Ⅱ等,主要建筑物級別為2級,設計洪水標準為100年一遇,校核洪水標準為2000年一遇,溢洪道消能防沖工程設計洪水標準為50年一遇。水庫總庫容1.45億m3,正常庫容1.26億m3,正常蓄水位166.00m,死水位122.04m。
黃材水庫工程于1958年9月動工,1965年樞紐工程基本完成,1968年完成灌區主體工程配套任務。水庫設計灌溉寧鄉、望城、益陽市赫山區3縣(區)農田2.39萬hm2(35.9萬畝),水庫有養魚水面0.047萬hm2(0.7萬畝)。水庫左岸壩端2011年建有黃材水廠,供水規模為5 000 m3/d。
水庫樞紐工程由主壩、副壩、溢洪道、輸水洞及電站等建筑物組成。主壩為粘土心墻土壩,最大壩高57.50 m,壩頂高程170.50 m,壩頂軸線長365 m,壩頂寬6.0 m。電站布置在主壩下游右岸壩腳,為壩后引水式,裝機3臺,總裝機容量4 720 kW,多年平均發電量1 200萬kW·h,發電尾水引入主干渠作為灌溉用水。設計發電死水位151.0 m,灌溉死水位136.0 m。
水庫輸水洞位于主壩右岸山體,具有灌溉、發電、放空、導流等功能。輸水洞平面布置以調壓井分界,由兩大部分組成。
調壓井前輸水洞長238.19 m,縱坡1/500,由明埋管段和隧洞組成,進口底板高程122.04 m,為內徑3.10 m的圓形斷面,鋼筋混凝土襯砌結構厚0.55m,其中107.59 m長襯砌于2003年除險加固時已采用鋼板內襯。在下距進口85.53 m的位置設有檢修閘,裝有3.5 m×3.5 m(寬×高)鋼質平板閘門,門槽軸線方向傾向下游20°,采用鏈桿式螺桿啟閉機啟閉,螺桿凈長47.43m,啟閉臺設有工作橋與右岸山坡連接。
調壓井后接3根支管。第1根為灌溉、放空、導流用,全長167.23 m,馬蹄形斷面,洞徑3.30 m,進口裝有1扇鋼質高壓弧形閘門,孔口尺寸為3.10×2.54 m(寬×高),其出口設有消力池,水流經消力池消能后,進入電站尾水池,再引入主干渠。第2根為發電引水管,長174.19 m,設計引用流量為10.3 m3/s,鋼筋混凝土圓形斷面結構,內徑為1.70 m,中心高程為126.85 m。第3根為1985年新擴機組的引水管,全長180 m,設計引用流量為6.0 m3/s,內徑1.50 m圓形斷面,進口均設于調壓井。
調壓井為簡單圓筒式,內徑6.20 m,井壁頂部高程172.70 m,井高47.98 m。輸水洞現狀見圖1。

圖1 輸水洞現狀縱剖面圖
輸水洞于1958年設計施工,已運行50多年,因長期處在高壓環境下(正常水頭44 m),目前輸水洞存在以下病險特點:
(1)檢修閘門銹蝕嚴重,止水破壞,漏水嚴重;螺桿銹蝕,有壓彎變形。
(2)啟閉臺排架柱保護層破損、脫落,鋼筋外露銹蝕,并有順筋向裂縫發育。
(3)高壓段洞身檢修閘后長30 m、調壓井前長25 m未鋼襯,洞壁混凝土結構老化,強度降低,底部混凝土表層磨損,粗骨料出露,伸縮縫位置有滴水,裂縫部位有乳白色鈣膠質物質淅出(“掛白”現象);第一根支管洞身混凝土有7處裂縫,存在“掛白”現象,伸縮縫位置有滴水現象。輸水洞現狀如圖2、圖3。

