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地鐵車站端頭井換撐工藝案例研究

2018-04-03 01:37:40顧龍強上海市機械施工集團有限公司上海2000722
建筑科技 2018年4期
關(guān)鍵詞:混凝土施工設(shè)計

曹 暘,顧龍強(上海市機械施工集團有限公司, 上海 2000722)

1 研究案例

隨著現(xiàn)代化城市交通工程的快速發(fā)展,對于地鐵項目的總體建設(shè)工期的要求也越來越高。如何有序、高效地組織地鐵工程施工,合理組織安排工期,減少不必要的工序搭接時間,就顯得非常重要。

1.1 案例背景

按照江蘇省無錫市地鐵1號線原施工組織設(shè)計方案要求,長廣溪站作為始發(fā)站。長廣溪站為既有運營車站,周邊建筑物、人流量較大,始發(fā)風(fēng)險高,對周邊建筑物、交通導(dǎo)行的影響波及面廣。根據(jù)實際情況,考慮盾構(gòu)機始發(fā)的安全性和施工效率,采取在還未建成的車站雪浪坪站進行盾構(gòu)機的始發(fā)作業(yè)。這對項目部管理的總體部署提出了很大的考驗,首先要滿足工期節(jié)點,剛開始建造的雪浪坪站北端頭井主體結(jié)構(gòu)必須在2個月內(nèi)完工,才能滿足盾構(gòu)機始發(fā)條件,保證整體的工期按照原有工期節(jié)點正常施工。

1.2 應(yīng)對措施

北端頭井結(jié)構(gòu)段為異型結(jié)構(gòu),施工構(gòu)造最為復(fù)雜,相應(yīng)的施工建造技術(shù)也是需要攻關(guān)解決的。首先面臨的是模板支架系統(tǒng)的選型,其次是支護結(jié)構(gòu)的拆除與主體結(jié)構(gòu)的施工工序的銜接,這些都對結(jié)構(gòu)施工工效提出了很大的考驗。項目部提出3項應(yīng)對措施:①將北端頭井的換撐形式進行優(yōu)化設(shè)計;②鋼模板施工方案改為木模對撐方案;③提高底板、中板混凝土強度等級。

2 設(shè)計方案及調(diào)整方案

2.1 原設(shè)計工況

按設(shè)計方案,底板澆筑完成,達到設(shè)計強度的 70%后,進行第4 道鋼支撐的拆除,養(yǎng)護時間考慮為7 d,拆除第4 道鋼支撐的時間為2 d。下階段進行 B2 層側(cè)墻的鋼筋模板施工,模板采用鋼模板加三腳架的單側(cè)鋼模施工,側(cè)墻施工需要7 d時間,待側(cè)墻養(yǎng)護達到設(shè)計強度的70% 進行拆模,養(yǎng)護時間10 d,拆模時間1 d,開始施工換撐,換撐共8根斜撐,配合鋼圍檁施工,共需2 d時間安裝完成。待換撐完成后,再拆除第3 道鋼支撐,完成換撐工序施工。

表1 換撐施工工期情況表(設(shè)計工況)d

在不考慮不利因素的影響下,端頭井段在底板施工完成到第3 道鋼支撐拆除,完成換撐工作的整個工序需要 31 d時間。這對于工程施工特別是區(qū)間施工而言是很長的周期,因此盡可能縮短工期,對于工程施工是較為有利的。

2.2 調(diào)整后工況

施工方考慮對原設(shè)計工況進行調(diào)整,首先是提高底板混凝土強度等級,改為提高一級,以求底板早期強度提升的速度,也盡可能地減少底板強度過快增長帶來的收縮開裂等不良影響。其次是采用先換撐在施工 B2 層側(cè)墻的施工工藝,將換撐形式進行了調(diào)整,將 8 根斜撐變?yōu)?4 根直撐+6 根端墻的斜拋撐。從受力角度考慮,直撐施加的軸力更大,對于基坑安全更為保險,而斜拋撐能夠解決端頭受力變形帶來的不利影響,既實現(xiàn)了換撐,又贏得了寶貴的時間。換撐施工工期情況表(調(diào)整工況)見表2。

