孫國棟
(山西煤炭進出口集團洪洞恒興煤業有限公司, 山西 臨汾 041600)
煤炭資源是我國經濟社會發展的基礎產業,自我國煤炭開采以來,礦井安全事故頻繁發生,其中瓦斯積聚引起的爆炸事故占很大一部分,影響了企業的發展與工人的生命安全,是社會發展的不穩定因素之一[1-2]。礦井通風系統負責排除井下瓦斯等有害氣體,向工作面輸送新鮮空氣,并調節井下溫度與濕度等參數。主通風機作為關鍵設備之一,需24 h不間斷運轉滿足井下需風量,消耗了大量的電能[3-4]。近年來隨著控制技術的發展與節能減排理念的加深,企業不僅朝著自動化與智能化方向發展,同時也朝著可持續發展與綠色健康發展[5]。為此,本文分析一種基于PLC 的煤礦主通風機自動控制系統。
煤礦通風機主要分為兩種類型:離心式通風機和軸流式通風機,目前煤礦使用的多為軸流式通風機。本系統選用的為對旋式軸流通風機,由兩臺電機驅動兩葉輪反方向旋轉,具有損耗小、傳動效率高、噪音低、調速方便的優點,滿足礦井通風阻力的要求。通風系統由兩套通風機組成,其中一套為主,直接投入工作,另一套為輔,作為備用風機。控制系統的整體結構如圖1 所示,主要由上位機系統、PLC 控制系統、變頻調速系統與信號采集系統組成。兩臺通風機的出口處安裝有靜壓傳感器與壓差傳感器,用于測量風機輸出的風量及壓強等參數,巷道內安裝有溫度傳感器、濕度傳感器與瓦斯濃度傳感器等,用于監測井下環境參數。

圖1 控制系統整體結構
系統以PLC 為控制核心,具有三種控制模式,手動控制、觸摸屏控制與上位機遠程控制;當變頻器正常工作時,系統為變頻運行,當變頻器故障時,系統切換為工頻運行;當井下發生火災等突發事故時,系統控制電機反轉,完成系統反風工作;PLC 控制器與組態軟件結合,實現風機參數與環境參數的實時監測,并可遠程控制通風機的運行狀態;系統具有故障報警功能,當出現變頻器故障、電機故障等情況時,控制電機減速,切斷電源停機維護。
系統采用變頻調速技術實現通風機輸出風速的調節。變頻調速技術以變頻器為核心,通過將固定工頻交流電轉化為頻率可調的變頻交流電,從而改變通風機驅動電機的輸出轉速,達到風速調節的目的。變頻調速技術發展成熟,逐漸應用到各工業與生活領域,具有控制精度高、響應速度快、資源消耗少等多個優點,尤其適合應用于水泵與通風設備等場合,具有較好的節能效果。
本文利用模糊控制策略,通過瓦斯濃度傳感器實現風速的負反饋控制,系統的控制策略結構圖如圖2 所示。模糊控制作為一種控制技術,可解決復雜系統的控制難題,提高設備智能化水平。本系統的模糊控制主要包括計算偏差值、模糊量化、推理決策與判決四個階段,通過瓦斯濃度傳感器監測到的實際濃度值與給定值相比較,計算得到濃度偏差值與偏差率,系統根據函數關系與規則得到兩個模糊輸入量,并推算出一個模糊輸出量,最終通過變頻器執行,以達到風機的智能化調速。

圖2 系統控制策略結構圖
本文以PLC 控制器為核心,主要包括CPU 模塊、電源、存儲器、各外部輸入與輸出設備等。根據對系統控制功能與外部設備I/O 口數量估算,本文選用西門子S7-300PLC 控制器。S7-300 具有RS-485通信接口,可快速組件通信網絡,具有較強的抗干擾能力,可適應煤礦的惡劣環境。S7-300 軟件編程簡單,采用模塊化設計,便于操作人員掌握,擁有400條指令,滿足系統開發需求[6-7]。
根據系統負載類型與控制精度需求等,在綜合對比西門子、施耐德與日立等公司的變頻器后,本文選用SJ700 變頻器實現風機的變頻調速功能。SJ700變頻器啟動轉矩大,可保證風機的正常啟動與工作。變頻器調試簡單,具有過載、短路、斷路等抑制保護功能,在設備故障時,可緊急切斷電源,保護電氣設備不受損壞。SJ700 變頻器采用噪音濾波器,有效降低了運行噪音,使用壽命可長達15 年,適應煤礦的工作環境[8]。
系統所需監測的參數包括電機的溫度信號、通風口處風速的流量信號與壓力信號、巷道瓦斯濃度信號與溫濕度信號等。系統選用AD590 溫度傳感器對電機與巷道溫度信號進行檢測,利用PN 結構的熱敏特性,可測量-50 ℃~+150 ℃的溫度范圍,誤差范圍在±0.3 ℃內,可精確測量各溫度參數。
系統通風流量參數通過壓差變送器測量,利用兩個壓力變送器測量兩個不同斷面處通風時的壓力值,對比斷面截面積與壓力關系計算得到通風口處的空氣流量。系統選用LLD-EX 壓差變送器,利用壓力值與膜片產生的位移關系,分析得到介質的壓力值。LLD-EX 壓差變送器具有穩定性好、靈敏度高等優點,測量精確度≤0.25%。
系統選用KG9701 型瓦斯傳感器,可檢測設備附近的瓦斯濃度信號,通過屏幕直觀顯示,并將信號傳輸到PLC 控制器中,傳感器可測量瓦斯濃度范圍為0~4%,使用壽命2 年。瓦斯濃度傳感器安裝于進風巷中,距離通風口5 m 左右,當瓦斯濃度值>0.5%時,增大通風機轉速;瓦斯傳感器安裝于回風巷中,距離風流匯合處12 m 左右,當濃度值>1%時,增大通風量。
通風機控制系統的主程序流程圖如圖3 所示。系統初始化后啟動主通風機,開啟主通風門,并關閉備用通風機風門。系統通過觸摸屏設定運行參數,驅動變頻器控制風機轉速,當檢測到變頻器故障時,切換為工頻運行。系統運行信號采集子程序與數據通訊子程序,當監測到運行風機發生故障時,PLC 控制器運行風機切換子程序,關閉正在運行的風機與風門,開啟備用風機與風門,重復上述流程。在監測到重大故障時,系統向工作人員報警,并且切斷電源緊急停機維修,當故障檢修完成后,系統重新上電恢復正常。

圖3 系統主程序流程圖
基于PLC 控制器的礦井通風控制系統采用變頻調速技術與模糊控制策略,實現了通風機的自動化與智能化控制,可實時監測通風機工作參數與巷道內環境參數,具有完善的故障診斷與報警功能,節能效果顯著。