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某熱電廠3×130t/h鍋爐硫酸脫硫方案淺析

2018-04-25 07:34:04王志強(qiáng)
當(dāng)代旅游 2018年5期
關(guān)鍵詞:煙氣

王志強(qiáng)

摘要:本文首先分析了國家環(huán)保政策對現(xiàn)有企業(yè)帶來的影響,其次對某熱電廠鍋爐煙氣脫硫改造必要性進(jìn)行了分析,然后重點(diǎn)介紹了某熱電廠鍋爐硫酸脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),最后對硫酸脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了總結(jié)。

關(guān)鍵詞:氨法;煙氣; 硫酸

Analysis of 3*130t/h boilerss?acid desulphurization scheme for thermal power plant

Wang zhiqiang

(GuiyangAluminum Magnesium Design and Research Institute,

Guiyang 550081,China)

Abstract:?In this paper, the influence of the national environmental policy on the existing enterprises is analyzed. Secondly, the necessity of the flue gas desulfurization transformation of a thermoelectric plant is analyzed, and then the design scheme and the economic and technical indexes of the sulphuric acid desulfurization system of a thermal power plant are introduced. Finally, the sulphuric acid desulphurization system is summarized.

Keywords:?Ammonia desulphurization; flue gas; ammonia sulphate

隨著國家對環(huán)保排放要求的日益嚴(yán)格,堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的是基本國策,堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展,堅(jiān)定走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路,加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì),形成人與自然和諧發(fā)展現(xiàn)代化建設(shè)新格局是必然趨勢。2+26城市率先執(zhí)行超低排放,即大氣污染物排放濃度SO2小于35mg/m3,顆粒物小于5mg/m3,氮氧化物50mg/m3.對于一些已建企業(yè)因環(huán)保問題不達(dá)標(biāo),隨時(shí)有關(guān)停的危險(xiǎn)。進(jìn)行脫硫系統(tǒng)改造迫在眉睫,非常必要。

某熱電廠有3×130t/h鍋爐,煙氣量約230000Nm3/h.,鍋爐采用的是高硫煤,SO2濃度高達(dá)11000mg/Nm3,原建設(shè)有循環(huán)半干法系統(tǒng),但隨著國家環(huán)保要求的提高,原有排放指標(biāo)已不能滿足環(huán)保要求。若不進(jìn)行改造,將對進(jìn)行下游企業(yè)造成巨大的影響,造成下游企業(yè)生產(chǎn)成本增加;并且若關(guān)停,考慮到全廠人工工資及附加、折舊費(fèi),將對熱電廠巨大的損失。所以,為排除環(huán)保不達(dá)標(biāo)被停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、為降低下游企業(yè)生產(chǎn)成本,進(jìn)行煙氣脫硫技改非常緊迫、非常必要。

本論文基于該熱電廠原始條件,對脫硫技改方案選擇進(jìn)行淺析。

一、工程方案的確定

(一)設(shè)計(jì)條件

煙氣成分:

煙氣溫度:120℃

引風(fēng)機(jī)出口煙氣壓力:2 kPa

煙氣量:正常運(yùn)行值:230000Nm3/h(濕標(biāo),共3臺)

經(jīng)爐內(nèi)脫硫后煙氣SO2含量:正常運(yùn)行值:1750mg/Nm3(濕標(biāo))

經(jīng)布袋除塵器吸收塔入口煙氣粉塵含量:5mg/Nm3;

(二)性能保證值

排放限值:顆粒物:5mg/Nm3;SO2:35mg/Nm3;

二、改造方案介紹

在進(jìn)行脫硫方案選擇的時(shí)候,首先需考慮脫硫劑的來源及副產(chǎn)物的處理。因本工程附近就有化工廠,原料液氨比較充足,附近有化肥廠,高價(jià)值的化肥可有效回收,所以采用氨法煙氣脫硫技術(shù)回收煙氣中的SO2,生產(chǎn)高價(jià)值的化肥,脫硫原料成本完全可以從回收產(chǎn)品中得到抵扣,甚至有利可圖,而且投資低,運(yùn)行成本低,占地面積小,不產(chǎn)生二次污染,沒有廢水,沒有廢渣。氨法與鈣法具有明顯的區(qū)別。氨法屬于回收法,鈣法屬于拋棄法,同時(shí)石灰石-石膏法每脫一噸硫會(huì)產(chǎn)生二噸CO2,造成地球溫室效應(yīng)的加重。而且,拋棄法的缺點(diǎn)是消耗新的自然資源、產(chǎn)生新的廢棄物和污染物,具有明顯的二次環(huán)境問題。另外,與鈣法現(xiàn)比,氨法投資低、能耗低,建設(shè)工期短,當(dāng)然成本也低。這就是氨法系統(tǒng)在這個(gè)熱電廠選擇。

(一)氨法脫硫的原理

煙氣脫硫是一個(gè)十分典型的化工過程,它基于堿性脫硫劑與酸性SO2之間的化學(xué)反應(yīng)。堿性脫硫劑包括石灰石(石灰)、純堿(燒堿)、氧化鎂和氨,分別可稱為鈣法、鈉法、鎂法和氨法。本工程高硫氨法脫硫技術(shù)中,反應(yīng)原理為:

SO2+xNH3+H2O=?(NH4)xH2-xSO3(1)

(NH4)xH2-xSO3+x/2H2SO4=x/2(NH42SO4+SO2↑+H2O(2)

