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一起磨煤機爆燃導致鍋爐MFT的分析與應對措施

2018-01-29 06:38:45袁吉勇
中國設備工程 2018年5期

袁吉勇

(廣東省粵電集團沙角C電廠,廣東 東莞 523900)

沙角C電廠安裝有3臺2100t/h亞臨界、一次中間再熱、四角雙切圓燃燒、強制循環汽包爐,采用露天布置,系ABB-CE公司產品。1996年投產后,經多年運行經驗積累及技術改造,故障停爐次數大大降低,但近年來電廠發生數起磨煤機內部及磨煤機風道爆燃事件,尤其是2016年5月7日#1爐B磨爆燃導致鍋爐MFT。針對此次磨煤機爆燃事件,本文將進行深入分析探討,并提出防止鍋爐制粉系統著火爆炸的技術措施。

1 制粉系統概況

鍋爐采用中速磨煤機、冷一次風正壓直吹式制粉系統,它是由原煤倉、電子稱重式給煤機、磨煤機、一次風機、密封風機以及煤粉管道組成。配置密封風機,解決了正壓系統密封問題,其氣源來自冷一次風。磨煤機裝有蒸汽滅火系統,可防止磨煤機內部積粉燃燒。

具有一定粒度的原煤由原煤倉經給煤機送入HP983中速碗式磨煤機中碾磨,同時由冷一次風送至三分倉再生式空氣預熱器加熱的熱風,經一次風熱風道送入磨煤機中,供干燥原煤并攜帶碾磨的煤粉到煤粉分離器中進行分離。細度合格的煤粉隨干燥氣流(即一次風)直接經煤粉燃燒器噴嘴送入鍋爐爐膛燃燒,一臺磨煤機的4個出粉管對應向燃燒器同一層4個一次風噴嘴供粉。經分離器分離下來的不合格的粗粉,再返回磨煤機重復碾磨。混雜在原煤中的難以碾磨的石子煤(黃鐵礦、石塊等雜質的總稱)從磨碗邊緣溢出后,由于其質量和體積較大,因而逆熱空氣流向,穿過葉輪裝置掉入下部側機體中,被刮板清除進石子煤排出口,排離磨煤機。

磨煤機前的冷、熱一次風道上分別裝有調節門和截止門,調節磨煤機出口溫度和進入磨煤機的一次風總流量。磨煤機出口煤粉氣流溫度超過93.3℃時,熱風截止門自動關閉。

2 故障分析

2.1 磨煤機爆燃理論

煤粉和空氣的混合物在適當的濃度和溫度下會發生爆炸。影響煤粉爆炸的因素有:煤的揮發分含量、煤粉細度、水分,氣粉混合物的溫度和濃度及含氧量等。一般情況下,顆粒越細小,揮發分含量及發熱量越高,含粉濃度越接近爆炸濃度(大約1.2~2.0kg煤粉/m3空氣),含氧濃度越大,爆炸的可能性越大。實踐證明:當煤粉的Vdaf<10%或顆粒大于100微米時,煤粉幾乎不會發生爆炸;對溫度小于100℃、含粉濃度避開了爆炸濃度或含氧濃度小于15%~16%的煤粉氣流,也基本上不存在爆炸的危險。

磨煤機發生爆燃的三個必備條件:足夠的可燃物及氧量;可燃物與空氣形成爆炸物并達到爆炸濃度的范圍;足夠的點火能源。因此,所有運行的磨煤機當煤粉/空氣的濃度在爆炸極限范圍內時,都可能存在爆燃隱患。在理論上控制煤粉/空氣間的比例可有效的抑制磨煤機爆燃的可能性。

2.2 事件經過

2016年5月7日晚上,#1機組AGC運行,負荷630MW,A、B、C、D、E五臺制粉系統運行,每臺磨的給煤量約50t/h(80%給煤率左右)。1A、1B磨煤機上的煤是煤場的混煤,揮發份約30%,煤比較濕(風門開度判斷),磨煤機出口溫度為70℃左右;1C、1D、1E磨煤機上的煤是“山優煤”,運行參數正常。20:41,爐膛壓力低保護動作,#1鍋爐MFT。現場檢查發現1B磨煤機熱風調門連桿變形,風道及其膨脹節無異常;內部檢查發現熱風調節擋板變形損壞。5月8日16:45,1B磨煤機熱風調門檢修工作結束。18:48, #1爐點火。5月9日02:36,#1機組重新接帶負荷。

2.3 原因分析

鍋爐MFT前2分鐘(20:39:33),1B磨煤機出現了斷煤(之前給煤量約50t/h),給煤量降為零,磨煤機出口溫度有所升高。1分鐘后給煤量上升至37t/h,此時,1B磨煤機內突然發生爆燃,一次風道壓力瞬間升高。兩臺一次風機喘振開關動作,致使一次風機RB保護動作,動葉開度強制關至25%,一次風母管壓力及流量降低并出現擾動。運行中的1A、1D、1E磨煤機率先因一次風量低依次跳閘,鍋爐燃燒不穩,最終因爐膛壓力低導致MFT動作。

