韓進文
(保定市益達環境工程技術有限公司 河北保定 071000)
對于鋼鐵行業來說,廢水是困擾企業發展的主要問題,也是企業長期探索研究的課題。在實際工作中,運用廢水處理以及回用技術,對減少廢水污染問題的產生,提高水資源利用率,有著積極的作用。
從整體角度來說,鋼鐵行業廢水處理中,多采取以下工藝:(1)MBBR生化技術。通過設置生化池的形式,建立處理工藝。利用高效沉淀池(設置石灰、碳酸鈉軟化系統)-MBBR生化池、濾池,對廢水進行處理,能夠降低廢水的硬度,有效去除SS和CODcr等。(2)雙膜法。利用超濾-反滲透及處理工藝,借助膜分離技術,高效截留鹽分以及溶解性小分子有機物等,實現廢水回用。(3)其他措施。
以A企業為例,其主要生產優質鋼絲和焊絲等產品,為了去除材料表面的氧化鐵皮、鐵銹等,在預處理工序中,會產生酸洗廢水。對于此類廢水,為了實現資源循環利用,減少水資源利用成本,采取固液分離技術。污水處理站的情況如下:(1)規模為7200m3/d。(2)工藝為中和+固液分離器。(3)廢水處理標準為二級排放標準。進水質量如下(每L含量):CODcr≤300mg;總鐵≤1500mg;總磷 30-35mg;pH≤2;SS≤300mg。出水質量如下(每 L含量):CODcr≤60mg;總鐵≤1.0mg;總磷≤1.0mg;pH6-9;SS≤20mg。
此工藝運行情況如下,酸洗廢水進入集水井后,經過耐酸泵,提升到中和濾池裝置中。接著,利用池中的石灰石,進行酸洗廢水pH值調節。緊接著,進入隔油調節池。利用浮油回收機,去除廢水中含有的油類污染物,做好水質和水量的同步調節。完成后,利用水泵,提升到中和反應池。利用穿孔曝氣管,氧化廢水中含有的亞鐵離子。向池子內部加入濃度在2-5%范圍內的石灰乳,將廢水pH調節到8-8.5范圍內。廢水在反應池內,經過石灰乳中和處理后,自流進入中間水池。最后,將污水混合物提升到固液膜分離器內,截留固體顆粒,經過處理的水,通過自流回到清水池[1]。
從此廢水處理系統運行實際情況來說,在過去的幾年內,各處理基礎設施運行較為穩定,出水中的各項指標,都能夠達到污水綜合排放標準要求。以pH指標為例,在實際處理的過程中,考慮到酸洗廢水具有較強的腐蝕性,為了減少廢水對處理設備的腐蝕,處理前,使用中和濾池進行初步調整,再進入到后續處理系統。經過系統處理后,出水pH值處于7.5-9范圍內,能夠達到處理標準。除此之外,廢水回收利用后,每天能夠節約200m3水,按照每噸凈化水0.6元進行計算,年減少補水費用約為5萬元左右。
從當前鋼鐵行業的酸洗廢水處理和回用技術運用實際情況來說,組合利用各類處理技術,能夠提高酸洗廢水處理的效果,增加處理經濟效益。不過對于鋼鐵企業來說,廢水處理的成本較高,廢水綜合處理的效率水平尚未達到預期。基于此,需要強化酸洗廢水處理和回用技術的研究。在實際工作中,要從以下方面入手進行研究:(1)簡化工藝流程。目前運行的酸洗廢水處理系統,處理系統相對復雜,需要引進高效的處理技術,簡化工藝流程,提高處理量,提升處理效益。(2)積極探索適合的方法。從當前鋼鐵行業的酸洗廢水處理技術類型來說,包括電滲析和納濾等,為了提升技術應用效益,需要從企業實際出發,按照城市廢水排放標準,做好方法改進,提高企業的經濟效益。(3)引用高質量的裝置。對酸洗廢水進行處理時,對部分設備有著一定的腐蝕,如此一來,會增加企業的廢水處理成本,因此需要探索如何提高裝置的抗腐蝕性能,進而減少酸洗廢水處理成本[2]。
合理運用酸洗廢水處理和回用技術,對鋼鐵企業來說,有著重要的意義。不僅能夠減少水資源浪費,還能夠達到廢水處理的相關標準,保證企業的效益,樹立良好的企業形象。不過為了進一步增加企業效益,還需要加大技術研究。
[1]汪穎,陳濤.煙氣洗滌水回收利用技術的探索與應用實踐[C]//2016全國冶金節水與廢水利用技術研討會.2016.
[2]陳陽春,周歡,趙燕鵬,等.鋼鐵企業綜合廢水處理及回用工程[J].工業用水與廢水,2016,47(3):55-57.