摘 要: 薄板烘絲機在生產過程中出現了筒壁溫度合格率較低的問題,嚴重影響卷煙產品內在品質及物理指標,同時也造成煙絲整絲率下降。經對可能影響薄板烘絲機筒壁溫度合格率各因素的分析,發現排潮風門開度、排潮風機轉速和熱風溫度對筒壁溫度的影響顯著。為此,通過調節排潮風門開度、排潮風機轉速調和補償熱風溫度,將筒壁溫度的合格率提高到了90%,煙絲出絲率由69%提高到了72%,節約資金256.7萬元。
關鍵詞: 薄板烘絲機;筒壁溫度;排潮風門開度;排潮風機轉速;補償熱風溫度
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0 引言
薄板烘絲機是制葉絲工藝線上的重要設備之一,其功能是對煙絲進行烘干處理,使其含水率符合工藝標準,其采用復合干燥技術,即通過傳導、輻射、強制對流(熱風) 3 種加熱方式[1-2]去除葉絲中的部分水分,滿足后續工序加工要求,并改善和提高葉絲的感官質量[3]。
由于煙絲通過烘絲機的時間較長,筒壁溫度的高低對烘后煙絲含水率及內在感官品質有著重要的影響,且超出一定筒溫范圍后,隨著筒壁溫度的升高,部分內在質量的指標呈下降趨勢,因此,必須使筒壁溫度穩定在工藝技術標準范圍內。在生產過程中,發現薄板烘絲機筒壁溫度合格率較低,不能滿足工藝標準要求。經對可能影響筒壁溫度的各因素的研究,發現排潮風機風門開度、排潮風機轉速和補償熱風溫度為影響筒壁溫度合格率的主要原因,為此,對這些原因進行了研究,以提高筒壁溫度合格率。
1問題分析
生產過程中,整個制絲線的工藝流程圖如圖1所示。
從工藝流程圖中可以看出,影響到薄板烘絲機筒壁溫度合格率的工藝流程有3個,分別為儲葉、HT增溫增濕和薄板烘絲。通過細化流程圖,根據影響的嚴重程度進行了分析評分,發現排潮風機風門開度、排潮風機轉速和補償熱風溫度為影響筒壁溫度合格率的主要因素[4]。
1.1排潮風門開度和排潮風機轉速
排潮風門開度和排潮風機轉速通過影響薄板烘絲的排潮效果,進而影響筒壁溫度,分別選取排潮風門開度70%、75%、80%和排潮風機轉速30Hz、40Hz、50Hz三個水平,對每個水平做5次實驗進行分析,并對各項數據進行統計。
經過對測得數據的分析,可以看出,排潮風機風門開度、排潮風機轉速以及二者的交互作用均對筒壁溫度影響均顯著。
1.2補償熱風溫度
由于補償熱風是直接進入烘絲機內部,影響著煙絲溫度的同時,也與筒壁內部接觸發生熱傳遞,所以在熱風溫度100℃、110℃、120℃三個水平下各進行了10次試驗來分析筒壁溫度與補償熱風溫度之間的相關關系。
對不同補償熱風溫度下測得的數據進行分析,可以看出,補償熱風溫度對筒壁溫度具有顯著性影響。
2問題改進
經以上分析可知,排潮風門開度、排潮風機轉速和補償熱風溫度對筒壁溫度的合格率有顯著的影響,因此,以這些因素為因子進行建模,以取得最佳解決方案。
2.1排潮風門開度和排潮風機轉速DOE試驗
以排潮風門開度和排潮風機轉速為因子,選取排潮風門開度70%、80%兩個高低水平,排潮風機轉速30Hz、50Hz兩個高低水平,中心點選取3個,仿行數為2建立DOE試驗,如表3所示,并進行了相應的分析。
對數據進行DOE試驗,從響應優化圖可以看出,當排潮風門開度為75.3%,排潮風機轉速為50Hz時,薄板烘絲機筒壁溫度最合適。結合生產實際,選擇工作時潮風門開度為75%,排潮風機轉速為50Hz。
根據該模型在新設計點處對 筒壁溫度℃ 的預測響應:其擬合值為141.0,擬合值標準誤差為0.376032,95%的置信區間為139.466—141.122,95%的預測區間為138.743—141.845.
根據排潮風門開度75%、排潮風機轉速50Hz時,抽取5批薄板烘絲機筒壁溫度,分別為141.0,139.4,140.1,140.8,139.9,均落入預測區間,證明所選模型有效。
2.2補償熱風溫度單因子方差分析
取補償熱風溫度100、105、110、115、120五個水平,并分別對各水平下的筒壁溫度測試10次,隨后對測量數據進行單因子方差分析,如表5所示。
由以上分析可以看出,通過擬合線圖分析得到的回歸方程,得到回歸方程為:筒壁溫度℃= -76.7 + 3.368 補償熱風溫度℃ - 0.0127 補償熱風溫度℃**2[5-6]
即:y=-76.7+3.368x-0.0127x2
根據上述方程可以得出:x=109.81時,即熱風溫度為109.81℃時,薄板烘絲機筒壁溫度達到最佳值。由于現場實際生產需求,將補償熱風溫度取整設定為110℃。
其擬合值為139.564,擬合標準誤差為0.193,95%置信區間為139.176—139.952,95%預測區間為137.794—142.334。
根據后期得出的結果,按照熱風溫度55℃,補償熱風溫度為110,抽取的5批筒壁溫度數據,分別為141.0,141.2,139.0,139.8,141.9,均落入預測區間,證明所選模型是有效的。
綜上所述,當排潮風門開度為75%,排潮風機轉速為50Hz,補償熱風溫度為110時,薄板烘絲機筒壁溫度合格率達到最佳狀態。
3結論
經對影響筒壁溫度各因素的分析論證,得到了控制筒壁溫度合格率的最佳方案,即排潮風門開度為75%,排潮風機轉速為50Hz,補償熱風溫度為110,在此狀態下,經一段時間的穩定運行,筒壁溫度的合格率提高到了91.22%,煙絲的合格率提高到了72%,年節約煙絲量96860kg,價值約256.7萬元。
參考文獻
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[2]鄧國棟,王宏生,李斌.滾筒烘絲機中煙絲運動的模擬與試驗[J].煙草科技, 2007( 9) : 13-18.
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[6] 劉炳軍,李江.薄板式烘絲機工藝參數相關性研究[J].大眾科技. 2012(10):93—95.
作者簡介:石懷忠(1970—),電器維修高級技師,主要從事設備管理工作。