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KR法鐵水脫硫攪拌裝置軸承故障分析及改進(jìn)對(duì)策

2018-05-05 08:39:20龍劍群鄭同六曾偉業(yè)張宇軒陳賢波
機(jī)電工程技術(shù) 2018年4期
關(guān)鍵詞:振動(dòng)故障設(shè)備

龍劍群,鄭同六,曾偉業(yè),張宇軒,陳賢波

0 引言

KR(Kambara Reactor)法[1],又稱為旋轉(zhuǎn)攪拌脫硫法,是將表面澆注有耐火材料的攪拌槳浸入鐵水中旋轉(zhuǎn),將脫硫劑(CaO、CaC2、Mg等)與鐵水?dāng)嚢杌旌系蔫F水脫硫技術(shù),如圖1所示,其化學(xué)反應(yīng)式為:

圖1 KR法鐵水脫硫?qū)嵗鼺ig.1 The KR method of liquid iron desulfurization

鐵水經(jīng)過脫硫再進(jìn)入轉(zhuǎn)爐冶煉的工序稱為鐵水預(yù)處理,它能有效降低轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)負(fù)荷,對(duì)于降低鋼渣含量、提高鋼水質(zhì)量、提升生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本等方面意義匪淺。其工藝流程:混鐵車鐵水→倒罐站→鐵水罐→鐵水罐傾翻車→脫硫前扒渣→測(cè)溫/取樣→攪拌脫硫→測(cè)溫/取樣→脫硫后扒渣→兌入轉(zhuǎn)爐。

自寶鋼湛江東山鋼鐵基地2#BF投產(chǎn)以來,鐵水預(yù)處理工序生產(chǎn)節(jié)奏陡然加快,三工位KR脫硫攪拌設(shè)備滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),攪拌裝置接連發(fā)生多次軸承故障,KR設(shè)備停機(jī)對(duì)轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏和產(chǎn)品質(zhì)量造成嚴(yán)重影響,經(jīng)濟(jì)損失巨大。該現(xiàn)象暴露出KR法鐵水脫硫攪拌裝置現(xiàn)有技術(shù)性能、設(shè)備維護(hù)水平達(dá)到瓶頸,對(duì)該裝置軸承故障原因與改進(jìn)措施的研究迫在眉睫。

1 結(jié)構(gòu)原理

1.1 KR脫硫攪拌裝置

KR脫硫攪拌裝置主要由旋轉(zhuǎn)攪拌裝置和卷揚(yáng)裝置組成。旋轉(zhuǎn)攪拌裝置整體安裝在升降小車上,由卷揚(yáng)裝置驅(qū)動(dòng),在固定框架和導(dǎo)軌內(nèi)上下升降、旋轉(zhuǎn)攪拌,主要由電機(jī)、減速機(jī)、軸、上部軸承、下部軸承、套筒、攪拌槳及其他部件組成,脫硫攪拌裝置結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 KR攪拌裝置Fig.2 The stirring apparatus for the KR

1.2 旋轉(zhuǎn)攪拌裝置軸承

旋轉(zhuǎn)攪拌裝置軸上設(shè)計(jì)安裝了上部和下部?jī)山M軸承,如圖3所示。其中,上部軸承如圖3中A所示,采用成對(duì)安裝的雙列圓錐滾子軸承,主要承受攪拌槳傳遞而來以軸向載荷為主的軸向和徑向聯(lián)合載荷[2],用于固定整個(gè)驅(qū)動(dòng)軸及軸上零件;下部軸承如圖3中B所示,采用調(diào)心球面滾子軸承,主要承受攪拌槳傳遞而來以徑向載荷為主的徑向和軸向聯(lián)合載荷,調(diào)心性能良好,用于減輕攪拌槳熔損、結(jié)渣后離心慣性力對(duì)裝置的振動(dòng)[3]。

2 故障分析

2.1 故障經(jīng)過

圖3 旋轉(zhuǎn)攪拌裝置軸承剖面圖Fig.2 The profiles of stirring apparatus bearings

2017年上半年,KR攪拌裝置接連發(fā)生兩起停機(jī)故障,組織檢修人員對(duì)裝置進(jìn)行拆檢過程中,發(fā)現(xiàn)攪拌裝置下部軸承嚴(yán)重?fù)p壞,經(jīng)清理、更換軸承后恢復(fù)使用。

