(延長石油延安煉油廠化驗中心 ,延安 727406)
硫含量是煉廠生產過程中各種化工原料及產品的主要控制指標。主要儀器分析方法有微庫侖法、X-射線熒光法、紫外熒光法等。紫外熒光法因為操作簡便快速、靈敏度高,分析結果準確,不用配制電解液從而逐漸成為主流。聚丙烯生產過程中,原料AC14硫含量的控制指標極低,要求準確測定至<0.5mg/m3,而石油化工產品微量硫化物的測定一直是分析工作的難點,同時由于進樣系統、金屬鋼瓶、閃蒸機對硫的吸附以及硫的氣體標樣配制方法限制,很難獲得定量準確的硫氣體標樣,因此氣體中微量硫含量精準測定比較困難,氣體中硫含量檢測利用液體標準曲線進行,液體產品因為有液體標樣,容易測出準確結果,但是在分析使用過程影響因素較多,我們在實踐操作中積累了一些經驗,以期能夠對實際操作有所幫助。
PHOTON LAB INSTRUMENTS全自動紫外熒光硫分析儀(美國PHOTON公司)。
硫含量標樣0.2mg/L、0.5mg/L、1.0mg/L、2.0mg/L、5.0mg/L。Agilent Technologies進樣瓶。
樣品在1000℃以上的高溫下完全氧化,產物有CO2,H2O,SO2,NO和其它氧化物(MOX),硫全部轉化為SO2,氮全部轉化為NO,氧化燃燒后的氣體經過薄膜干燥器干燥后進入檢測器進行檢測。

SO2受到特定波長的紫外線照射,硫元素一些電子吸收射線后,躍遷到激發態。當電子返回到基態時,便釋放出光量子,由光電倍增管按特定的波長進行檢測。發射的熒光對于硫來說完全是特征的且與原樣品中硫的含量成正比。

通過分析硫標準樣品生成曲線方程,當分析未知硫含量的樣品時,系統就自動地將樣品數據代入曲線方程計算出樣品中硫元素的濃度。
標準曲線圖見圖1。
選擇適合分析樣品濃度的一組標樣:如0.2mg/L、0.5mg/L、1.0mg/L;1.0mg/L、2.0mg/L、5.0mg/L由小濃度標樣做起,用微量注射器,取10~30微升標樣,排除氣泡,將注射器經進樣墊插入石英管中。輸入標樣名稱和標樣濃度,待進樣峰信號結束后,點擊標定曲線按鈕。在軟件開始采集數據10秒后,啟動進樣器,以1.5~3μL/s的速度注射標樣。重復以上步驟,重復進樣或進不同濃度的標樣。直至完成曲線的標定。標定完成后可根據實際情況選擇直線擬合或曲線擬合,以達到理想精度的曲線。

圖1 標準曲線圖
選擇適合分析樣品濃度的標準曲線。用微量注射器,取10μL樣品,排除氣泡,將注射器經進樣墊插入石英管中。輸入樣品名稱,待進樣峰信號結束后,點擊分析樣品按鈕。在軟件開始采集數據10秒后,啟動進樣器,以1.5~3μL/s的速度注射標樣。重復以上步驟,重復進樣以獲得準確的分析結果(圖2)。

圖2 樣品峰型圖
3.1.1 重復性差。
檢查注射器中是否有氣泡,調整每次進樣時注射器插入深度達到一致;檢查儀器內部氣路是否漏氣,檢漏并恢復;調節各氣體流量穩定;檢查高電壓是否穩定;檢查+12VDC電壓是否穩定,檢查-12 VDC電壓是否穩定;檢查光電倍增管是否老化。
3.1.2 靈敏度低
首先檢查紫外燈是否老化;檢查石英管出口積碳嚴重,清洗英管出口,更換過濾器;檢查膜式干燥器是否漏氣或被嚴重污染,如嚴重污染更換新的膜式干燥器;進樣墊漏氣,更換新進樣墊。儀器內部氣路漏氣,檢查漏氣部位并恢復。
3.1.3 拖尾峰
檢查進樣時注射器插入深度是否過淺,檢測器是否被污染,清洗檢測器;觀察光電倍增管是否老化。進樣墊漏氣,更換新進樣墊膜干燥器失效或被嚴重污染,更換新的膜干燥器。石英管出口嚴重積碳,清洗英管出口,更換過濾器。
3.1.4 積碳
氧氣流量是否正常,調節進樣速率在1~2μL/s左右,進樣量小于30μL,檢查氧氣氣路是否有漏氣現象,氧化爐溫度是否為1000 ℃以上,取出石英管,檢查填料是否填實。
圖3為儀器內部氣體流路圖。

圖3 儀器內部氣體流路圖
3.2.1 氧氣流量對檢測結果的影響
裂解氧的作用是將樣品氣化后將揮發性組分中的硫氧轉化為SO2,流量過小不利于樣品氧化,易產生積碳,流量過大易生成SO3。這種情況會使檢測值變小,經多次試驗,氣體流量控制在450mL/min時測量結果最佳。
3.2.2 裂解溫度對結果的影響
裂解溫度在900℃時,由于硫燃燒不充分,不利于SO2的生成,使檢測結果偏低,同時會造成裂解管出口積碳,損壞模式干燥器,當裂解溫度增至1100℃時,檢測顯示值隨之增大,但在1100℃以上時,隨溫度升高檢測顯示值增加緩慢。實驗中溫度嚴格控制1000±50℃,既有利于SO2的生成,又會延長裂解管的使用壽命。
3.2.3 進樣量對檢測結果的影響
在溫度、氧氣流量恒定的條件下,進樣量與檢測值成正比,因此在試驗中應適當加大進樣量,以提高檢測顯示值,減小分析誤差。但是,無限的加大進樣量會對儀器造成影響,使檢測結果偏低,進樣量應在曲線范圍內適當選擇。
3.2.4 實驗數據
使用100mg/L標樣測定時的實驗數據見表1。

表1 100mg/L標樣測定時的實驗數據
說明:從以上數據來看,標樣100mg/L在調整前結果普遍偏低,優化操作后數據重復性較好。
在實際操作中,影響微量硫測定的因素很多,我們在分析使用過程中,總結出每周一次打開儀器上蓋,仔細查看所有接頭,查看是否有漏氣;每周清洗一次出口彎管和管路;每月標定一次曲線;每年清洗一次檢測器;每6個月更換一根新石英管(24小連續運行);每6個月更換一支新紫外燈(24小連續運行);每12個月更換一根新膜干燥器(24小連續運行);定期檢察儀器背后散熱風扇是否工作正常;仔細維護使用分析儀器,及時為生產裝置調整操作提供準確的分析數據。
[1]SH/T0689-2000.輕質烴及發動機燃料和其它油品的總硫含量測定法[S].
[2]PHOTO LAB TSTN硫分操作手冊[S].