圖2 啟閉架柱鋼筋裸露、混凝土裂縫

圖3 輸水洞身裂縫與掛白現象
針對輸水洞存在的病險特點,輸水洞除險加固內容包括:檢修閘室、高壓隧洞、第一根支管。
根據輸水洞現狀布置、病險和地質情況,結合施工工藝,擬采用兩種方案對檢修閘室進行除險加固:第一種方案是原址重建方案;第二種方案是廢除原檢修閘室,在順洞軸線下游重建。
方案1:原地重建方案。
考慮到現狀閘門斜井凈寬僅0.65 m,進人和施工困難,而閘門下游洞頂順水流向8.0 m范圍內豎井為漿砌石結構,拆除較容易,故拆除洞頂上8.0 m范圍內的漿砌石結構(以閘門槽為界,上游只鑿毛處理,下游拆除),將檢修閘門取出,重建檢修閘門閘室和上部啟閉室,閘室采用C25鋼筋混凝土結構,二期門槽采用C30混凝土結構。采用平板鋼質閘門,下游止水,卷揚機豎直啟閉。在枯水期施工(10月至次年1月),施工前將庫水位放空至126.0 m,在埋管進口修筑擋水圍堰創造作業面。
由方案1可知,檢修閘門重建施工主要受庫水位影響。據水庫多年運行情況統計,正常年份灌溉期末的庫水位在145.0 m左右,相應庫容3 102萬m3,而庫水位126.0 m的相應庫容為236萬m3,故庫水位145.0 m~126.0 m之間的庫容為2 866萬m3,另據水庫多年平均來水量統計可知:9月份多年平均來水量為952萬m3。輸水洞設計引水流量17.5 m3/s,作為放空洞時設計引用流量70 m3/s,經計算放空3 818萬m3庫容需要12 d左右。因此,重建前庫水位控制從水量方面(入庫、出庫)來看是可行的。
除了原閘室、豎井拆除、重建混凝土澆筑和閘門安裝需采用圍堰封閉施工外,上部啟閉排架和啟閉室施工均可利用輸水洞導流。閘室施工工期約60 d,安排在10月和11月施工,考慮兩個月的多年平均來水量和5年一遇最大3 d洪量,圍堰增量擋水量約為2 313萬m3,所需庫容2 549萬m3,相應的庫水位142.77 m,故所需圍堰頂高程為143.77 m。采用鋼板樁圍堰,最大堰高21.73 m。
考慮到黃材水廠浮船式取水泵站最低控制運行水位145 m,檢修閘施工時需將庫水位最低降至126 m,將影響水廠供水。本次擬在庫水位下降至145 m以下時,將輸水管向庫內延長150 m,仍采用DN300鋼管。水泵揚程須不小于64 m,需臨時更換水泵與機電設備。
方案2:下移新建檢修閘室方案。
考慮到埋管進口封閉擋水較困難、水廠取水受施工影響大、原檢修閘室基礎位于F11斷層上對防滲和穩定不利等因素,方案2采用廢除原檢修閘室,在下距原檢修閘室38.0 m處,地面高程為144.0 m~146.0 m,拆除原襯砌隧洞鋼襯10 m,開挖矩形豎井與隧洞連接,設置檢修門閘室,采用鋼質平板提升門,下游止水,滾輪支承,面板設置在下游,操作條件為動閉靜啟(為提高水庫運行的安全性,檢修閘門改為事故閘門,在發生事故時可利用水柱壓力動水閉門,閘門平壓方式為充水閥充水平壓),卷揚式啟閉機垂直啟閉,上部設置啟閉排架和啟閉室,設置工作橋與岸邊連接。閘室采用C25鋼筋混凝土結構,二期門槽采用C30混凝土結構,啟閉排架及啟閉臺板混凝土標號均為C30。本方案施工前庫水位下降至138.5 m,只需設置簡單的土石圍堰和利用原檢修閘室關閘形成圍堰。考慮到檢修閘門漏水量較大,洞內需設置管道導流到施工區域范圍外,保證施工可在庫水位145.67 m時施工。
等新建閘室施工完后,開啟原檢修閘門,通過潛水員作業,進入閘門斜井內,將固定支座拆除后再將檢修閘門取出,予以廢除原閘啟閉關閘功能。
新建啟閉架結構型式仍為四柱排架,四立柱外圍尺寸為510 m×535 cm,截面尺寸為65 m×65 cm。啟閉架高24.96 m(基面高程145.04 m),共布設6層聯系梁。啟閉機房臺面高程為170.00 m,機房高4.54m;臺面以下四柱外圍間掛Φ6鋼絲網攔污;啟閉機房屋頂采用黃色琉璃瓦,外墻面用白色瓷磚飾面。
為確保施工期間水廠正常供水,本次擬在庫水位下降至138.5 m時,將輸水管向庫內延長100 m,采用DN300鋼管每5 m增設1節管道,相鄰兩管采用伸縮節相連,每節鋼管均設置浮筒,以確保新增鋼管可隨庫水位相應升降。接長輸水鋼管后,取水泵房仍采用鋼絲繩固定。
兩種方案具體比選情況見表1。