2.2 原因分析

為了分析KR法鐵水脫硫攪拌裝置軸承故障原因,分別對(duì)下部軸承外部工況勘察、軸承內(nèi)部狀態(tài)檢查以及其他影響因素分析,下部軸承剖面結(jié)構(gòu)及潤(rùn)滑路徑如圖4所示。

(1)軸承外部工況勘察

①粉塵工況。KR脫硫攪拌時(shí),脫硫粉劑與氧化鐵皮等揚(yáng)塵通過除塵系統(tǒng)捕集,由于吸塵口位置固定,仍有部分粉塵彌漫在環(huán)境中,隨著旋轉(zhuǎn)攪拌裝置下部軸承塵封11和油封10與軸接觸摩擦,一旦密封件老化失效,軸承內(nèi)的潤(rùn)滑脂將沿密封間隙流失,造成軸承潤(rùn)滑不良,灰塵易反向竄入軸承5內(nèi)部而加劇軸承磨損,粉塵工況還對(duì)區(qū)域內(nèi)其他設(shè)備及生產(chǎn)人員的職業(yè)健康造成潛在危害。

②高溫工況。下部軸承工作時(shí)套筒6外部常受鐵水烘烤因而處于高溫工況,為掌握其實(shí)際受熱狀態(tài),使用Fluke Ti 200紅外熱像儀分別在待機(jī)與工作兩個(gè)狀態(tài)下進(jìn)行熱成像,測(cè)量統(tǒng)計(jì)3組數(shù)據(jù),下部軸承套筒及攪拌槳法蘭部位溫度場(chǎng)[4]如圖5所示,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表1。

從檢測(cè)結(jié)果看,攪拌裝置待機(jī)時(shí),下部軸承外部套筒外表平均溫度106.2℃;工作狀態(tài)下,套筒外表平均溫度282.2℃。下部軸承與套筒之間的軸承座2內(nèi)設(shè)有空氣冷卻管路,用以隔離和降低外部熱傳遞,達(dá)到保護(hù)軸承的作用。因而,高溫工況下軸承內(nèi)部冷卻及潤(rùn)滑須可靠有效[5-6],否則將對(duì)軸承使用壽命造成嚴(yán)重影響。

圖4 下部軸承潤(rùn)滑路徑(改進(jìn)前)Fig.4 The lubrication path of lower side bearing before improvement

表1 下部軸承套筒外表溫度Tab.1 Surface temperature outside the lower side bearing’s sleeve℃

③振動(dòng)工況。從KR設(shè)備實(shí)際使用狀態(tài)來看,KR攪拌過程中鋼結(jié)構(gòu)發(fā)生輕微振動(dòng),振動(dòng)對(duì)KR設(shè)備帶來潛在隱患,表明了KR攪拌工位框架設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)剛度不足,吳雪兵等在文獻(xiàn)[7]中對(duì)KR攪拌過程中攪拌槳離心力等導(dǎo)致的振動(dòng)問題進(jìn)行了分析。

(2)軸承內(nèi)部狀態(tài)檢查

通過排查下部軸承潤(rùn)滑路徑,該軸承采用“下進(jìn)上出”的脂潤(rùn)滑方式,潤(rùn)滑脂通過補(bǔ)脂孔1進(jìn)入軸承座2下部,不斷上升后通過軸承3內(nèi)部間隙,最終從排脂孔7注滿排出。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)拆檢,發(fā)現(xiàn)下部軸承潤(rùn)滑不良,緊定套4與軸發(fā)生刮擦,一個(gè)滾動(dòng)體在輥道內(nèi)異常旋轉(zhuǎn)約90°,另一個(gè)滾動(dòng)體嚴(yán)重磨損并已全部剝落,軸承解體檢查情況如圖6所示。

在對(duì)潤(rùn)滑管路現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中,發(fā)現(xiàn)軸承排脂孔7嚴(yán)重堵塞,油封10和塵封11均已損壞。

圖5 攪拌裝置下部軸承外部溫度場(chǎng)Fig.5 The temperature field outside the lower side bearing of stirring apparatus

2.3 分析結(jié)論

綜上分析,造成KR脫硫攪拌裝置軸承故障軸承故障原因如下:

(1)軸承內(nèi)部潤(rùn)滑不良。因軸承座排脂孔發(fā)生嚴(yán)重堵塞,在向軸承內(nèi)部補(bǔ)充潤(rùn)滑脂的過程中,內(nèi)部正壓力造成油脂無法進(jìn)入軸承內(nèi)部,或從密封件處流失,造成軸承潤(rùn)滑不良,由于下部軸承外部高溫工況,潤(rùn)滑不良的軸承在工作中發(fā)生異常摩擦和溫升[8],引起油封損壞,加速了潤(rùn)滑脂泄漏,加劇了軸承失效。

