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組合傳動發電機殼體滲漏封閉技術研究

2018-02-21 02:30:30彭杰王嘯
科技視界 2018年32期
關鍵詞:發電機工藝故障

彭杰 王嘯

【摘 要】某型組合傳動發電機在使用過程中,發生多起殼體滲漏故障,檢查發現故障現象為殼體外部出現滑油滲漏。原因是殼體材料鑄造成形,可能存在一定的內部疏松、氣孔等缺陷,在長期使用過程中,出現滲漏現象。隨著使用時間增加,出現滲漏故障越來越多。本文將對殼體滲漏故障的解決方法進行分析。

【關鍵字】殼體;滲漏;封閉

中圖分類號: TM31 文獻標識碼: A 文章編號: 2095-2457(2018)32-0012-003

DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2018.32.004

【Abstract】Several cases of leakage failure during the operation of a type of IDG. The reason is that the housing`s material is cast into shape, which may have some defects such as internal porosity and pores, and leakage occurs during long-term using. Leakage failures are increasing as use time increase. In this paper,the solution of leakage fault of housing is analyzed.

【Key words】Housing; Leakage; Post-sealing

0 概述

某型組合傳動發電機在外場使用過程中,發生多起殼體外部滲漏故障,其中2013年、2014年和2015年外場使用過程中,均發生了殼體外部出現滑油滲漏故障而返廠。因殼體材料為МЛ-10鎂鋁合金,鑄造成形,其材料和制造工藝特性決定了殼體可能存在一定的內部疏松、縮孔、氣孔等缺陷,在長期使用過程中,由于高溫、振動、腐蝕等原因導致殼體出現滲漏現象。一直以來無法進行排故修理而報廢,因組合傳動發電機價值高、國內備件較少,經濟損失很大,因此,開展該型組合傳動發電機滲漏故障分析,排除滲漏故障具有非常重要的現實意義。

1 故障現象

某型組合傳動發電裝置在部隊外場使用過程中,發生殼體外部滑油滲漏故障,返廠試驗檢查發現:殼體有多處滲漏(見圖1)。

殼體是組合傳動發電機恒速傳動裝置的一個部件,用于安裝組合泵、液壓機、差動機構、活門、電磁鐵、旋流器等零部件,與蓋形成一組配套件(見圖2),也是組合發電機姿態油箱的主體部分,工作時內腔壓力0.05MPa~0.1MPa。

2 殼體滲漏故障分析

殼體材料為МЛ-10鎂鋁合金,采用鑄造工藝成形,其材料和制造工藝的特性決定了殼體結構內部可能存在一定的疏松、縮孔、氣孔等缺陷,在長期使用過程中,由于各種原因:高溫、振動、腐蝕等,導致殼體出現滲漏故障。

3 殼體滲漏的封閉工藝分析

3.1 殼體補焊封閉分析

(1) 殼體制造過程中的補焊工藝分析

由于發電機價值高,為了排除殼體滲漏故障,曾向研制單位:南京機電液壓工程研究中心咨詢排故方法,經咨詢了解,在殼體鑄造和后期機械加工過程中,也有出現殼體滲漏的情況,因殼體處于初始加工階段,所有裝配尺寸都沒有加工,通常采用兩種排故工藝方法:一是在殼體滲漏處采用直接補焊的工藝方法,二是在殼體滲漏點制M5或M6螺紋孔,再制一螺紋相同厚度合適的螺樁,將螺樁擰入螺紋后在四周進行補焊封閉,再將凸出的螺樁打磨齊平(見圖3)。

