30Cr1Mo1V轉子是汽輪發電機機組的核心產品,也是我公司生產的主要產品。我公司近期生產的10萬級以上30Cr1Mo1V轉子探傷經常發現單個不超標缺陷,鍛件缺陷位置分布較為規律。為此我們對近兩年來生產的30Cr1Mo1V轉子質量進行了統計分析,并對其中一件探廢的20萬級30Cr1Mo1V轉子進行了解剖分析。
轉子類產品在鍛件市場里屬附加值略高于其他鍛件的產品。近幾年國內主要由一重、二重、上重及太重生產鍛件毛坯,之后發往生產發電機整機的廠家,再由整機廠家進行后續的精加工及組裝。轉子是發電機的心臟,因此對超探及性能的要求都很高,尤其超探的超標缺陷,對轉子的影響是致命的,不存在任何讓步的空間。
2016年初至2017年底共生產30Cr1Mo1V轉子34件,其中報廢2件(比率5.9%),探傷發現不超標缺陷5件(比率14.7%),其余為探傷無缺陷的合格產品。
30Cr1Mo1V轉子產品主要生產工藝流程為:冶煉鋼錠—鍛造(鍛件成形)—鍛后熱處理—調質前粗加工(加工后UT)—調質(性能熱處理)—性能檢驗—終探前加工(最終UT)—開槽加工—消應力處理—熱跑前加工—熱穩定性試驗—包裝發貨(全部指標檢驗合格后)。
材質30Cr1Mo1V轉子鋼錠要求真空碳脫氧方式進行冶煉,冶煉過程為電弧爐冶煉—精煉爐精煉—真空處理—真空碳脫氧澆注。化學成分要求見表1。
轉子在125MN油壓機上鍛造成形,鍛造加熱過程中進行了足夠時間的高溫擴散,經過3次拔長2次鐓粗,鍛比在5以上。有問題的轉子其缺陷主要集中在轉身區域,雖然有較大的變形,但仍未解決缺陷問題。鍛后熱處理采用三次過冷+兩次正火+一次回火,確保組織轉變充分,并保證擴氫時間充足。

表1 30Cr1Mo1V轉子化學成分要求(重量百分含量)

圖1 轉子缺陷圖
2017年初,在理化實驗室對爐號293-1-3-1的20萬級30Cr1Mo1V轉子進行了解剖分析。
該轉子規格為φ980mm×7200mm,調質前粗加工后對其超探,發現轉身300mm左右范圍內有一處連續φ2~φ5mm缺陷(圖1),嚴重超出訂貨廠家的驗收標準要求,導致該轉子報廢。為確定缺陷性質,找出報廢原因,我們經探傷人員精準定位后選取缺陷位置,最終選擇A位置進行了解剖分析,對此處分別進行了低倍、高倍和微觀斷口檢測。
低倍檢驗
在指定位置鋸取試片取樣后進行酸浸,結果如下:
一般疏松、中心疏松、錠型偏析均為1.0級;一般點狀偏析4.0級;無邊緣點狀偏析、白點、殘余縮孔;無皮下氣泡、翻皮、非金屬夾雜及夾渣和異金屬夾雜物;邊緣有折疊裂紋一條,深約15mm(圖2、圖3)。
硫印為1.0級,如圖4所示。
高倍檢驗
檢驗部位為低倍小裂紋缺陷處,缺陷處微觀形態為大量密集分布的夾雜物,圖5、圖6所示分別為缺陷處高倍(100×)、缺陷處高倍(500×)圖。

圖2 取樣試片

圖3 取樣試片放大圖

圖4 低倍酸浸宏觀形貌

圖5 缺陷處高倍(100×)

圖6 缺陷處高倍(500×)

圖7 斷口掃描
微觀斷口
缺陷處人工開斷口,微觀斷口顯示為大量渣條。渣條處情況如圖7所示,能譜分析顯示為硫化物夾雜(圖8)。
試驗結論
通過低倍、高倍和微觀斷口檢測顯示,小裂紋性質為原材料中存在大量硫化物夾雜。最終由于硫化物夾雜類缺陷聚集產生連續缺陷,導致產品報廢。為此我公司與冶煉分公司進行了深入的交流及討論,確定解決措施,避免類似問題再次發生。
通過對近兩年生產的30Cr1Mo1V轉子探傷缺陷分析及解剖分析,我公司研究決定,需要從以下方面控制產品質量:
⑴對鋼錠原材料進行嚴格控制;
⑵冶煉過程中控制好造渣、洗包、真空度、鋼水量、精煉、吹氬等關鍵環節;

圖8 能譜分析
⑶鍛造過程中,控制好底部和冒口的切除量(對切下底部及冒口余料進行稱重,精確控制切除量),控制好大變形的壓下量;
⑷鍛造加熱及鍛后熱處理過程中要嚴格控制爐溫,對于截面較大的產品進行產品表面敷熱電偶。以料溫為主,確保過程中的保溫時間。