王鶴
摘 要: 本文介紹14-5#、403#E礦體現(xiàn)有出礦系統(tǒng)存在的問題及系統(tǒng)優(yōu)化后取得的一系列效果,通過認真分析研究,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益,為確保坑口生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
關(guān)鍵詞: 出礦系統(tǒng)優(yōu)化;系統(tǒng)工程;經(jīng)濟效益;社會效益
前 言
403E#礦體、14-5# 礦體位于老廠井田中部,地表在細脖子山的北東測,坑內(nèi)4033突起的南東部,埋深300米,礦體產(chǎn)于燕山中——晚期花崗巖與中三疊統(tǒng)個舊組卡房段T2g15大理巖的接觸帶。
根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)股地質(zhì)技術(shù)人員提供資料分析,403E#礦體-106~-95米中段Ⅱ-1、Ⅲ及14-5# 礦體-115~-100米中段40-3、8、 8-2剖面殘存預計礦石量115000噸,錫品位0.46%,錫金屬529噸。銅品位0.68%,銅金屬782噸。按日產(chǎn)100噸計算,該生產(chǎn)區(qū)域預計可以持續(xù)生產(chǎn)3.5年。
一、項目類別、項目名稱
項目類別:開拓工程設(shè)計
項目名稱:14-5#、403#E礦體-115米中段出礦系統(tǒng)優(yōu)化與實施
二、項目來源
隨著老廠分公司資源危機的日趨顯著,馬坑作為老區(qū)的主力生產(chǎn)坑口,在14-5#、403#E礦體搜采區(qū)域不斷深入,鏟運機運輸距離日漸延長,生產(chǎn)區(qū)域周邊的通風系統(tǒng)日久無人管理而垮塌的情況下,導致在14-5#、403#E礦體的生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)環(huán)境愈發(fā)惡劣。由于鏟運機老化和較長的運輸距離,導致該生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)巷道維護成本較高,鏟運機維護、修理成本大,造成了工區(qū)作業(yè)成本居高不下。根據(jù)分公司的生產(chǎn)安排,坑口為了打好減虧增盈攻堅戰(zhàn),更好的對兩個礦體進行生產(chǎn),盡快解決該生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)人行、通風、運礦和降成本等相關(guān)問題。特對14-5#、403#E礦體-115米中段進行出礦系統(tǒng)優(yōu)化。
三、項目立項技術(shù)
1、項目立項技術(shù)
根據(jù)《礦山安全生產(chǎn)法》、《采礦手冊》、《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》等相關(guān)技術(shù)要求和規(guī)范,結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備和采礦方法的實施情況進行。
2、生產(chǎn)調(diào)研
2.1、現(xiàn)有出礦系統(tǒng)及現(xiàn)狀
14-5#、403#E礦體-115米中段生產(chǎn)點出礦時,主要靠耙礦絞車把礦石耙到-115米中段主進路中,然后用鏟運機把礦石搬運至14-5#礦體箕斗提升斜井,經(jīng)提升至-100米中段裝車后運出坑外。
隨著生產(chǎn)進程的不斷深入,出礦系統(tǒng)已離生產(chǎn)點270余米,導致出一轉(zhuǎn)礦的運礦時間長達3小時;且因鏟運機服務年限較長、老化嚴重,致使鏟運機運行時整個-115米中段油煙、尾氣彌漫,導致生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)悶、熱、視線不清和鏟運機油耗、修理、維護費用居高不下;使用鏟運機出礦,還必須配備鏟運機操作人員、修理、維護人員,也是采用鏟運機出礦成本較高的主要原因之一。
2.2、查新結(jié)果
3-1-1#礦體箕斗提升斜井實際標高2020~2060米,斷面2.2×2.2米2,坡度-25°,斜距121.6米。經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場落實,斜井巷道內(nèi)局部有斷欀,小面積片幫現(xiàn)象,絞車房、巷道保存完好,無明顯的沉降位移情況,經(jīng)清理、整改、修復后能滿足生產(chǎn)正常使用。提升設(shè)備經(jīng)過運轉(zhuǎn)測試,設(shè)備維護、保養(yǎng)較好,可立即投入使用。
四、方案實施
1、技術(shù)路線:
1.1、根據(jù)對生產(chǎn)區(qū)域周邊資料的收集、分析、比較,發(fā)現(xiàn)3-1-1#礦體箕斗提升斜井距離搜采點較近,施工新的出礦系統(tǒng)連接至3-1-1#礦體箕斗提升斜井。
1.2、把-115米中段無軌設(shè)備運輸改為有軌設(shè)備運輸,減少采用鏟運機出礦導致的生產(chǎn)環(huán)境惡劣及生產(chǎn)成本高。
1.3、減少鏟運機操作、維護、修理人員等崗位人員編制,加強生產(chǎn)一線崗位人員配置。
1.4、施工工程質(zhì)量的管理。
1.5、設(shè)計參數(shù):
-115米中段運輸巷道規(guī)格:2.4×2.6㎡,彎道半徑25.0m,躲硐規(guī)格:2.0×2.0㎡,溜井規(guī)格:1.5×1.5㎡。
五、取得的效果
1、經(jīng)濟效益:
1.1、工程掘進費用:
1.1.1、出礦平巷施工費用:2550元/米(2.4×2.6㎡)×116.5米=297075元。
1.1.2、溜礦井、碴子井施工費用:1600元/米(1.5×1.5㎡)×23.5米=37600元。
1.1.3、403出礦平巷及碴子井、溜礦井工程費用為334675元。
1.2、鏟運機油耗:40桶(20升/桶)×474元/桶=18960元/年,18960元/年×3.5年=66360元。
1.3、鏟運機大修費:130000元/(次、年)×3.5年=455000元。
1.4、鏟運機備品(輪胎、軸承等):10000元/年×3.5年=35000元。
1.5、支護費用:350元/架×120架/年×3.5年=147000元。
1.6、鏟運機操作、修理人工費用:40000元/(人、年)×4人×3.5年=560000元。
1.7、經(jīng)濟效益:66360元+455000元+35000元+147000元+560000-334675元=928685元。
2、社會效益:
2.1、該礦體系統(tǒng)建成后,解決了該生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的通風問題,新增加一個安全人行出口,解決了獨頭巷道作業(yè)安全隱患問題,為員工創(chuàng)造了良好的作業(yè)環(huán)境;
2.2、降低了礦石運輸時間,減少了因維護原-115米出礦平巷更換欀木所浪費的工作時間,提高了工班作業(yè)效率;
2.3、因作業(yè)環(huán)境得到改善,在開采資源急劇減少的前提下,可以合理、有序?qū)υ搮^(qū)域內(nèi)的殘、盲礦合理、有序的認真搜采;
2.4、提高了生產(chǎn)能力,降低生產(chǎn)成本,切實做好高效低耗的采礦原則。
六、結(jié)論:
1、對14-5#、403#E礦體-115米中段出礦系統(tǒng)進行優(yōu)化,有效降低了生產(chǎn)成本,提高了工作效率,改善了作業(yè)環(huán)境,為完成分公司和坑口的生產(chǎn)經(jīng)營目標夯實了基礎(chǔ)。
2、培養(yǎng)鍛煉了一批專業(yè)技術(shù)人員,提高了產(chǎn)品質(zhì)量意識,增強成本管理理念,使設(shè)計方案更具有實用性、針對性及效益性。
3、增強了技術(shù)人員珍惜礦產(chǎn)品的責任意識和理念。
參考文獻
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