2.4 歷年磨煤機爆燃統計分析

因現有的測量方式無法定量獲取磨煤機內部的爆炸濃度,濃度的控制也無有效手段,從我廠歷次出現的磨煤機內部著火及爆炸的工況(①2001年1月30日,3A磨,停給煤機后;②2002年12月10日,2A磨,給煤機跳閘一分鐘后;③2005年2月11日,2E磨,正常運行,煤揮發分極高;④2006年12月27日,2C磨,給煤機因堵煤跳閘;⑤2007年3月29日,2B磨,停給煤機后;⑥2011年1月9日,1B磨,低給煤率且一次風量不足;⑦2012年4月4日,2B磨,正常運行,石子煤多;⑧2016年5月7日,1B磨,煤濕,短時斷煤),歸納分析出以下幾種情況:第一,運行中的給煤機發生斷煤時。第二,磨煤機跳閘后重新啟動給煤機或停給煤機的過程。第三,低給煤率運行時。第四,燃用高揮發分煤種(印尼煤)時。印尼煤屬于高揮發分煤種,目前的運行控制方式已成熟,其他幾種情況屬于低給煤率或煤量出現大波動時容易達到爆燃濃度。

3 防范措施

3.1 防止制粉系統著火爆炸的技術措施

(1)根據入爐煤化驗結果,嚴格調整控制磨煤機的出口溫度在正常范圍內。當磨煤機出口溫度不正常急劇上升,經調整無效時,手動打閘給煤機,并立即投入磨煤機滅火蒸汽,關閉熱風、冷風調門,關閉熱風、冷風閘板。

(2)制粉系統啟、停時必須保證足夠的暖磨和冷磨時間且給煤率調節要平穩,禁止給煤率大幅度快速增加或減小。

(3)給煤機的給煤率發生波動或給煤機跳閘時,要嚴密監視磨煤機出口溫度,必要時立即投入磨煤機滅火蒸汽,關閉熱風、冷風調門,關閉熱風、冷風閘板,停止給煤機運行。

(4)運行中的磨煤機帶煤跳閘后,要及時查明原因,消除故障。故障消除后,應盡早啟動該磨,清空積煤。若跳閘磨煤機無法啟動,應及時安排人工清空磨煤機內的積煤。

(5)磨煤機正常停止時,要將磨煤機內的積煤走空后(磨馬達功率<50MW,維持3分鐘)再停磨。

(6)加強石子煤斗排渣箱的檢查,磨煤機的排渣門要打開(排渣箱出渣時此門關閉),如出現渣多、無渣或冒火星的情況,應作異常情況處理,當調整后仍無效果時,應停磨檢查。

(7)加強煤場和配煤管理,防止因原煤倉中煤過濕導致落煤管堵煤,致使給煤機跳閘。

(8)及時檢查發現制粉系統的泄漏點,通知檢修,并做好相應的防護措施。

(9)及時檢查發現制粉系統管道、風道上的積粉、漏油,及時清理。

(10)原煤倉二氧化碳滅火系統應可靠備用,停爐前應將原煤倉燒空。

3.2 摻燒印尼煤的注意事項

煤粉爆炸性與揮發分含量的近似關系如下:Vdaf(%)< 6.5,極難爆炸;6.5 < Vdaf(%)< 10,難爆炸;10<Vdaf(%)<25,中等爆炸性;25<Vdaf(%)<35,易爆炸;Vdaf(%)>35,極易爆炸(灰分高于40%的煤按其揮發份所定的爆炸性降一個等級)。

印尼煤高水分、低灰分、低硫分、高揮發分等特性。次煙煤發熱量為5700~7200kcal/kg,揮發分為37%~42.15%,硫分0.1%~0.85%;褐煤發熱量為4345~5830kcal/kg,揮發分為 24.1% ~ 48.8%,硫分 0.1% ~0.75%。因而印尼煤具有很強的爆炸傾向性。

經多年運行經驗總結,沙角C電廠目前燃用印尼煤的運行控制方式已比較成熟,除須遵守3.1中所列技術措施外,還應注意以下事項:第一,摻燒印尼煤的磨煤機出口溫度設定并控制在較低水平(55~60℃之間)。第二,控制磨煤機入口一次風溫小于200℃。第三,摻燒印尼煤的磨煤機停運過程中,控制入口一次風溫盡可能低后,手動停運給煤機,再進行磨煤機吹掃。第四,控制所上印尼煤原煤倉煤位小于70%。

4 結語

燃煤電廠磨煤機爆燃是一個比較現實的問題,由于其影響因素復雜、過程突發、破壞力大,會造成設備損壞、機組失穩跳閘甚至人員傷亡。我廠經過統計分析,找到了磨煤機爆燃發生的規律性。運行人員執行上述防爆措施后,我廠至今未發生類似的事故,證實其是有效的、可靠的。

[1]葉江明主編.電廠鍋爐原理及設備(第二版)[M].北京:中國電力出版社,2007.

[2]全國勘察設計注冊工程師公用設備專業委員會秘書處編. 全國勘察設計注冊公用設備工程師動力專業執業資格考試教材(第三版)[M].北京:機械工業出版社,2017.

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