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利用加氫筒節性能余料重熔電渣錠工藝研究

2018-05-21 11:03:29樊應劍康永斌
大型鑄鍛件 2018年3期
關鍵詞:裂紋工藝分析

樊應劍 康永斌

(中國一重鑄鍛鋼事業部工藝技術部,黑龍江161042)

為了提高加氫小件材料收得率,降低生產成本,使我公司能夠在此類產品中盈利,將加氫筒節性能余料氣割成矩形坯,根據坯料規格尺寸兩兩配對焊接成矩形坯電極。我公司擁有120 t三相雙極串聯電渣爐和10 t雙臂交替電渣爐。根據10 t電渣爐的爐型參數、生產能力及矩形電極坯規格與化學成分,將電極進行分組重熔。用合理的電渣重熔工藝來保證重熔過程的穩定性,以保證產品質量為前提,最終取得良好的技術經濟指標。

由于受加氫筒節性能余料本身規格尺寸的限制,兩兩拼焊后的矩形電極坯橫截面非常小,電極長度比較短。填充比過小會改變熔池的形狀,熔池過深易造成低倍偏析等缺陷[1],并且渣池表面與大氣接觸面積變大,渣池吸氣,電極表面氧化嚴重,對鋼錠質量產生影響。針對此問題,通過優化電渣重熔工藝參數、調整脫氧制度、采用氣體保護及合理的冷卻制度來保證電渣錠的質量。

1 技術要求

1.1 化學成分

加氫反應器12Cr2Mo1V主體材料的化學成分按GB/T 223規定的方法進行熔煉分析和成品分析。化學成分要求如表1所示。

1.2 超聲檢測

鍛件超聲檢測按NB/T 47013.3—2015中質量Ⅰ級執行。

(1)單個缺陷當量直徑≤?4 mm。

(2)密集區缺陷當量直徑≤?2 mm。

1.3 金相組織

按GB/T 10561規定,主體材料中A類(硫化物類)、B類(氧化鋁類)、C類(硅酸鹽類)、D類(球狀氧化物類)、DS類(單顆粒球狀類)等非金屬夾雜物(包括粗系和細系)均不得大于1.5級,且應滿足A+C≤2.0,B+D≤2.0,總和A+B+C+D+DS≤4.5。

表1 12Cr2Mo1V鍛件化學成分要求(質量分數,%)Table 1 Chemical compositions of 12Cr2Mo1V forgings(mass fraction, %)

圖1 電制度曲線Figure 1 Curve of electrical system

2 優化前電渣重熔工藝

2.1 自耗電極制備及要求

(1)將加氫筒節性能余料氣割后用45 MN油壓機展成矩形坯。

(2)用半自動線性切割機平矩形坯兩端頭,將表面的鐵銹、氧化鐵皮、結疤及重皮等打磨干凈。根據坯料的規格尺寸進行兩兩配對組焊在假電極端頭,焊接時兩組坯料四周必須對齊,與假電極務必保證對中,焊肉充足,焊口牢固。

2.2 工藝參數

2.2.1 主要參數

重熔鋼種材質為12Cr2Mo1V,鋼種代號為06673,錠型為11 t,鋼錠尺寸為?905/945 mm×2087 mm,產品名稱為頂部人孔大法蘭。采用鋁粒脫氧,渣子精煉期預脫氧用量為400 g,正常重熔期鋁粒用量為70~80 g/5 min。平均熔速控制在600~700 kg/h,化渣期時間為40 min,精煉期時間為30 min,正常重熔期時間為16~18 h,補縮期時間為1.5 h,補縮重量按400 kg控制。

2.2.2 結晶器及自耗電極規格

10 t結晶器規格為?940/980 mm×2600 mm,自耗電極坯共有5組,其中3組規格為310 mm×420 mm×2600 mm,另外2組規格分別為310 mm×420 mm×2200 mm與310 mm×420 mm×1800 mm,填充比(截面面積比)為0.18。

2.2.3 渣系配比及重量

采用三元渣系,渣系組元CaF2∶Al2O3∶MgO分別為65∶30∶5。渣料總重量為450 kg,其中CaF2為293 kg,Al2O3為135 kg,MgO為22 kg。

2.3 電制度曲線

(1)冶煉期間的電制度曲線原則采用圖1所示的工藝曲線規定參數執行,但可根據實際爐況、熔化速度及電壓波動情況略微調整。

(2)正常重熔期間以恒熔速控制為原則,采取遞減功率控制。

2.4 冷卻制度

補縮結束后鋼錠模冷180 min,脫模后罩冷144 h,罩冷完畢后出罩空冷至室溫。

2.5 工藝要點

(1)采用石墨電極化渣,焦炭引弧劑引弧。

(2)渣料化清后,換入自耗電極前10 min加鋁粒400 g。

(3)補縮重量按400 kg控制,補縮時間按圖1工藝曲線執行,可采取手動補縮。

(4)重熔過程中電壓若有異常波動,工藝人員根據實際爐況調整工藝參數。

(5)電渣錠脫模后罩冷,在距鋼錠水口端面50 mm處、冒口端面30 mm處套取?20 mm×100 mm試料棒各1個,做化學成分及氣體含量分析。

3 重熔后存在的問題與原因分析

3.1 電渣錠裂紋及原因分析

3.1.1 裂紋

電渣錠罩冷結束10天后錠身中部環裂一圈,裂紋單向延伸至冒口端面,裂紋寬度小于1 mm,如圖2所示。將鋼錠裂紋處冷壓開后邀請金相專業人員查找裂紋源,經仔細觀察后無法確定裂紋源。鋼錠斷面照片如圖3所示。

