謝建平 楊 坤 劉 軍
(長沙軌道交通運營有限公司,410075,長沙∥第一作者,工程師)
軌道交通列車噪聲主要由輪軌噪聲、氣動噪聲及牽引噪聲等組成。3種噪聲對總噪聲的貢獻量與車速有關,如圖1所示[1]。在列車速度小于35 km/h的階段,牽引噪聲占顯著地位;隨著列車運行速度逐步提升,輪軌噪聲超過牽引噪聲,成為主導;在當列車運行速度提高至250 km/h以上時,氣動噪聲超越其他噪聲,占據噪聲首位[2-3]。
長沙地鐵列車最高運行速度為80±4 km/h,一般運行速度為75 km/h。因此,地鐵噪聲分析可排除氣動噪聲和牽引噪聲,主要考慮輪軌噪聲。

圖1 噪聲源分析
輪軌噪聲按表現形式主要分為尖嘯噪聲、沖擊噪聲及滾動噪聲[4-5]。尖嘯噪聲是指列車沿曲線運行時,由于車輪擠壓外軌發生摩擦及滑動而產生的噪聲,主要在小半徑曲線線路上產生。長沙地鐵2號線線路最小曲線半徑已達300 m,相對較大,因此不考慮尖嘯噪聲的影響。沖擊噪聲為車輪經過鋼軌接縫處、其他不連續部位(如轍叉)及表面呈波紋磨損的鋼軌時產生的噪聲。長沙地鐵2號線的噪聲為連續不間斷噪聲,故排除沖擊噪聲。滾動噪聲是當車輪踏面和鋼軌頂面存在凹凸不平順時,鋼軌與車輪間受迫振動而產生的噪聲。由上述分析,初步確認長沙地鐵2號線主要噪聲為滾動噪聲,故針對鋼軌打磨前后和車輪鏇修前后進行噪聲測量。
長沙地鐵列車以80 km/h的速度級在隧道內運行時,其客室內產生的噪聲已影響了旅客乘車的舒適度。為查找噪聲產生的根本原因,在列車客室內進行了實車噪聲測試。
被測列車為6節編組的B型車,運行時間為10個月。試驗儀器采用SCM05振動噪聲測試系統。傳聲器型號有130D20、130E20及46AE。振動噪聲測試系統每1 kHz的測量精度為0.2%,傳聲器的精度為I級。
試驗列車處于AW0(零載客)載荷工況。
車內測點根據ISO 3381—2005《聲學-軌道機車車輛內部噪聲測量》的要求布置。測點安裝在車廂內距地板1.5 m高處。車輛中心線與車門中心線交點處安裝2個傳聲器,乘客座位附近安裝3個傳聲器。測點具體位置如圖2所示。

圖2 測點布置圖
測試列車在杜花路站至沙灣公園站的試車線區間隧道內以80±4 km/h勻速運行。對輪對和鋼軌進行檢查,發現輪對存在磨損現象,鋼軌也有摩擦的痕跡。在輪對鏇修前后和鋼軌打磨前后都進行了噪聲測試。具體工況條件如表1所示。

表1 車外噪聲工況條件
對各監測點1/3倍頻程中心頻率處的等效連續A聲級頻譜圖進行分析,結果如圖3所示。
由圖3可見:
(1)車廂內各測點的噪聲頻譜變化規律相似,低頻范圍內的聲壓級相對較小,400~1 250 Hz范圍內聲壓級較大,高頻范圍聲壓級逐漸降低。
(2)通過各測點不同工況噪聲對比發現:工況3(對鋼軌進行打磨后)的各測點噪聲在400~1 250 Hz范圍內有所降低;工況2對車輪(對進行整車鏇修后)的各測點噪聲在400~1 250 Hz范圍內也有降低,但降噪效果未比工況3顯著;工況4(磨軌和鏇輪相配合后)的各測點在400~1 250 Hz頻段內噪聲降低效果最佳。
在頻譜分析的基礎上,由參考文獻[7]的總聲壓級LpZ公式計算等效連續A聲級:


圖3 各測點不同工況的頻譜分析圖
式中:
p0——基準聲壓,取2×10-5Pa;
Lpi——第i個聲源的聲壓級,i=1,2,…,n。
各測點在不同工況的總聲壓級如表2所示。