表2 換撐施工工期情況表(調(diào)整工況)d

通過采用提前換撐方法實現(xiàn)了工期轉(zhuǎn)化,側(cè)墻模板也從單側(cè)鋼模板調(diào)整為木模板帶模養(yǎng)護施工,共節(jié)約工期 12 d。

2.3 工期對比分析

(1)按照原設(shè)計工況施工。底板養(yǎng)護 7 d,B2 層側(cè)墻養(yǎng)護 10 d,中板養(yǎng)護 5 d,B1 層側(cè)墻養(yǎng)護 10 d,共計 30 d養(yǎng)護時間。

(2)按照支撐調(diào)整工況施工。底板養(yǎng)護 5 d,B2 層側(cè)墻養(yǎng)護時間可以節(jié)省,中板養(yǎng)護 5 d,共計 10 d 養(yǎng)護時間。同樣的支撐體系使用在中板上方,提前換撐,B1 層側(cè)墻養(yǎng)護時間可以節(jié)省,共計可以節(jié)省養(yǎng)護時間超過 20 d。

3 設(shè)計受力驗算

3.1 現(xiàn)場場布情況下變形計算

依據(jù)現(xiàn)場重型車輛出土與行走路線,預(yù)估單邊超載已增大至 35 kPa 左右(動力系數(shù)按 1.3 計)。根據(jù)最終內(nèi)力包絡(luò)圖的計算可知,北端頭井開挖最終位移約 21.32 mm。

3.2 土層分層分塊開挖

出土方式在計算中難以確定,計算中一般假定一次性開挖,圖紙中要求分層分段開挖只是利用時空效應(yīng),控制變位的安全儲備。

3.3 鋼圍檁對計算結(jié)果影響

(1)有鋼圍檁時,單根支撐鋼筋等效剛度,支撐中點處為 251.4 MN/m,支撐點處為 294.7 MN/m。采用支撐中點處等效剛度計算包絡(luò)圖。

(2)現(xiàn)場調(diào)整方案采用接頭箱方案,進行直撐斷面計算。根據(jù)包絡(luò)圖計算可知,位移增大至 20.71 mm,4根φ609 mm鋼管最大受力,滿足要求。在墻截面配筋計算中,圍護結(jié)構(gòu)地下連續(xù)墻的配筋也滿足要求。

4 調(diào)整后工況分析

4.1 總體方案

為確保北端頭井主體結(jié)構(gòu)施工進度,盡量減少混凝土養(yǎng)護、支撐拆除的時間,方案調(diào)整為使用2道φ800 mm 的鋼支撐替換原 3 道φ609 mm 的鋼斜撐。

4.2 施工步驟

底板混凝土澆筑完成→養(yǎng)護 3~5 d→拆除第4 道鋼支撐→底板上3 m 高位置,鑿除地墻主筋,焊接雙拼工字鋼接頭箱,加設(shè) 4 根φ609 mm 的東西向的鋼支撐,南北方向在底板上3 m高的地墻上鑿除主筋焊接鋼板,兩端用鋼墊箱做反力架,中間φ609 mm 鋼支撐與底板預(yù)埋件進行焊接,北側(cè)每幅墻上布置1根斜拋撐→拆除第3道鋼支撐→B2側(cè)墻澆筑→中板澆筑。

(1)工況一。底板使用C40混凝土澆筑后,養(yǎng)護5 d,拆除第4 道鋼支撐,在東西方向上替換4根φ609 mm的鋼支撐,此道鋼支撐位于底板上部 3 m,施加預(yù)加軸力到20 MPa后;南北方向上用φ609 mm鋼支撐與底板預(yù)埋件進行焊接,北側(cè)每幅墻上布置1根斜拋撐,共6道。根據(jù)第一段換撐體系加上后的情況,觀測監(jiān)測數(shù)據(jù),基坑變形速率可控制在 2~4 mm 內(nèi),未達到預(yù)警值,基坑整體穩(wěn)定。此處換撐,底板混凝土養(yǎng)護,考慮5 d養(yǎng)護時間。