SO2+1/2O2+H2O=H2SO4(硫酸)+熱量 (3)

(NH4XH2-XSO3+1/2O2+(2-x)NH3=(NH42SO4(硫銨) (4)這個(gè)反應(yīng)中,相當(dāng)于回收的全部SO2變?yōu)榱蜾@及硫酸。

這是回收法,其明顯特點(diǎn)是:無二次廢渣、廢水和廢氣污染; 回收SO2,生產(chǎn)硫銨,實(shí)現(xiàn)SO2回收價(jià)值的最大化。

(二)本工程氨法脫硫的特點(diǎn)

煙氣經(jīng)過從脫硫塔頂進(jìn)入脫硫塔,與循環(huán)回來的吸收液并流向下,通過傳質(zhì)結(jié)構(gòu)層,吸收SO2后,煙氣再經(jīng)過除沫器后進(jìn)入煙囪。吸收液進(jìn)入塔底的氧化結(jié)晶池,氧化和結(jié)晶為固體硫銨。再氧化結(jié)晶池中有鼓入的空氣,使吸收SO2得到的亞硫酸銨得到氧化。

飽和并有硫銨結(jié)晶料漿的混合液體中,固體硫銨的含量再10-15%之間,經(jīng)過泵送到液體漩流增稠器,濃度提高到40-50%之間,再進(jìn)入過濾機(jī),經(jīng)干燥得到含水量小于0.5%的結(jié)晶硫銨,作為產(chǎn)品。

煙氣再進(jìn)入除水段,離開脫硫塔,煙氣溫度為50℃,進(jìn)入煙囪排放。

循循環(huán)吸收液包含有硫酸銨和亞硫酸銨,硫酸銨濃度大于50%,并且含10-20%的固體。可以保證出口SO2含量小于35mg/Nm3

循環(huán)吸收液一部分進(jìn)入硫酸工段。在硫酸裝置主要進(jìn)行了兩個(gè)反應(yīng)過程,一是吸收液中的亞硫銨與裝置內(nèi)部產(chǎn)生的硫酸反應(yīng)生成濃度大于10%的二氧化硫氣體和基本上不含亞硫銨的硫銨料漿。硫銨料漿回到脫硫塔。SO2依次進(jìn)入干燥,氧化反應(yīng)器,再進(jìn)入吸收塔,氧化效率控制在95-97%之間,得到濃度93-98.5%的高品質(zhì)濃硫酸,剩余未完全氧化的SO2尾氣進(jìn)入脫硫塔的煙氣進(jìn)口,再吸收。生成的濃硫酸一部分,一般在60-80%之間與亞硫銨反應(yīng)生成硫銨,剩余20-40%作為一種產(chǎn)品向外出售。

從硫酸裝置出來的硫銨回到脫硫塔的底部,稱為結(jié)晶池。結(jié)晶池有攪拌器,促進(jìn)晶體生長,同時(shí)起懸浮作用,防止固體硫銨沉積在底部。當(dāng)固體硫銨達(dá)到一定濃度時(shí),可從循環(huán)管路,或者單獨(dú)設(shè)置硫銨漿料泵抽取硫銨漿料,到硫銨工段。

硫銨工段包括水力濃縮器,離心機(jī)和干燥機(jī),再包裝為成品硫銨化肥,可作為復(fù)合肥的原料,或者作為化肥直接使用。分離剩余的母液回到脫硫塔,干燥產(chǎn)生的干燥廢氣進(jìn)入脫硫塔,經(jīng)過吸收液洗滌后與煙氣混合排到煙囪。

由離心機(jī)離出來的晶體硫銨含水量小于5%,干燥機(jī)出來的硫銨含水量為1.0%以下的化肥級硫銨,計(jì)量包裝后,進(jìn)入硫銨成品料倉,外運(yùn)銷售。

在以上的過程中,本氨法脫硫采用特殊手段控制解決了以下四個(gè)問題:

①氨的易揮發(fā)性②亞硫酸銨氧化的困難③硫銨結(jié)晶④控制亞硫銨氣溶膠

(三)氨法脫硫主要系統(tǒng)

(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

四、結(jié)論

顯然,該項(xiàng)目作為環(huán)保項(xiàng)目,由于采用了可以生產(chǎn)硫銨及硫酸的回收法,在液氨價(jià)格2000元/噸的情況下,每年硫銨銷售收入1022萬元,作為脫硫費(fèi)用抵扣,使得脫硫成本降低,成為一個(gè)環(huán)保節(jié)能十分優(yōu)異的生產(chǎn)項(xiàng)目。

參考文獻(xiàn):

[1]吳忠標(biāo).氨法煙氣脫硫工藝試驗(yàn)研究.環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2010(2).

[2]魯泳等.天津堿廠4#高壓鍋爐氨法脫硫技術(shù)應(yīng)用總結(jié).去昂氮肥行業(yè)環(huán)保工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)資料匯編,2007,14-151.

[3]楊莉等.氨法煙氣脫硫吸收過程的模擬計(jì)算.河南化工,2003(5).

[4]周英霞.安法脫硫在2×800kt/a硫磺制酸尾氣處理中的應(yīng)用.硫磷設(shè)計(jì)與粉體工程,2011.

[5]王文寶等.蘇中熱電廠環(huán)保氨法脫硫?qū)嵗治?污染防治技術(shù),2007.

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