(2)МЛ-10(ZM6)鎂鋁合金焊接工藝性分析

——Mg的熔點低(651℃),導熱快,用大電流焊接,滲漏及近滲漏區金屬易產生過熱和晶粒漲大。

——氧化性極強,焊接時易形成氧化鎂和鎂的氮化物,造成焊縫夾渣,使接頭性能變壞。

——熱膨脹系數大,焊接過程中易引起較大的熱應力。

——Mg容易與一些合金元素(如Cu,Al,Ni等)形成低熔點共晶體,易產生熱裂紋。

——易產生氣孔。

(3)МЛ-10鎂合金鑄件補焊的缺陷

МЛ-10鎂合金鑄件補焊時易產生:夾渣、疏松、欠鑄、冷隔、砂眼、裂紋、縮孔、氣孔及機械損傷等缺陷。

(4)鑄件補焊工藝對零件補焊適用性的影響

鑄件補焊前需要進行預熱。殼體需采用整體預熱。ZM6鎂合金鑄件預熱溫度為380℃-430℃;對于補焊后不進行熱處理的鑄件,預熱溫度不應超過鎂合金的時效溫度。

從鑄件補焊工藝可以確定,南京機電液壓工程研究中心所采用的兩種堵漏方法,其核心工藝就是鑄件補焊,因作為成品件的殼體,由于內部有眾多的配合尺寸,其形位公差要求很高,如果進行補焊,在380℃-430℃的溫度下進行預熱時,殼體裝配尺寸的形位誤差發生大的變化,嚴重影響殼體內部裝配零件的相互位置關系,引起裝配故障,存在嚴重的質量隱患。

通過以上分析,殼體制造過程中進行的這兩種補焊工藝方法,只適用于殼體在加工初期出現的殼體滲漏故障的排除,不適用于成品件殼體的補焊修理。

3.2 518封孔劑封閉工藝分析

在通過對多種工藝方法進行分析篩選后,考慮采用518封孔劑(Q/6S 2311-2010)對殼體滲漏表面進行封孔處理。518封孔劑具有較強的滲透能力,可深入到零件微裂紋、微孔中,涂層薄、粘接力強不易脫落,并提高耐腐蝕性能,解決零件氣密性問題,達到封孔目的。

3.3 殼體滲漏的封閉

(1)分解恒裝部分:將殼體從恒裝上拆下,并取出殼體中的電磁鐵等可拆解零件。

(2)對分解后的殼體進行檢查,并在殼體滲漏處用記號筆做出漏油區標志(見圖2)。

(3)零件除油:將零件完全浸入清潔的航空洗滌汽油中浸泡至少5min,隨后用毛刷等輔助工具清洗零件表面油污。

(4)超聲波除油:在加入AM-1或DX-3金屬清洗劑的水溶液中用超聲波清洗零件(10~30)min。除油后將零件浸入流動冷水中徹底清洗。

(5)熱風干燥:將零件先用干凈的壓縮空氣吹干,尤其是內孔表面,然后在溫度為(50~80)℃的熱風槽中干燥30min以上。

(6)無水乙醇清洗、烘干:將零件封閉表面(腔體內表面)用無水乙醇擦洗一遍,自然晾干。將零件在烘箱中加溫(130~150)℃,保溫(1~2)h。

(7)封閉:戴耐熱手套將加溫的零件迅速從烘箱中取出,用毛刷蘸封孔劑在滲漏的內腔部位,立即采用518封孔劑進行封閉處理,注意控制時間,確保零件封閉完成時表面溫度不低于100℃。刷涂過程用毛刷反復交叉的進行,使封孔劑均勻涂覆于零件表面,要求涂刷表面沒有氣泡。

(8)干燥、固化:清除多余封孔劑,室溫條件下放置6h以上,然后在溫度(140~160)℃下保溫3h。

(9)外觀質量檢查:封閉層不允許有起泡、起皮、分層、剝落等故障。

(10)按照(1)~(6)進行第二遍、第三遍封閉。

(11)外觀質量檢查:封閉層不允許有起泡、起皮、剝落等故障。

(12)進行磨合試驗,檢查密封性不允許滲漏。

(13)再次分解進行內表面質量檢查,不允許有起泡、起皮、剝落等故障。

4 試驗驗證

(1)磨合試驗檢查

裝配試驗后進行磨合試驗,試驗時檢查恒裝表面不允許有滲漏現象,分解檢查,殼體封閉層應無起泡、起皮、分層、剝落等故障,通過分解檢查可以有效的判斷殼體封閉層的質量,試驗驗證封閉的有效性及產品性能是否滿足產品的使用要求。

(2)動密封試驗:按照工藝要求在磨合試驗的同時檢查轉速4340r/min~8680r/min、工作液溫度在70℃~140℃范圍內、負載從0~30KW,殼體內壓力為(0.05~0.1)MPa,工作試驗8小時,在整個工作過程中,檢查殼體表面無滲漏現象。

(3)靜密封試驗:將滑油注滿整個發電機,加壓力(0.15±0.01)MPa,保持這一狀態10min,檢查殼體不滲漏。工作壓力降至0.02MPa,保持2h后,再次檢查殼體無滲漏現象。

