楊海霞 李紅娟 馮滿風
安陽鋼鐵股份有限公司制氧廠2×23500m3/h 空分設備(以下簡稱2×23500)由杭州杭氧股份有限公司設計制造。裝置采用全低壓分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機制冷、全精餾無氫制氬、氧氮外壓縮,氬內壓縮的工藝流程,于2006年12月投產運行至今。
2×23500設備除供應正常煉鋼用的氧氣、氮氣、氬氣以外,多余的冷量則以液氮、液氧、液氬的形式作為副產品銷售。2×23500設備配套的液體儲槽分別為2×150方液氧,2×150方液氬和150方的液氮。
一、現狀
由于公司生產調整,煉鋼節奏放慢,用氧量將會大大減少,導致我廠部分機組也停車檢修,如3#23500在11月15日停車檢修,即便如此,氧氣量也大大富裕,造成很長時間的放散,甚至于全部放散,外供量為0。如果兩套機組都停車檢修,則氮氣量會遠遠不足,所以氧氣放散不可避免。氧氣的放散一方面不安全,設備檢修期間,現場動火作業比較多,如果氧氣長時間放散,氧氣在部分區域內加倍集聚,一旦遇到明火則后果不堪設想;另一方面則是造成電費的浪費。
二、改變現狀的方法
(一)減負荷操作(降低空氣量)
(1)適量降低氧氣產量。
(2)適量降低氮氣產量和污氮氣產量。
(3)降低進塔空氣量。
(4)關小液氮回上塔閥V3。
而上述方法卻不能根本解決氧氣放散問題。
(二)增加冷量加大液氧生產。
如1所述空壓機的運行量最低為11萬m3/h,若此時氮氣壓力低則需要加大空氣量,而此時氧氣富裕,可以增加冷量來加大液氧生產。
(1)增加膨脹量加大液氧生產
膨脹量增加會增加系統冷量,主冷的液位會升高,V7閥開大,進儲槽液體就會增多。
(2)開雙空氣膨脹
利用空氣雙膨脹冷量,將富裕氧氣、氮氣轉化為液體產品,增加副產品銷售收入以及供后備液氧、液氮系統保證足夠氧氣供應的目的。
(3)開氮膨脹
氮膨脹為:兩臺膨脹機,一臺為空氣膨脹,一臺為氮氣膨脹。在有較充足的管網氮氣來源的情況下,通過膨脹機產生液氮,通過V9節流后與來自下塔的液氮一起作為回流液,參與上塔的精餾,經過冷量的轉移,使部分飽和氧蒸氣液化,產生液氧產品。
三、銷售
11月23日8:48啟動1#膨脹機膨脹空氣,開始雙空氣膨脹。開始雙空氣膨脹后每天生產的液氧量如下表:
從此表中可以看出來,每天生產的液氧較以前多20方左右。這些液體作為副產品銷售既創造了良好的經濟效益,又避免了氧氣的放散。
四、加大與后備系統的供應
我分公司于2016年投產使用的后備系統。后備系統可以在空分裝置事故停車時在一定時間內保證煉鋼、煉鐵的用氣,同時,空分裝置可以在后備系統運行的這段時間內排除故障,恢復生產。但前提是貯槽內要預留足夠的液體量,能供后備系統投用后一段時間使用。
加大液氧生產后,2#23500設備的液氧儲槽很快就滿了。這些液體除充裝外,大部分向后備系統輸送,保證后備系統的運行。
如圖1所示2#23500和3#23500設備正常運行時分別向各自配備的儲槽生產液體。如有必要可以通過上面的聯通閥使兩個儲槽聯通。此次3#23500設備大修,聯通閥上的真空管道斷開,則不能通過聯通閥使兩個儲槽聯通了。而雙空氣膨脹液氧產量增多,2#23500儲槽迅速滿槽,到就地勘驗后,決定啟用到大氧槽的流路使兩個儲槽聯通。
1、正常生產時聯通兩個儲槽
①通知1#23500崗位人員,確保進大氧槽的進液閥和真空管道吹除閥全關。
②打開V1和V2閥門,使兩個儲槽聯通,液位高的2#23500的儲槽向液位低的3#23500儲槽進液。
③待兩個儲槽液位均勻穩定后,關閉V1和V2閥。同時,電話通知1#23500崗位人員打開真空管道吹除閥,排凈管道內的液體。
2、倒槽后向大氧槽輸送
①對3#23500儲槽液位進行升壓,升壓至0.4MPa左右。
②打開V2閥,同時通知1#23500崗位人員打開真空管道吹除閥,均勻見液后關閉。打開大氧槽進液閥,向后備系統大氧槽輸送液氧。
③向大氧槽輸送液氧時,開關閥門要緩慢,注意安全,并要派人隨時監護。
④待3#23500儲槽液位不下降時,關閉V2閥,并通知1#23500崗位關閉大氧槽進液閥,打開真空管道吹除閥。
啟用到大氧槽的流路使兩個儲槽聯通的方法,一方面可以避免爬到高處開聯通閥,使人身安全得到進一步的保障;另一方面改變了輸送模式,可以一邊生產,一邊銷售,一邊向后備系統輸送液體。既保證了生產,又增加了經濟效益,同時保證了后備系統的供應。
五、小結
在環保壓力日益增大的今天,對我們的空分設備來說,既是嚴峻的挑戰,又是很大的機遇。只有勇于創新,集思廣益,開拓進取才能在嚴峻的條件下站穩腳跟,越走越遠。