張廉卿
(中鐵隧道集團二處有限公司 河北三河 065201)
臺東站為青島地鐵1號線、2號線的十字換乘站,位于市北區臺東一路與人和路交叉口,2號線臺東站沿臺東一路東西走向布置,采用半蓋挖法施工,其中北側蓋板下方共設40根φ800mm的鋼管柱,采用逆作法施工,柱下設φ2000mm混凝土灌注樁基礎。鋼管柱作為車站主要豎向承載和傳力結構,對車站的安全性起著決定性作用,本文主要結合青島地鐵2號線臺東站鋼管柱施工經驗,對施工過程質量控制要點進行總結、歸納,為類似工程施工提供參考依據。
青島地鐵2號線臺東站北半幅頂板下方鋼管柱采用沖擊鉆成孔,成孔后灌注柱下基礎混凝土并安放鋼護筒抽排孔內泥漿,泥漿抽排干后安放鋼管柱、澆筑柱內混凝土,并對柱外空隙回填粗砂,從而完成整個鋼管柱施工,具體施工工藝流程見下:
測量定位→沖擊鉆成孔-安放基礎鋼筋籠、鋼護筒→灌注柱下基礎→抽排孔內泥漿、人工鑿除浮漿→安裝定位器→澆筑混凝土(標高至定位器頂面)→安裝鋼管柱→澆筑混凝土(標高至車站底板以下20cm)→灌注柱內混凝土→回填孔外粗砂。

圖1
臺東站鋼管柱采用沖擊鉆成孔,孔深21~30m,成孔直徑2.0m,因鋼管柱作為臺東站的支撐柱,柱底必須位于微風化持力巖層,鋼管柱在成孔過程中先后穿過素填土、雜填土、粉質粘土、強風化~微風化花崗巖地層,施工過程中應根據當前孔位所處的地質,選擇合適的鉆頭揚程,特別在地層互接和微風化地層處,應將錘頭揚程控制在0.5~1.0m,避免錘頭出現跳動,從而導致偏孔、擴孔現象,影響后期鋼護筒及鋼管柱安裝。
同時施工過程中安排專人每天復核樁中心及錘頭尺寸,確保孔位正確、孔徑復核要求;在即將終孔時,撈取收集終孔前5m范圍內的渣樣,組織地勘、設計等單位進行分析判定,確定樁底伸入微風化巖層的的長度,若不符合要求,則繼續鉆進直至達標。
鋼管柱孔內通長安裝鋼護筒,護筒外徑1.8m,長度21~30m,為了便于安裝,分3節制作,節與節之間通過法蘭采用抗剪螺栓連接,底節鋼護筒與柱底鋼筋籠焊接,焊接必須牢固,避免鋼護筒下放至孔底過程中鋼筋籠脫落,影響柱體結構尺寸。因后期需抽排護筒內泥漿,人工進行孔內作業,護筒內嚴禁積水,為了防止地下水通過護筒連接處滲入,連接護筒時,需在法蘭連接處涂抹密封膠。
鋼管柱柱下基礎混凝土采用水下導管灌注,為了保證柱下基礎的澆筑質量,需對泥漿性能進行嚴格控制,要求混凝土灌注前孔底沉渣厚度小于5cm、含砂率小于8%、泥漿比重小于1.25,粘度小于28s,若其中一項不達標,則不能進行灌注;待基礎混凝土初凝后,抽排孔內外泥漿,人工下至孔底鑿除浮漿,并對樁基全部樁基進行低應變檢測,要求檢查合格率為100%。
柱下基礎浮漿鑿除完畢后,安裝錐形定位器,錐形定位器的安裝質量直接關系著鋼管柱的安裝精度,要求錐形定位器頂面標高、中心必須準確無誤。首先地面上由測量人員在定位錐安裝前,先在地面樁鎖口處將縱、橫向中線上放處4個點,以便向井內用線墜向下投點來控制設計標高及樁中心;護筒內錐形定位器的水平、垂直度通過調節螺栓進行微調,調節完成后,將定位器與鋼護筒通過鋼筋焊接進行臨時固定,然后再次澆筑混凝土至定位器錐板底面將定位器進行永久固定,此處要求混凝土澆筑前浮漿必須鑿除徹底,有利于新老混凝土結合密實。

圖2 定位器護筒內部定位原理
定位器安裝調整完成后,進行鋼管柱安裝,鋼管柱安裝時,地面定位采用全站儀整體測設中柱設計平面位置,并在護壁施工區域外十字軸線方向上放好護樁,便于樁心位置的恢復。
然后對準樁位,下放鋼管柱,慢插入孔,鋼管柱底部可直接嵌入定位器,其管端穩固座落于定位器環行定位板上,通過標高測定柱底與定位器的吻合程度。然后對柱上端精確定位,通過設置在孔樁護筒鋼板與鋼管柱加肋板之間的4只花籃螺栓進行鋼管柱柱體上端定位,花藍螺栓可對柱體位置進行微調。由于鋼管柱下端平面位置、標高、垂直度已由定位器確定,鋼管柱上端空間位置校定后,即可認為柱頂與柱底在垂直方向投影重合,鋼管柱位置已精確定位。
鋼管柱定位完成后,為了保證鋼管柱混凝土灌注過程中柱體不產生位移,吊裝就位后從上至下進行加固,加固位置為鋼管柱頂部及鋼管柱兩個連接法蘭處,加固處采用四面對頂,加固采用頂絲杠。
鋼管柱直徑為800mm,空間狹小,澆筑柱內下部混凝土時無法進行人工振搗,為了保證混凝土的密實性,采用高位拋落無振搗法。利用混凝土自管口自由下落時所獲得的重力加速度沖擊能量,使混凝土擠密而無需振搗;當拋落高度不足4m時,采用內部振搗器振搗密實。
為了保護鋼管柱柱體成品,防止施工時對其破壞擠壓柱體,柱體混凝土初凝后在柱體與鉆孔樁孔壁之間環形均勻填入中粗砂。回填前對鋼管柱的垂直度及孔位中心進行復核,要求中心和基礎中心線允許偏差為±5mm,立柱不垂直度為長度的1/1000且≯15mm。回填時沿鋼管柱四周同時回填,防止偏心受壓破壞鋼管柱。
逆作法鋼管柱傳統施工工藝采用人工挖孔的方式,但人工挖孔安全風險高,逐漸被淘汰;沖擊鉆成孔適用性較高,逐漸受到推崇;但該工藝復雜,施工質量控制要求極高,采用本文所述質量措施后,臺東站鋼管柱中心偏差低于5mm,柱頂標高誤差不超過1cm,各項質量均達標,為以后施工提供了借鑒依據。
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