周維,許亞峰
(華晨汽車工程研究院動力總成綜合技術處,遼寧沈陽 110104)
長久以來在消音器設計領域,傳統(tǒng)的優(yōu)化方法是在多種設計方案中進行比較分析,或者是針對一套方案的某一結構進行優(yōu)化。這樣不僅無法找到最優(yōu)的設計方案,也受制于工程師的經驗,而且增加了開發(fā)成本。現(xiàn)代DOE(Design of Experiment)是一門以應用數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機輔助建模為基礎的“基礎模型優(yōu)化”的前沿科學,它通過科學地安排實驗方案,正確地分析實驗結果,盡快獲得最優(yōu)方案[1]。
作者將DOE方法引入到消音器設計優(yōu)化過程中,應用GT-Power建立發(fā)動機熱力學和聲學分析模型,利用DOE設計消音器聲學結構參數(shù),迅速找出獨立變量和相關變量的關系,確定最優(yōu)的消聲結構,大大縮短優(yōu)化時間[2]。
在初始設計中,原排氣系統(tǒng)中、后消音器模型分別如圖1、圖2所示。通過整車測試,測得的排氣系統(tǒng)聲學特性與仿真結果對比如圖3—5所示。

圖1 中消音器結構

圖2 后消音器結構

圖3 尾口噪聲測試結果

圖4 尾口噪聲計算結果

圖5 排氣背壓計算結果(kPa)
從圖3、圖4可以看出:在3 000 r/min內尾管總聲壓級、2階及4階仿真結果與實際測試有很高的吻合度,特別是4階1 600~2 100 r/min范圍內超出目標線的峰值也可以從仿真中體現(xiàn)出來;6階、8階與實測值差異較大,原因在于軟件基于一維平面波理論開發(fā)、對于一些高頻噪聲計算有理論缺陷,搭建的發(fā)動機模型及排氣系統(tǒng)有幾何誤差。因此次測試的問題點已經從仿真中體現(xiàn)出來,所以這里也就不再對模型進行標定[3-4]。此次測試的冷端背壓為20 kPa,通過對模型的標定使背壓的仿真結果與實測值吻合,作為后續(xù)優(yōu)化方案的對標模型來確保背壓在控制范圍內。
針對4階噪聲超出目標線的峰值,計劃在原方案的基礎上,采用模擬計算結合DOE的方法,對設計參數(shù)進行調整,以滿足NVH性能要求。
決定排氣系統(tǒng)聲學優(yōu)劣主要有以下幾個方面:
(1)發(fā)動機的設計與標定。氣缸個數(shù)、排量、氣門升程曲線,排氣溫度、缸壓、點火時刻影響聲源的強度。
(2)Y-形管長度。V型發(fā)動機不同的Y-形管長度決定半階次和點火階次的等級。
(3)消音器和催化轉化器的容積。消音器和催化器的總容積是決定排氣系統(tǒng)插入損失最關鍵的因素。
(4)消音器的位置和數(shù)量。幾個小容積的消音器要比一個相同容積的消音器更好,因為消音器連接管路更短,產生駐波的概率降低。
(5)消音器內部設計。在以上條件的限制下,內部結構的設計決定哪些頻率被削弱或者通過,這也是調音最后的機會。
作者從以往項目經歷以及相關聲學理論中總結以下優(yōu)化方向:(1)消音器容積增大可以提高中、低頻消聲性能;(2)排氣系統(tǒng)管道(消音器內以及連接管、尾管等)可以提高中、低頻消聲性能;(3)合理的赫爾姆茲共振腔參數(shù)可以提高中、低頻消聲性能;(4)赫爾姆茲共振腔壁上打幾個小孔,可以提高中、低頻(非共振腔消聲頻率)消聲性能;(5)排氣管道中增加堵頭時,可以提高中、低頻消聲性能;(6)尾管長度和走向影響中、低頻噪聲;(7)吸音材料的填充可以提高中、高頻消聲性能;(8)雙尾管可以提高中、高頻消聲性能;(9)部分穿孔消音器的消聲頻率隨穿孔率增大而增大。
此套排氣系統(tǒng)中消音器結構簡單,只起到輔助消聲作用,因此中消音器結構保持不變,只對后消音器結構進行優(yōu)化。
在后消音器中,依據設計經驗選取L、D1、D2為可變參數(shù),如圖6所示,可變參數(shù)變化范圍見表1。

圖6 后消音器結構

表1 可變參數(shù)范圍 mm
根據DOE設計原則,取各因素最高、最低水平共進行了27次試驗,布點方式如表2所示。在GT-Power軟件的DOE模塊中可一次完成所有試驗的仿真。
表2試驗組合方案

DOE的計算是針對每個轉速下不同因素組合的計算結果,這里作者選擇問題轉速2 000 r/min的計算結果。從圖7、圖8中可以看出D1=51 mm、D2=45 mm、L=70 mm時4階聲壓級最低,是此次計算的最優(yōu)方案。針對該方案作者單獨做一次全轉速下噪聲水平(見圖9),同時采用定常流分析法預測管徑變細帶來的壓力損失,冷端背壓預計升高為22 kPa[5]。
圖10為消音器幾何參數(shù)D1、D2、L以及它們的二次項和交互項對消聲量的影響,其中D1對結果影響較小,在后期優(yōu)化過程中可忽略D1。

圖7 L與D1因數(shù)2 000 r/min下4階噪聲

圖9 尾管噪聲計算結果

圖10 消音器參數(shù)主效應圖(2 000 r/min)
優(yōu)化方案搭載整車測試,測試條件為3擋-WOT,距離尾口500 mm(45°),測試結果如圖11所示,所有曲線均在目標值以下,其中全階、二階、四階的仿真結果與實測結果也比較吻合,證明了該發(fā)動機模型和優(yōu)化方法在排氣噪聲開發(fā)過程中有足夠的精度和可操作性。

圖11 尾管噪聲測試結果
(1)仿真結果的問題重現(xiàn),是解決實際問題的前提,在關鍵問題點和聲學趨勢上如果與實際問題吻合便可以確定優(yōu)化方向及聲學方案篩選。
(2)排氣系統(tǒng)背壓測試在發(fā)動機臺架進行,噪聲測試在整車上完成,以實際工程經驗來看,兩者的冷端入口溫度有很大差異,所以文中背壓計算采用定常流分析法[5],輸入臺架實測溫度和流量,計算結果準確度極高。
(3)DOE設計方法雖然可以一次完成所有計算,但也存在計算量過大、周期較長等缺點,后期可根據計算結果確定各參數(shù)貢獻量,提高優(yōu)化效率。
參考文獻:
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