(2)工況二。B2層側(cè)墻澆筑完成后,拆除第3道鋼支撐。此處拆撐,B2層側(cè)墻混凝土帶模養(yǎng)護,可減少10 d養(yǎng)護時間。支撐方面較原設(shè)計水平支撐道數(shù)一樣,基坑整體處于穩(wěn)定狀態(tài)。

(3)工況三。中板混凝土強度等級提高到C40,混凝土澆筑完成后,拆除第2 道鋼支撐,在東西方向上替換4根φ609 mm的鋼支撐。此道鋼支撐位于中板上部1 m,施加預(yù)加軸力到24 MPa后,此時端頭井段由底板、1道水平支撐×4、6道斜拋撐、中板、1道水平支撐×4、邊桁架體系、第1道混凝土支撐組成整體框架傳力體系。

由于將中板上部支撐增加一道水平支撐,中板及下部側(cè)墻混凝土帶模、不拆除支架進行養(yǎng)護,所以可減少 7 d 養(yǎng)護時間。支撐方面與原設(shè)計相比,原設(shè)計為中板上下各存在一道支撐,現(xiàn)支撐方案與原設(shè)計相近,基坑整體處于穩(wěn)定。

(4)工況四。B1層側(cè)墻、頂板混凝土澆筑完成后,待5 d混凝土養(yǎng)護時間后,拆除排架,此時端頭井段由底板、1道水平支撐×4、6道斜拋撐、中板、1道水平支撐×4、邊桁架體系、頂板、第1道混凝土支撐等組成整體框架傳力體系。

頂板及B1層側(cè)墻混凝土帶模、不拆除支架進行養(yǎng)護,可減少7 d養(yǎng)護時間。支撐方面與原設(shè)計相比,原設(shè)計為中板下一道支撐,現(xiàn)支撐方案為中板上下各設(shè)置1道支撐,間隔布置,基坑整體處于穩(wěn)定。

5 接頭箱施工

施工單位考慮在直撐部位采用圓形接頭箱形式施工,斜拋撐部位采用工字鋼板型接頭箱形式施工。支撐加設(shè)前預(yù)鋪好防水卷材,固定在地墻面層上,在接頭箱中間位置再設(shè)置1 道鍍鋅鋼板止水帶,2 道防水工藝,增大滲流路徑,從而減少發(fā)生滲漏的可能性。先換撐工藝現(xiàn)場施工圖見圖1。

圖1 先換撐工藝現(xiàn)場施工圖

地鐵工程圍護實行先換撐的施工工藝流程如下:底板混凝土澆筑完成→養(yǎng)護 5 d→拆除第4 道鋼支撐→底板上 3 m 標(biāo)高位置→鑿除地墻主筋,焊接接頭箱→加設(shè)4根φ609 mm 的東西向鋼支撐→北端墻方向在底板上3 m高的地墻上鑿除主筋焊接鋼板→兩端用工字鋼做反力架→中間φ609 mm 鋼支撐與底板預(yù)埋件進行焊接→北側(cè)每幅墻上布置 1 根斜拋撐→拆除第3道鋼支撐→ B2層側(cè)墻澆筑→中板澆筑→中板養(yǎng)護至 70% 強度→拆除第2 道鋼支撐→ B1 層側(cè)墻及頂板施工。

6 結(jié) 語

本文是基于地鐵圍護結(jié)構(gòu)倒換撐施工工藝進行的可行性研究。在現(xiàn)有地鐵車站施工技術(shù)條件下,地鐵車站圍護結(jié)構(gòu)臨時鋼支撐提前換撐工藝,配合施工監(jiān)測的有利監(jiān)控,完全可以進行優(yōu)化調(diào)整,從而加快地鐵車站的施工進度,避免出現(xiàn)大量勞動力的窩工、設(shè)備材料閑置現(xiàn)象。特別是在施工端頭井段存在 1 道換撐時,可以提高地鐵土建工程的施工功效,也能避免主體結(jié)構(gòu)后期發(fā)生滲漏水。本項目提供了成功實例,本文的研究可以為類似項目提供借鑒和參考。

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