□ 石立斌 劉亞雄 許開春

西北油田采油三廠員工在TK888井進行措施作業。 劉亞雄 攝
西北油田采油三廠對全廠現有單元、單井進行重新梳理,打破原有思維定式,運用注水、注氣、措施、優化工作制度等手段,盤活現有資源。
西北油田采油三廠面對油藏能量衰減加快、注水效果變差、低產低效井增多的局面,實施定量化注水、精準酸化,“注氣三采”等技術,對“閣樓油”、剩余油進行深度開發,提高儲量動用率,自然遞減率從去年同期的28.14%降低到15.46%,綜合遞減率從26.71%降低到7.13%。
“梳理影響老區油藏開發效果的不利因素,通過采取針對性措施進行治理,實現老區油藏煥發新的榮光。”這是采油三廠在年初工作部署會上定下的目標。
該廠開發研究所成立上產挖潛小組,對全廠現有單元、單井進行重新梳理,打破原有思維定式,運用注水、注氣、措施、優化工作制度等手段,盤活現有資源。今年以來,TK848CH、T814(K)等無效變有效井達28口,整體恢復產能66噸/天,有效變高效井17口,提升產能67噸/天。
積極開展低效區塊綜合治理,有效提升產能。通過定量化計算注氣量,提高驅油效率。針對八區多輪次注水注氣井效果變差展開專項治理,實現注采平衡調整,對停注的注水井TK843等6口恢復注水,累計提升日注水能力700立方米,該區日油水平由418噸提升至532噸。恢復十一區關停井生產,治理出砂井,日產油由年初201噸提升至236噸。
深化與研究院所合作,推動最新成果應用。該廠與石油勘探開發研究院、西北油田勘探開發研究院加強技術協作,定期進行示范區降遞減專項討論,共享最新成果,加快推動托甫臺示范區建設。截至目前,共實施工作項目54個,實現階段增油5.88萬噸,自然遞減率較去年同期下降8.7個百分點,綜合遞減率較去年同期下降11.2個百分點。
該廠針對不同的井況,分別采用優化注水、精準酸化、“注氣三采”等手段,加大開發深度,提高儲量動用率,提升開發效率。
技術人員通過觀察受效單元參數變化引起的實時動態,尋找最佳注水量,在確保水驅效果同時持續產量穩定高效。4月初,該廠先后對TP253X、TP256等5個井組優化,計算分水量,增強井網調整提升水驅開發效果,日增油79噸,已累計增油1.3萬噸。
探索新的注水方式方法,針對連通未動用儲量,把對應注水轉變為非對應注水工作,在多個不同區塊進行試驗。對TP265X、TP145等新增單元注水實施8個井次,產量獲得提升,日增油48噸。同時進行高壓注水,不斷擴大水驅規模,對TP24CH2、TP31CH2等位于次級斷裂的油井開展高壓注水工作,保障產量平穩。
采取精準酸化增注、調流線流場,轉單元注水等手段,對注水效果變差的油井進行分類治理。對TP170、TP151、TP208等日產5噸以下油井通過酸化提高驅油效率,先后實施10井次,有效8井次,累計增油4523噸。
優化段塞注氣參數,增強氣驅效果。技術人員通過對T756CH~TH10434等水竄井組,定壓差注氣,確保油線均衡動用,實施5個井組,日油水平提升35噸。對連通性好的井組優化段塞注氣參數,累計實施4個井組,驅替效率提升1.5倍,井組單輪次增油由2734噸增加至4326噸。1~8月通過注氣增油8.9萬噸,實現新增經濟可采儲量18.6萬噸,較去年同期多增2.3萬噸,多增加可采儲量1.8萬噸。
采油三廠持續推進核心技術科研攻關,技術創新為科學高效開發油藏起到了重要的作用。
該廠開發研究所通過大膽創新,對常規桿式泵結構及材質進行改進,成功研發了Ф38/44/56深抽桿式泵(最大下深可達4000米),并統一了各泵徑泵座,形成了以桿式泵為核心的七大深抽配套工藝,極大地豐富了塔河油田人工舉升工藝體系。通過大力推廣桿式泵深抽技術及配套工藝,累計增油20510噸,節約成本431.6萬元,累計創效5449.7萬元。
針對高氣液比井及部分注氣井泵效低的問題,他們與廠家聯合攻關,從泵結構上進行改進,增加氣體交換腔,在TK853X井進行應用,在液面低于前期液面500m的工況下,泵效由56%提高到64%。通過聯合攻關創新的新型35兆帕偏心井口,具有安全性能高、密封可靠、旋轉靈活、配套性好等優點,經推廣應用24井次,累計實現凈效益505萬元。
日前,該廠防異物進泵小篩管工藝取得新突破。該工藝在不降低過流面積的前提下,可將進泵液體流向由垂直流改為徑向流及減小進液孔徑,從而防止地面小件落物及地層異物被吸入泵筒導致檢泵。目前該技術已應用87井次,避免檢泵8井次,避免躺井影響產量672噸,實現經濟效益321萬元。