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富水超深厚粉細砂層深基坑變形處理措施研究

2018-05-17 01:01:40張國騰
城市建筑空間 2018年4期
關鍵詞:變形施工

張國騰

(中鐵一局集團城市軌道交通工程有限公司,江蘇 無錫 214000)

1 工程概況

無錫新區站是無錫地鐵3號線一期工程第19座車站,采用明挖順作法施工,站址位于無錫新區高鐵站前方,沿珠江路敷設,小里程端頭毗鄰現狀新華路箱涵段,為地下2層島式站,雙柱三跨箱形框架結構,外包總長 197.65 m,標準段寬 22.70 m,深17.43 m;車站圍護結構采用800mm厚地下連續墻+內支撐體系(從上至下為1道混凝土支撐+2道鋼支撐,鋼支撐均為φ800mm×16mm),地下連續墻平均深度38 m,最大深度44.8 m,隔斷微承壓水。

基坑開挖范圍自上而下依次為①-1層雜填土、③-1-1層粉質黏土、③-2層粉質黏土夾黏質粉土、④-1層黏質粉土、④-2層粉砂夾砂質粉土,其中車站底板均位于④-2層中,該層土全場分布,呈灰色,飽和,搖振反應迅速,平均厚度 23.84 m,最大厚度39 m。

車站地下水主要為松散巖類孔隙水,具體包括全新統潛水層、全新統微承壓水、上更新統承壓水,其中微承壓水被圍護結構全部隔斷,承壓水被⑥-1層黏土層隔斷,對本工程影響可忽略。

2 基坑變形過程及處理措施

1)2016年12月16日7:00點開始基坑降水試驗,降水試驗井分布如圖1所示,24 h后坑內水位平均下降14.43 m,停止降水 1 d后,平均水位上升約1.6 m,呈穩定狀態,如圖2所示。

圖1 無錫新區站降水試驗井分布

圖2 降水試驗水位變化示意

2)2017年1月5日基坑開始開挖,開挖順序為從兩端頭向中間開挖。

3)2017年2月10日復工后,開挖順序調整為先開挖第7標準段,然后向兩端頭展開(第7段劃分長度22 m,開挖深度 17.34 m,土方分 4層進行開挖)。

4)2017年3月5日下午15:45,第7施工段開挖至第3道支撐下0.7 m(累計開挖深度13.8 m,支撐均按照設計要求架設、加力),該施工段內測斜4號點在 16.5 m深的位置變化速率達3.99mm/d,深度17.5 m處累計變化量達 24.20mm(控制值3mm/d,±30mm),達到監測橙色預警(變化速率和累計變化量均超過控制值的80%),支撐軸力、地表沉降及坑外水位等監測數據均無異常,隨即停止開挖并召開預警分析會。

5)2017年 3月5日23:50,在原設計的第3道支撐之間(間距4 m),增加1道臨時鋼支撐,同時對測斜4號點兩側的第3道支撐進行軸力復加。

6)2017年3月6日至2017年3月9日期間,第7施工段內各項監測數據穩定,測斜預警斷面變形收斂。

7)2017年3月9日22:00恢復基坑開挖(第7施工段內支撐已全部施工完成,剩余基底最后一層土方)。

8)2017年3月10日15:30,第7施工段清底時(開挖深度17.5 m),測斜4號點在深度19.5 m處日變化量達3.91mm,測斜20號點在深度20.0 m處日變化量達8.27mm,測斜19號點在深度16.5 m處日變化量達10.63mm(日變形控制值3mm),達到監測紅色預警,隨即召開預警分析會。

9)2017年3月10日21:50,第7段墊層混凝土澆筑完成,墊層厚度由原設計的150mm增加至300mm,混凝土中加入早強劑,同時鋪設了φ12@300×300加筋網片。

10)2017年3月11日6:30,在原設計的第3道支撐與基底之間增加了第4道φ609mm×16mm臨時鋼支撐,預加軸力967.6 kN。

11)2017年3月11日監測數據顯示:第7施工段內測斜變化穩定,其余各項監測數據也無異常。

12)2017年3月22日5:00第7施工段底板結構澆筑完成,后續施工過程中變形數據穩定。

13)后續施工段在支撐按原設計施工的情況下,仍出現類似變形情況。后經由設計院對支撐體系進行如下優化:①將原設計第3道支撐上調2 m后,在基底與第3道支撐中間增加第4道支撐,縮小最底層支撐與基底的垂直距離;②對鋼支撐的平面布置進行優化,具體為:鋼支撐平面布設位置按照地下連續墻分幅情況進行調整,調整原則為 “一墻雙撐,對稱布置”。

3 原因分析

1)地層原因 無錫新區站開挖范圍自上而下地層中④-2層粉砂夾砂質粉土(平均厚度23.84 m,土層具有中偏低壓縮性、工程地質性能一般),該層在失水后,呈粉塵狀顆粒,彼此間黏聚力差,失水范圍內的土體對地下連續墻的約束力消散明顯,即基坑在開挖最后一層土時,基底土層的“板體約束”作用消失。

2)水文 圍護結構采用將深基坑內外的微承壓水層水力聯系全部隔斷的設計,加之④-2層透水性極好,在長197.65 m基坑內降水時,基坑內水位整體下降明顯,水力聯系緊密,隨著基坑內土方開挖及坑內水位下降,地下連續墻內外側形成的水頭壓力差也就愈加明顯,這一點與基坑開挖越深,變形最大的位置向基坑開挖方向下移的規律相吻合。