表1 輸水洞檢修閘室除險加固方案比選表
經比較,選用方案2下移38.0 m重建方案,廢除原檢修閘。
由地質專業提供檢修閘室豎井開挖巖層巖性大部分為強分化砂巖,巖石較破碎,結構松散易崩塌,為保證閘室結構穩定,同時有利豎井開挖施工時減小圍巖應力,開挖前在豎井周圍布置三排固結灌漿孔,排距1.5 m,梅花型布置,先灌內外排,再灌中間排,內外排為低壓濃漿,中間排為中或高壓稀漿。固結灌漿初擬孔距2 m,孔底灌至洞頂以上1.5 m,共鉆孔54個,最大孔深18.54 m。灌漿前先打先導孔,以便為正式的灌漿作業確定有關技術參數。
豎井石方開挖中,考慮到上部強風化巖石破碎,爆破施工易引起垮塌,為保證安全,開挖時應同時采用木撐和竹架板進行支護。為了保證施工在干燥環境下進行,施工前利用鉆機在開挖豎井中間部位鉆孔,與輸水隧洞頂貫通,將巖石中的滲水導入隧洞中排出。
檢修閘室下移38.0 m后,需拆除新建工作橋,根據庫岸地形條件,為保證原工作橋下管理公路的通行,工作橋岸邊連接位置不變,新建工作橋長46.2 m,考慮運行管理需要,橋面寬2.0 m,采用懸臂式鋼筋混凝土梁板結構,共3跨,單跨長18 m和10.2 m。
輸水洞檢修閘與調壓井之間的高壓隧洞長152.47 m,其中已有107.59 m采用鋼襯加固,根據十多年運行情況和安全鑒定成果,鋼襯加固的洞身段結構完好、運行良好。故未襯砌的高壓隧洞長55 m(包括高壓弧形閘門前10.12 m),設計仍采用規格一致的鋼襯加固。
鋼板采用3號鋼,厚度14 mm,并與之前的鋼襯平順焊接。在每節鋼管端部,通過聯系鋼筋將鋼管與原管壁聯接起來,對鋼管抗外壓穩定有利。內襯鋼管按每20 m設置伸縮縫,由于管外空間小,無法做常規縫,故采取在洞內貼止水銅片的方法,在灌漿前,用木板堵住施工縫,待漿液凝固后再鑿開粉平做縫。鋼管灌漿完成后,對內表面作防腐處理。詳見圖4、圖5。

圖4 鋼板內襯施工圖 (1∶50)