表2 各測點在不同工況的總聲壓級
從表2中可以看出:①相同工況下,車廂內各測點的噪聲總聲壓級相差不多,說明測點受位置的影響不大。②工況1中各測點的噪聲最大,工況2測點的噪聲次之,工況3測點的噪聲居第三,工況4各測點的噪聲值最小。其中,相比工況1,工況2的各測點噪聲平均降低3.81 dB(A),工況3的各測點噪聲平均降低13.25 dB(A)。這說明鋼軌打磨在一定程度上能有效降低噪聲,且比鏇輪降噪效果更明顯。工況4降噪效果最佳。這進一步說明地鐵噪聲來源于輪軌噪聲。
首先,檢查車輪表面。鏇修前的輪對存在有規律的不均勻波浪形短波磨損。輪對踏面最大磨損長度測量值為12~50 mm。假設在理想狀態下,列車以v=80 km/h的速度在光滑鋼軌上運行,振動源波長λ為12~50 mm,根據振動頻率公式f=v/λ計算可得,車輪磨損造成的噪聲頻率f范圍為444.4~1 851.6 Hz,為中高頻段;而由實車測得的噪聲變化較為明顯頻段為444.4~1 234.4 Hz,與計算結果吻合。輪對鏇修后,灰白交替狀的磨損消失,噪聲總聲壓級也平均降低了3.81 dB(A)。這說明輪對磨損是噪聲產生的原因之一。
其次,檢查車輪圓度。由專業技術人員以CALIPRI輪軌外形檢測儀對測試列車的輪對進行圓跳動檢測。現將圓跳動最大的輪踏面進行360°展開,見圖4。由圖4可見,車輪圓跳動最大值為0.13 mm,最小值為-0.09 mm,可得圓跳動度為0.22 mm,小于0.5 mm的檢修標準[8],故車輪圓度正常未發生嚴重變形。因此,噪聲并非因車輪變形造成。

圖4 左輪踏面平面展開
在鋼軌進行打磨前檢測發現,鋼軌上有長度不同的有規律不均勻波浪形波磨,明顯表現為白色橫線裂紋痕跡。每兩道痕跡之間的長度在18~50 mm,假定其等于振動源的波長,即λ=18~50 mm。并假設列車以v=80 km/h的速度運行,則根據振動頻率公式f=v/λ,得到鋼軌波磨造成的噪聲頻率f為444.4~1 234.4 Hz。由實車測得的噪聲頻譜分析可知,在400~1 250 Hz頻段內的噪聲變化較為明顯,和鋼軌波磨產生噪聲頻段一致。鋼軌打磨后,鋼軌上橫線裂紋消失,鋼軌表面光滑,各測點測得的噪聲在400~1 250 Hz頻段降低,總聲壓級平均降低了13.25 dB(A)。這說明鋼軌波磨是噪聲產生的主要原因之一。
綜上所述,輪對引起的噪聲主要集中在中高頻段,通過鏇輪可起到一定的降噪作用;車輪出現的不同程度磨損是噪聲產生的原因之一。鋼軌波磨產生的噪聲頻率為400~1 250 Hz。鋼軌打磨后,測點的噪聲在該頻段顯著下降,說明鋼軌表面的波磨是引起的噪聲的直接原因。
(1)通過對長沙地鐵2號線列車客室內的噪聲進行測量,確定噪聲主要來源于輪軌滾動,由振動引起。鋼軌和車輪形成的波磨主要為短波波磨。車輪的波磨波長為12~50 mm,鋼軌的波磨波長為18~50 mm。
(2)車輪磨報產生的噪聲頻率在444.4~1 851.6 Hz之間,由實車測得的噪聲變化較為明顯頻段為444.4~1 234.4 Hz。鋼軌波磨造成的噪聲頻率為444.4~1 234.4 Hz。實測鋼軌打磨后降噪頻段發生在400~1 250 Hz頻段。這說明車輪磨損和鋼軌波磨是噪聲產生的原因之一。
(3)車輪的磨損深度較小,可通過鏇床進行輪對鏇修,試驗列車鏇輪前后的對比試驗表明,輪對鏇修后各測點平均降噪3.81 dB(A)。對車輪進行周期性打磨,保證車輪表面光滑,可達到降噪效果。而鋼軌打磨可降低13.25 dB(A)左右的噪聲。可見,鋼軌表面的磨損是產生噪聲的重要原因;鋼軌打磨是消除噪聲的重要手段,比輪對鏇修更有效。因此,在既有線路可通過輪對鏇修、打磨鋼軌及涂油等方式改善輪軌關系,降低磨耗甚至消除波磨是降噪的根本。
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