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EC700B挖掘機大臂開裂的修復

2018-05-13 17:10:12朱志興
銅業工程 2018年2期
關鍵詞:焊縫

朱志興

(江西銅業集團公司 城門山銅礦,江西 九江 332100)

1 引言

城門山銅礦采礦場有6臺從瑞典進口的沃爾沃EC700B大型液壓挖掘機,斗容為4m3。該液壓挖掘機是采礦場生產剝離、采礦主力設備,設計先進、操作方便[1]。液壓挖掘機作為礦山采礦主力設備,工作環境惡劣、工況復雜,工作裝置承受交變沖擊載荷,關鍵結構件對疲勞強度要求極高。挖掘機作業時以鏟斗的切削刃切削巖石,巖石挖掘阻力較大,所以大臂、小臂和鏟斗(如圖1所示)阻力都很大。六臺挖掘機作業周期長、強度大,當使用20000h后,大臂與大臂油缸連接處(中軸處)均不同程度出現開裂,嚴重影響了礦山正常生產?;谏a急需、備件價格超高等實際情況,經過認真分析研究,終于解決了這個問題。

圖1 液壓挖掘機工作裝置圖

2 大臂結構及受力特點

大臂是挖掘機工作裝置的重要組成部分。大臂為中空箱型密封式的焊接結構,其左右對稱。由于大臂承載負荷大且復雜,所以大臂為高強度優質鋼板焊接而成[2],一般主要材質為Q345B。為達到較大的挖掘深度,通常采用向下彎曲的形式,其彎度一般在120~140°之間。在大臂內部,一般焊接有筋板以進一步加強局部強度,尤其在大臂轉軸處。大臂是工作裝置中主要承力部件,挖機工作中大臂會受到復雜的瞬態沖擊載荷[3],造成其結構出現變形、裂紋(如圖2所示)等,而大臂中軸處又是大臂最大受力部位,極易產生應力集中,導致箱體的薄弱處和筋板容易疲勞開裂(如圖3所示)。

圖2 大臂開裂圖

圖3 內加強筋板圖

3 大臂開裂原因分析

大臂開裂嚴重影響了挖掘機正常運行,導致維修量大,嚴重影響生產。對每件大臂開裂外表檢查和探傷,發現都在大臂中軸處出現不規則裂紋,針對這一狀況,綜合諸多因素分析,主要原因如下:

3.1 設計原因

沃爾沃液壓挖掘機是國際品牌,其產品質量與性能是毋庸置疑的。而EC700B機型由于原設計者是按照普通工程挖掘機設計。但該挖掘機自投入運行以來,一直處在礦山剝離、采礦等高強度環境下工作,因此,對該挖掘機工作裝置強度提出更高要求,主要受力部位就顯得單薄。

3.2 金屬疲勞損傷

在實際工作中,由于挖掘機需要持續工作且長期在較為惡劣的環境中作業,大臂使用20000多h后主要受力部位進入了金屬疲勞期。大臂中軸處是制造應力和工作應力疊加部位,根據大臂有限元受力分析,此處也是最大應力集中區域(如圖4所示),導致大臂兩側板和筋板被擠壓和扭曲,最終造成應變開裂。

圖4 大臂中軸應力集中區

3.3 工作環境影響

液壓挖掘機一直在礦山復雜地質條件下剝離、采礦,工作周期長、強度高。運行中不規范的操作也時有發生,導致大臂受到沖擊載荷、重載、橫向力、偏載等復雜作用力,對挖掘機工作裝置損傷較大[4]。

4 大臂開裂修復

4.1 中軸處加固外筋板

大臂中軸處受力最大、載荷復雜,兩側鋼板容易開裂。在中軸處焊接外筋板加強強度,延長使用壽命。采用16mm厚的Q345B鋼板作為外筋板,該鋼板焊接性能好、強度高[5]。根據大臂兩側板形狀制作加固筋板(如圖5所示)焊接。使用2000h左右加固的筋板和箱體鋼板又出現開裂。加強外筋板仍然滿足不了高強度工作環境要求。

圖5 中軸外筋板圖

4.2 中軸處內部改進

以氣刨(如圖6所示)打開中軸處箱體對內部軸套和筋板檢查[6]。以氣刨方式從大臂中軸處刨開,發現內部中軸套只有一塊筋板而且筋板嚴重開裂(如圖7所以),中軸套也開裂(如圖8所示)。經分析,發現是由于內部中軸套筒、筋板疲勞強度達到極限,導致早期開裂。內部筋板受損后造成大臂外部箱體鋼板受到沖擊力變大而開裂。每件大臂開裂情況均相同。原始設計單薄,為避免再次出現開裂,需要對內加強筋板、中軸套筒改進。

圖6 中軸箱體刨開圖

圖7 內筋板開裂圖

圖8 中軸套筒開裂圖

4.2.1 內筋板制作改進

基于中軸內部筋板單薄、數量少,對中軸套筒內部進行加固改造。用16mm厚的Q345B鋼板制作三塊筋板分別在軸套筒上部焊接(如圖9所示),與箱體上部連接。由于大臂內部空間有限,為了保證焊接質量及打磨角度,先焊接筋板Ⅰ,然后焊接筋板Ⅱ,最后焊接筋板Ⅲ,單邊V型角焊縫。

圖9 加固內筋板示意圖

4.2.2 中軸套筒改進

由于中軸處長期受較大沖擊復雜載荷,極易出現疲勞性開裂,原軸套單薄。一旦開裂對大臂外表面箱體結構造成很大沖擊。因此,需設計新的中軸套筒,加厚尺寸(如圖10所示),采用優質碳素結構鋼45#鋼,通過調質處理,機械性能好,抗沖擊能力(如圖11所示)。

圖10 中軸套筒示意圖

圖11 中軸套焊接圖

4.3 大臂焊接注意事項

挖掘機大臂作為挖掘機中最重要的受力部件,其焊接質量直接影響挖掘機的整體質量和性能。大臂焊接的工藝核心便是要控制好焊接應力,使焊縫處盡可能少的出現位移和殘余應力,從而使挖掘機大臂焊接質量更可靠[7]。

EC700B挖機大臂改進修復使用Q345B鋼板為筋板,用45#鋼加工中軸套。考慮鋼板厚度為16mm,焊接接頭為V型坡口,坡口角度為60°。由于CO2氣體保護焊焊接質量高、效率高,焊接變形小,穿透能力強優點,采用CO2氣體保護焊。焊絲選用Φ1.2mm,材質為JM-58焊絲,具有較好的工藝性能、機械性能和抗熱裂能力,尤其適合焊接低碳鋼和低合金鋼。焊接電流如下表:

表1 焊絲直徑與使用的電流范圍

焊接前對坡口進行打磨處理,將坡口表面磨平,將焊縫兩側30mm以內鐵銹打磨清理干凈。用氣刨刨過的表面,打磨2mm的滲碳層,消除焊縫局部含磷量增高,以防產生裂紋影響焊接質量。焊接時應對焊接部位及焊接周邊70~100mm區域進行預熱,預熱溫度應在170~240℃。采用多層多道焊,堆焊時的焊接方向要保證由下向上、由外向里的順序,這樣既可以保證熔深,又能防止咬邊[8]。多層多道焊時,焊縫分配要控制焊趾處的止端角度。并做消散應力處理,焊后保溫6h。

5 結束語

用上述方法,我們對EC700B挖機大臂開裂進行了修復,通過近2年來的使用,該大臂沒有再次出現新的裂紋及其它故障,既取得了大型結構件開裂修復的經驗,又降低了對生產的影響,還節約了大量備件成本。

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