莫文亮
(廣東真美食品股份有限公司,廣東潮州515637)
某印刷公司彩盒機的進料主要靠人工,從而造成生產效率低下、員工勞動強度大等問題。筆者根據此現狀,設計了彩盒機自動進料系統,該系統采用PLC自動控制,從而釋放了勞動力,提高了生產效率。
該系統主要由PLC、儲料系統、送料系統及推料系統組成。各個位置的傳感器在感應到料盒到達位置后,將信號傳送給PLC,由PLC對各個分系統進行調配處理。其結構如圖1所示。

圖1 彩盒機自動進料系統總體結構圖
將料盒放置在儲料平臺上,當推料傳感器感應到傳送帶上沒有料盒時,由推料電機驅動推料板,將料盒推送至傳送帶上,并由送料傳送帶將料盒運送至料盒倉前,當送料傳感器感應到料盒到達料盒倉前時,停止送料;當料盒傳感器感應到料盒倉內沒有料盒時,由倉門氣缸通過連桿將倉門打開,并由進料氣缸通過推料板將料盒推送進料盒倉內,從而實現料盒的自動進料。
該系統運行模式分為手動模式與自動控制循環運行模式。
當進入調試模式及手動模式時,將啟動旋鈕轉向手動擋,此時自動控制模式斷開,系統處于手動模式,可以在控制箱上用按鈕依次控制出料平臺的進料、推料,傳送帶的傳送啟停,料倉門的啟閉與推料氣缸的推進、后退等。
當啟動旋鈕轉向自動擋,此時系統處于自動控制的循環運行模式,系統將自動進行物料的推送,此時各傳感器、電機、氣缸等元器件將按照PLC所設計好的程序自動運轉。
PLC是整個系統的核心,它負責采集系統所需的輸入信號、啟停控制信號及系統自動反饋信號,運行PLC程序,使所有動作器件(如傳感器、中間繼電器、電磁閥線圈、電機、氣缸等)按照預定的規律動作,實現系統控制任務。該系統所需的輸入點達11個之多,輸出點有7個,所以選用的PLC輸入輸出點必須滿足此點數要求。三菱FX2N-48MR的主要參數為:工作電源DC24V,輸入點數24,輸出點數24,輸入信號類型為開關量,基本滿足系統控制要求。因此選用三菱FX2N-48MRPLC作為該系統的控制核心。另外,推料和倉門兩個機構,需要氣缸作為推動元件,采用亞德客型雙軸桿氣缸,該氣缸采用雙軸結構,推桿運行平穩,所需氣壓為0.3~0.5MPa,在工廠環境可輕易獲得。由于推桿長度原因,倉門氣缸選型為TN20-15-S,推料氣缸選型為TN20-80-4。此外,儲料平臺及傳送帶電機,采用普通1.5kW三相異步電動機即滿足使用要求。
圖2給出了2臺電機和4個電磁閥的電路接線圖。1#電機為儲料平臺推料板的驅動電機,可正反轉,正轉為平臺推料,反轉為平臺料盒推完而退回原點重新裝料。2#電機為傳送帶的驅動電機,只能啟動、停止。4個電磁閥分別為進料氣缸和倉門氣缸的前進、后退控制。

圖2 系統主電路圖
另外,手動切換模式通過旋鈕可以得到實現。在手動模式下,自動模式應予以斷開,以保證電路的正常運行。
系統的控制電路是以PLC作為其控制核心。首先,要考慮系統強弱電的隔離問題。其次,2臺電機和4個電磁閥的運行存在著兩兩配對的關系,因此決不允許同時接通,故兩者必須嚴格互鎖,在程序中已經嚴格予以互鎖。另外,傳感器信號的傳輸應采用屏蔽線,并且充分利用PLC的常開、常閉觸點,合理設計控制程序。
此外,考慮到崗位操作工人的素質問題,在切換手動模式時,考慮了手動的控制模式應力求簡單,使工人容易上手,因此在手動模式的控制線路均采用單個控制,既方便維修,又減少了電子器件的冗余而造成的故障率升高。具體控制線路如圖3所示。
系統進入自動控制模式時,按照PLC所設計的程序自動運作。

圖3 系統控制線路圖
在按下自動控制按鈕后,傳送帶上的料盒檢測傳感器X1、X2沒有感應到物料的存在時,直接驅動儲料平臺的推料板電機Y1,將物料推送至傳送帶。當推料板前限位傳感器感應到推料板到位時,即平臺物料已經用完,則PLC程序直接控制推料板電機反轉Y2,將推料板送回原點繼續裝料。
當傳送帶到位傳感器X5感應不到物料時,則系統直接驅動傳動帶電機Y3,將物料送至進料氣缸前停止。
當料倉傳感器X10感應不到物料時,則驅動倉門氣缸Y6動作,打開倉門。當倉門完全打開時,倉門氣缸前限位X12得電,倉門氣缸退回電磁閥Y7記時3s后退回,在此期間,推料氣缸推料電磁閥Y4動作,將物料推送至料倉,當推料氣缸達到前限位X6時,推料氣缸后退電磁閥Y5動作,氣缸退回,之后倉門氣缸退回電磁閥Y7動作,倉門關閉,完成一個系列的循環動作。
具體程序如圖4所示。

圖4 PLC系統程序梯形圖
整個彩盒機自動進料系統的設計,從硬件的選型到軟件程序的設計,都是在參考了崗位實際工序和工藝的需要后特別選擇設計的。系統設計完成后,在某公司進行了小批量試運行,運行基本正常,而且大大提高了生產效率,基本達到了設計要求。
[參考文獻]
[1]李俊秀.可編程控制器應用技術[M].北京:化學工業出版社,2008.
[2]曹菁.三菱PLC、觸摸屏和變頻器應用技術[M].北京:機械工業出版社,2010.