3.1.2 原因分析

由于電渣錠的重熔特性是邊熔化邊靠水冷凝固,且11t錠型直徑較大,脫模后水、冒口溫差為400℃左右,心部與表面溫差大,在罩冷過程中,熱應力可能去除不夠;冷卻過程組織轉變時,產生較大的組織應力,容易出現體積膨脹而導致開裂。

表2 12Cr2Mo1V電渣錠化學成分(質量分數,%)Table 2 Chemical compositions of 12Cr2Mo1V electroslag ingot(mass fraction, %)

圖2 裂紋照片Figure 2 Picture of cracks

圖3 斷面照片Figure 3 Picture of the cross-section

3.2 成分不合格及原因分析

化學成分及氣體含量分析結果如表2所示。可以看出,水、冒口H含量超標,冒口O超標,個別元素出現燒損,但沒有超出規格要求。

3.2.1 H含量超標原因分析

針對H的來源,主要有以下三個方面:

(1)電極坯料H含量高。

(2)渣料烘烤時間及溫度不夠,渣料吊出后到化渣引弧之前時間過長,容易增氫。

(3)正逢雨季,空氣濕度大,并且填充比太小,渣池表面與空氣接觸面積大,容易增氫。

3.2.2 O含量超標原因分析

渣冒顏色為深灰色,從化學成分分析結果看出O含量超標、元素出現輕度燒損,說明重熔中后期脫氧效果不好,脫氧劑加入量不足。

3.3 填充比太小

填充比過小會使渣池發熱面積小,爐溫低,此時必須依靠提高電壓、電流來保證爐溫及熔速,輸入功率變大,使得熔池變成深“V”字型[2],鋼錠局部冷卻變慢,結晶方向接近于徑向,從而易造成低倍偏析等缺陷;并且渣池表面與大氣接觸面積變大,渣池吸氣,電極表面氧化嚴重,對鋼錠質量產生影響[3]。

4 優化后電渣重熔工藝與結果分析

4.1 優化后電渣重熔工藝

針對電渣錠成分不合格及裂紋產生的原因,將電渣重熔工藝參數及脫氧制度進行了優化,并且在氣體保護及電渣錠冷卻制度方面采取了相應的措施。

4.1.1 工藝參數及脫氧制度

(1)渣料烘烤爐溫不低于700℃,烘烤時間不少于12 h,保溫溫度不低于500℃;渣料吊出后立即引弧化渣。

(2)熔速控制在500~600 kg/h,使熔池變淺,改善電渣錠質量。

(3)未達到平均熔速之前鋁粒按0.14%計算加入,正常重熔期每隔兩小時取1個渣樣,及時調整脫氧制度。

4.1.2 氣體保護

采用氬氣保護裝置,防止元素燒損及吸氣。

4.1.3 冷卻制度

電渣錠脫模后按新制定的加氫電渣錠熱處理方案執行,如圖4所示。

圖4 爐冷工藝Figure 4 Process of furnace cooling

(1)H含量為中間值時,保持時間用內差法求出。

(2)電渣錠脫模后應及時入爐;爐冷工藝降溫到400℃以下可轉罩冷。

表3 12Cr2Mo1V電渣錠化學成分(質量分數,%)Table 3 Chemical compositions of 12Cr2Mo1V electroslag ingot(mass fraction, %)

表4 高低倍分析結果Table 4 Results of microstructure and macrostructure analysis

(3)根據生產實際情況,鋼錠可配入其它產品的鍛后熱處理工藝(退火或正火+回火)代替爐冷工藝,高溫段和回火段不受溫度限制,但須考慮鋼錠的截面,使鋼錠保溫時間充分。如僅在回火段配入,需滿足上述爐冷工藝。

4.2 結果分析

4.2.1 化學成分

優化工藝后電渣錠化學成分及氣體含量均滿足技術要求,如表3所示。

4.2.2 超聲檢測

鍛件按NB/T 47013.3—2015中質量Ⅰ級檢測后,未發現缺陷記錄,檢測合格。

4.2.3 高低倍分析

高低倍分析結果均滿足技術條件要求,如表4所示。

5 結論

(1)通過電渣重熔工藝的優化,有效的解決了加氫電渣錠成分不合格及裂紋方面存在的問題,目前已重熔30爐次,全部檢測合格,沒有出現質量問題。

(2)利用加氫筒節性能余料重熔電渣錠,提高了加氫小件材料收得率,降低了生產成本,使我公司在此類產品中實現盈利。

參考文獻

[1] 李正邦.電渣冶金的理論與實踐[M].北京:冶金工業出版社,2010.

[2] 姜周華,董艷伍,耿鑫,等.電渣冶金學[M].北京:科學出版社,2015.

[3] 周德光,徐君浩.軸承鋼電渣重熔過程中氧的控制及作用研究[J].鋼鐵,1998,33(3):13-17.

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