圖6 攪拌裝置軸承解體檢查Fig.6 Strip inspection for bearing of stirring apparatus

(2)潤(rùn)滑路徑設(shè)計(jì)缺陷。軸承座補(bǔ)脂孔位置設(shè)計(jì)在軸承下部,并未按照軸承設(shè)計(jì)油孔從中間補(bǔ)充油脂,粉塵工況下排脂孔管路堵塞,對(duì)軸承內(nèi)部潤(rùn)滑造成嚴(yán)重威脅。

3 改進(jìn)對(duì)策

3.1 對(duì)策措施

根據(jù)上述分析的故障原因,提出對(duì)策措施進(jìn)行改進(jìn)。

(1)優(yōu)化軸承潤(rùn)滑路徑。對(duì)原有補(bǔ)脂孔移位,改為從軸承寬度方向中心徑向進(jìn)油,通過軸承設(shè)計(jì)油孔將潤(rùn)滑脂帶入軸承滾動(dòng)體、保持架及內(nèi)外圈輥道,提升潤(rùn)滑效果,如圖7所示。

圖7 下部軸承潤(rùn)滑路徑(改進(jìn)后)Fig.7 The lubrication path of lower side bearing after improvement

(2)增加自動(dòng)潤(rùn)滑裝置。為了避免因軸承密封件老化失效或軸振動(dòng)導(dǎo)致潤(rùn)滑脂從密封處泄漏,將原有人工周期補(bǔ)油脂的潤(rùn)滑方式改進(jìn)為采購自動(dòng)潤(rùn)滑裝置周期補(bǔ)油脂,同時(shí)提高加油頻率,提升軸承潤(rùn)滑效果。

(3)加強(qiáng)環(huán)境除塵改善。新增負(fù)壓吸塵裝置,改善生產(chǎn)灰塵彌漫對(duì)設(shè)備和人員帶來的安全隱患,進(jìn)一步改善KR區(qū)域環(huán)境。

(4)提高設(shè)備結(jié)構(gòu)剛度。對(duì)KR工位進(jìn)行振動(dòng)監(jiān)測(cè),根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果有針對(duì)性地組織檢修方緊固螺栓、加固結(jié)構(gòu),提高KR設(shè)備結(jié)構(gòu)剛度。

(5)加強(qiáng)設(shè)備日常管理。通過定期點(diǎn)檢確認(rèn)軸承等關(guān)鍵部位潤(rùn)滑情況,確保補(bǔ)排脂管路暢通,提高軸承使用壽命。

3.2 改進(jìn)效果

自2016年2號(hào)高爐投產(chǎn)以來,KR區(qū)域設(shè)備滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),KR攪拌裝置軸承故障率居高不下,自2017年起對(duì)KR攪拌裝置軸承潤(rùn)滑路徑等改進(jìn)措施陸續(xù)實(shí)施以后,KR設(shè)備狀態(tài)明顯提升,KR設(shè)備停機(jī)故障時(shí)間如圖8所示。

4 結(jié)論

通過對(duì)寶鋼湛江煉鋼廠KR脫硫攪拌裝置軸承故障進(jìn)行原因分析,提出了消除軸承潤(rùn)滑路徑設(shè)計(jì)缺陷等相應(yīng)改進(jìn)對(duì)策,為降低設(shè)備故障率,提升產(chǎn)量,降低企業(yè)損失具有重要作用。

圖8 KR設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間Fig.8 Equipment downtime of KR

軸承作為傳動(dòng)機(jī)械中的關(guān)鍵精密零件,應(yīng)當(dāng)被精心呵護(hù),對(duì)于冶金機(jī)械中的軸承而言,其往往工作在嚴(yán)苛惡劣的環(huán)境工況中,高溫、粉塵、振動(dòng)等不利因素均威脅著軸承使用壽命。良好的潤(rùn)滑是軸承正常穩(wěn)定工作的最基本保證,軸承潤(rùn)滑路徑的設(shè)計(jì)、使用以及維護(hù)的合理性和有效性,應(yīng)當(dāng)引起設(shè)計(jì)人員、設(shè)備維護(hù)人員以及管理者的足夠重視。

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