(4)產品性能試驗:按照組合傳動裝置工藝裝配并進行性能試驗,產品性能應符合技術要求,殼體表面無滲漏故障。

(5)可靠性試驗:性能試驗合格后,將組合發電機腔內灌滿滑油,靜置10晝夜,外觀不允許有滲油現象。

(6)封閉效果:在首次進行殼體滲漏部位內腔封閉后,在試驗驗證階段,磨合試驗檢查、動密封檢查、靜密封檢查、性能檢查都合格,但在可靠性檢查時,將組合發電機腔內灌滿滑油,靜置7晝夜后,原殼體3個漏油點中出現2處滲油現象(見圖4),只有一處一次性封閉合格,經研究分析,可能是МЛ-10鎂鋁合金在鑄造成形時其內部疏松、縮孔、氣孔等缺陷較大,單面封閉效果不能達到完全封閉,需在殼體外部再進行二次封閉。

(7)二次封閉:將殼體滲漏處部表面除漆、除油、清洗干凈后按照第4條(7)~(11)再進行外部表面的封閉(見圖5)。

(8)封閉后,按照第5條(1)~(4)試驗驗證,殼體不滲漏。為了驗證封閉的可靠性,在組合發電機腔內灌滿滑油,靜置30晝夜后再觀察,外觀沒有滲油現象,滲漏故障排除。

5 修理中的風險和難點

(1)殼體進行封閉后,其封閉層不能達到預期的封閉效果,殼體仍有滲漏的風險。

(2)殼體封閉層不耐滑油、不耐高溫,引起封閉層脫落導致恒裝內部產生多余物的風險。

(3)密封效果的時效性。

(4)518封孔劑用于軸類零件硬鉻鍍層封孔效果明顯,該工藝沒有在МЛ-10材料和鑄造件上使用過,因鑄造件零件結構疏松、內部存在著多種可能的缺陷,也沒有在殼體類零件上使用,存在一定的風險。

(5)518封孔劑對于МЛ-10材料適用性。

6 應對措施

(1)用航空洗滌汽油將殼體徹底洗凈,并采用超聲波清洗,防止殼體表面殘留油液,造成封閉層粘接不牢靠,導致封閉層脫落。

(2)嚴格按照518封孔劑工藝進行封閉操作,對零件進行預熱處理,避免由于封閉工藝不當引起的封閉層質量問題。

(3)采用同樣的殼體材料,進行耐油、耐高溫試驗,驗證封閉劑耐油和耐溫性,防止由于封孔劑本身性能不滿足滑油和高溫環境的質量風險。

(4)518封孔劑沒有在МЛ-10材料和鑄造件上使用過,存在一定的風險。為此,按照518封孔劑(Q/6S 2311-2010)規定的試驗方法,首先采用試片進行工藝試驗:

——使用前,按照2:1封孔劑組分A和B進行配比后混合均勻。

——將配比好的封孔劑涂在與殼體同材質的試片上,初步固化后,指壓封孔劑應不粘手,完全固化后用丁酮棉球擦拭封孔劑表面20次,封孔劑應不溶解,不失光。

——耐油性檢查,將涂覆封孔劑的試片完全固化后放入60℃的潤滑油中,浸泡24h,取出后用紗布擦拭干凈。檢查封孔劑表面封孔膜無失光、起皺、鼓泡和脫落現象。

——耐溫性檢查:將試片放入200℃±10℃的烘箱中,保溫24h,取出后冷卻至室溫,檢查表面,不應鼓泡、起皺、龜裂、脫落。

——經試片試驗合格后,再進行殼體的封閉,確保封閉效果達到滿足使用要求。

(5)咨詢621所關于518封孔劑對于МЛ-10材料適用性需做的實驗,在后續的時間內根據621所的建議進行相關實驗,以論證該518封孔劑封閉的適用性。

7 結論

綜上所述,采用518封孔劑能夠很好地滿足殼體滲漏的封閉需要,在嚴格按工藝操作的情況下,封閉效果可靠。為了能夠有效避免可能的質量風險,下一步需對518封孔劑對于МЛ-10材料適用性做相關實驗。

8 致謝

對所有支持和幫助過我的各位領導和同仁表示忠心的感謝!

【參考文獻】

[1]楊宏偉.鎂合金鑄件缺陷補焊技術[M].西安交通大學.2004.

[2]北京航空材料研究院.518封孔劑.Q/6S2311-2010.

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