圖5 伸縮縫斷面詳圖(1∶2)
從輸水洞的病險特點可知,高壓弧門后第一根支管,長163.82 m,洞身混凝土結構老化,洞壁有多處裂縫,裂縫部位有“掛白”現象,底部混凝土表層磨損,粗骨料出露,影響結構安全。
考慮到洞身混凝土結構老化嚴重,且該段洞身為高壓弧門后水流從有壓向無壓擴散段,除起始段有負壓和高速水流外,下游段均處于無壓流狀態,因此對洞身混凝土加固方案可選取鋼板內襯、噴射混凝土鋼筋網內襯兩種方案,以下通過計算分析分別確定第一根支管前后段除險方案。3.3.1 高壓弧門后洞身加固方案
支管斷面為Ⅳ號無壓水工隧洞專用斷面,即馬蹄形斷面,H=B=3.30 m,查《水工設計手冊(第 2版)》第1卷基礎理論第3章水力學閉合斷面均勻流計算,隧洞充滿水時的流量公式為:

式中d——洞徑;

高壓弧門泄流公式采用閘孔出流公式,高壓弧門尺寸為3.10 m×2.54 m (寬×高),底板高程為121.40 m,考慮正常水位情況,H=166.0-121.4=44.60m,不計行近流速。

i——隧洞縱向底坡降,為1/500。
計算得Qm,y=18.86 m3/s。
c—高壓弧門支座安裝高度,為3.76 m;
e—閘門開度;
H0——計入行近流速水頭的閘前水深。
由 Q設=17.5 m3/s,反推計算得 e=0.23 m;
同理 Q放空=70.0 m3/s,反推計算得 e=1.193 m。
根據《水閘設計規范》(SL 265-2001)附錄B消能防沖計算公式:

式中hc——收縮水深(m);
To——總勢能(m),為44.60 m;
q——過閘單寬流量(m3/s·m);
a——水流動能校正系數,采用1.0;
φ——流速系數,采用0.95;
hc″——躍后水深(m);
hs′——出池河床水深(m),為2.7 m;
σ0——水躍淹沒系數,可采用1.05;
b1、b2——消力池首(末)端寬度(m);
Lj——水躍長度(m)。
計算得 hc設=0.201 m,hc″=5.32 m,Lj設=35.30 m;hc放空=0.77 m,hc″=10.68 m,Lj放空=68.38 m, 經綜合考慮后取 Lj放空=69.59 m。
故高壓弧門后69.59 m長洞身因處于負壓氣蝕和高速水流沖刷范圍,采用厚度14 mm的3號鋼板襯砌。
3.3.2 洞身下游段加固方案
洞身下游段94.23 m長洞身為無壓段,本次提出兩種加固方案進行比選:
方案1:鋼板內襯方案,選用的鋼板厚度既要滿足結構要求,又要滿足抗碳化深度要求,下游無壓段洞身采用厚度10 mm的3號鋼板襯砌,可滿足結構使用要求。
方案2:下游無壓段噴射混凝土鋼筋網內襯方案,先鑿除襯砌混凝土表層,然后打錨桿,掛鋼筋網,再進行噴射混凝土處理,滿足結構使用要求。
方案比較見表2。
從表2可知,方案2具有投資省,施工工期短的優點,故本次推薦方案2作為輸水洞第一根分水支管下游段長94.23 m洞身除險加固方案。噴射混凝土厚度10 cm,側墻和底板分一次噴射完成,頂拱分二次噴射完成。
黃材水庫主壩輸水洞具有灌溉、發電、放空、導流等功能,具有進口高程低,水頭大,承受高壓,檢修困難等特點。由于受當時建設條件限制,而且經過50多年的運行,輸水洞出現了檢修閘室、輸水洞身和高壓弧形閘門結構和壽命上的病險問題,經過安全鑒定需除險加固方能正常運行。經過對原有設計、施工、運行、管理等資料的收集和了解,通過現場勘察,在充分掌握輸水洞的病險情況后,結合現有的施工技術水平,有針對性地研究確定了輸水洞的加固技術,為施工的順利進行提供了設計藍圖,可為同類工程提供借鑒。

表2 第1根支管下游段94.23 m長洞身加固方案比較表

[1]索麗生,等.水工設計手冊(第2版)[M].北京:中國水利水電出版社,2011.
[2]鈕新強,等.新編水工混凝土結構設計手冊[M].北京:中國水利水電出版社,2010.