3)圍護結構建模計算存在一定局限性 目前國內深基坑驗算模型基本使用軟件進行,基坑支護結構單元在計算時,軟件應用參數設置的局限性有:①軟件建模分析時,分析單位為基坑橫斷面上取長度為1 m的連續墻單元,理想化設定地下連續墻結構在基坑長度方向上為剛性結構。而實際均為工字鋼接頭僅與一側的地下連續墻鋼筋籠剛性連接(焊接),另外一側為承插接口,在基坑長度方向上,地下連續墻仍然存在很大的變形空間;②軟件建模計算時,每一種工況的實現均無“時間差”存在,即各工況下軟件計算的圍護結構變形均為地下連續墻單元體承受水、土壓力及基坑內側支撐力學平衡時的變形量(各工況瞬時完成轉換),但在現場實際施工時,每一層土方開挖到位后,因預埋鋼板的鑿出及托架牛腿安裝等工序(使用鋼腰梁的時間差更大),都不可避免會產生工況轉換的時間差,進而會引起圍護結構變形情況與軟件計算結果不符甚至相差很大的現象;③鋼腰梁體系傳力損失,鋼腰梁在施工中雖盡可能地與地下連續墻面平整接觸,但實際施工中,因為各方面施工原因,使鋼支撐預加軸力在傳遞到鋼腰梁后有較為明顯的損失;④鋼支撐平面布置位置不盡合理。該車站在圍護結構設計中,鋼腰梁“整體傳力”的效果考慮過于理想化,鋼支撐平面間距設計為4 m,按照設計的鋼支撐平面間距施工時,因為地下連續墻幅寬基本為6 m,將不可避免地出現“一墻單撐、單撐偏頂”的情況;而鋼腰梁為6 m長的單根拼裝而成,拼裝節點可視為柔性節點。當上述2種情況同時出現時,基坑的變形情況與軟件建模驗算結果更是相差很大。

4)基底與最底層支撐的距離偏大 該車站原設計最底層支撐中心(第3道支撐)距離基坑底部平均距離為4.6 m;加之基底1 m以下降水后板體作用消散,則最底層鋼支撐與基底實際等效距離超過5 m,即鋼支撐軸力位置偏高,基坑底部與鋼支撐之間為應力集中位置,這與監測測斜變形曲線也相吻合。

4 結論與建議

1)該車站揭示的④-2層粉細砂層是后續深基坑施工中必須重視的地層。在各方面條件允許的情況下,應采取相應的基底加固處理措施,可進行抽條加固或裙邊加固,確?;淄翆釉谑螅杂休^為顯著的“板體作用”。

2)結合無錫新區站所揭示的地層地質情況,基坑在開挖過程中伴隨的降水施工,在很大程度上決定該類地層深基坑開挖安全,也是基坑開挖過程中導致圍護結構體系產生較大變形的決定性因素。故在該類地層中的深基坑施工時,必須進行降水試驗,同時應按照基坑開挖的需求情況做到“按需降水,不得超降水”。

3)在基坑周邊空間及建(構)筑物沉降允許的情況下,可輔以坑外降水措施。在基坑開挖深度逐漸加大時,啟用坑外降水井,在底板結構尚未回筑的時間段內,縮小圍護結構內外側的水頭壓力差,進而控制圍護結構發生較大變形。

4)各層支撐間的豎向間距及最后一層支撐與基底的豎向距離對控制基坑的變形有很大的影響。建模驗算時應充分考慮實際的施工情況,必要時應將軟件建模分析結果與實際情況相結合后再進行適當的調整,使建模驗算結果最大程度的貼近實際施工工況,同時在水平方向一定要保證“一墻雙撐”。

5)鋼腰梁體系是深基坑開挖過程中“隨挖隨撐”最主要的制約因素,同時,鋼腰梁與地下連續墻接觸面不平整也會導致支撐傳力不均,建議該地層或其他軟弱地層中不設置鋼腰梁體系,將鋼支撐通過預埋在地連墻側面的鋼板直接進行傳力,減小鋼腰梁體系對鋼支撐預加軸力的損失。同時,可增加鋼支撐軸力伺服系統,設定鋼支撐預加軸力預警閾值,在基坑開挖全過程中,對鋼支撐軸力進行實時監控和實時補加。

6)在開挖完成后,應盡快封閉墊層及底板結構。考慮到底板結構施工時間段較長,對控制基坑變形不利,可采取措施提高墊層的強度和剛度,如在墊層混凝土中摻入早強劑、在墊層混凝土中加入加勁鋼筋網片以及適當增加墊層的厚度等,在基底位置快速形成1道強度和剛度均較大的“板撐體系”,對控制基坑繼續變形也會有很大的改善。

參考文獻:

[1]無錫地鐵3號線一期工程無錫新區站地質詳勘報告[R],2016.

[2]無錫地鐵3號線一期工程無錫新區站施工設計[R],2016.

[3]王國欣,馬榮全,邊成贊.深基坑開挖與承壓水降水共同引起周邊環境變形的分析[J].城市住宅,2017(4):101-103.

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