龐喜
(中海油東方石化有限責任公司運行五部,海南 東方 572600)
某煉油廠消防水站消防穩壓泵P-03A/B為湖南耐普泵業有限公司的80DL-20×4型立式四級多級泵。該型機泵在運行過程中曾出現振動偏高、軸承溫度高、盤不動車等多種問題,直接影響機泵安全平穩運行及消防水系統穩定。
離心泵在運行時,轉子上會作用著軸向力,此作用力會使轉子沿軸向移動,轉子移動會造成動靜部位摩擦,因此必須設法消除或平衡此軸向力。多級離心泵平衡軸向力的方式一般為平衡盤裝置和平衡鼓結構。消防穩壓泵P-03A/B所采用的是平衡鼓結構來平衡轉子軸向力。
平衡鼓是一個圓柱體,裝在泵的末級葉輪背后,隨轉子一起旋轉。平衡鼓外圓表面與泵體間形成徑向間隙。平衡鼓前面是末級葉輪的后泵腔,內部壓力為P3,此處壓力較高;后面通過平衡管與吸入口相連通的平衡室,內部壓力為P5,此處壓力較低。如圖1所示。

圖1 平衡鼓工作原理圖
因此,平衡室中的壓力P5等于吸入室中液體壓力與平衡管中阻力損失之和。平衡鼓與泵殼密封環之間有極小的間隙(通常約0.2~0.3mm),所以平衡鼓兩側有很大壓力差△p=P3-P5,就是利用這個壓力差來平衡指向入口方向的軸向推力。為了減少從平衡鼓前的高壓區漏向平衡室,平衡鼓套之間隙應盡量小,有時也將其制成迷宮形式。采用這種裝置,一方面可平衡軸向力,另一方面可減小密封腔內壓力,使兩端密封腔內壓力基本相同。平衡鼓裝置只能平衡軸向推力,不能限制轉子的位置,且在工況變動時,轉子會無規律的竄動,造成殘余不平衡力,因此裝有平衡鼓的泵,必須加裝止推軸承裝置。
離心泵盤不動車的原因通常有以下幾種:第一,葉輪被異物卡阻。第二,軸彎曲。第三,聯軸器被異物卡阻。第四,動靜部件損壞。第五,動靜部件生銹等。通過對該分段式多級離心泵的拆卸檢查,逐步排除了異物卡阻、動靜部件損壞、軸彎曲等原因,最終確認其主要原因是平衡鼓與平衡套生銹,兩者之間的間隙被鐵銹填滿,平衡鼓失效進而導致轉子抱死,具體情況如下。

圖2 泵軸剖分圖
根據圖2所示的泵軸剖分,選擇合適的軸彎曲度測量點以進行軸彎曲檢查。泵軸徑50mm,泵軸彎曲(mm)“0”位以對輪鍵向上,從對輪端看,順時針轉。

表1 主軸彎曲度、橢圓度、錐度表
從表1數據可見,該泵泵軸未發生彎曲。
(1)軸承檢查。該泵采用了SKF 7310B/DB角接觸球軸承。①拆檢前,在泵殼外用紅外線電子測溫儀檢測發現軸承發熱現象;拆檢后,觀察軸承表面有輕微疲勞磨損痕跡。②使用一只手握住軸承內圈,另一只手旋轉該軸承外圈,旋轉起來平穩,沒有阻擋感,沒在軸承溝道內有異物的存在。軸承在旋轉過程中,未發現“嚓嚓”的摩擦聲。
(2)平衡鼓和平衡套檢查。平衡鼓的間隙常取0.2~0.3mm。平衡鼓的泄漏量很大,一般約為設計點流量的5%~25%。拆檢過程中,發現該泵原平衡鼓及平衡套材質均為HT250,為珠光體類型的灰鑄鐵。
灰鑄鐵的特性如下:①灰鑄鐵因其中含有石墨,石墨是很好的潤滑劑,故灰鑄鐵具有良好的潤滑性能和減磨消震性能。既有利于潤滑,可經受滑動摩擦,又能有效吸收設備振動的能量,從而起到阻尼的作用。②灰鑄鐵具有良好的導熱性能,可迅速將大量的熱量導走。因此,以灰鑄鐵作為平衡鼓和平衡套的材質選擇具有其合理性。但是,因為輸送介質的特性,灰鑄鐵的作用可能就會受限。
平衡鼓與平衡套腐蝕生銹,兩者之間的間隙被鐵銹填滿,導致平衡鼓失效進而轉子抱死,盤不動車。初次拆檢修復后間隙逐漸變大,增大至約0.5mm,泄漏量也隨之增大,造成平衡鼓平衡軸向力的效果降低。不平衡的軸向力加重了SKF 7310B/DB止推軸承的負荷,使軸承較之前溫度升高,加快損壞;另外,可使轉子向入口竄動,造成振動并可能磨損口環,使轉子與定子部分摩擦,進而使泵損壞。如圖3所示。

圖3 立式多級離心泵結構示意圖
平衡鼓和平衡套灰鑄鐵材質是否適用于現在的運行工況,則需通過對輸送介質進行化驗分析來判斷。消防水補水的來源是新鮮水,且消防水站位于沿海地區,其詳細分析數據見表2。

表2 新鮮水化驗分析數據表
為防止給水系統腐蝕,對于金屬管道來說,pH值維持在8.8~ 9.3更為理想。從表 2數據顯示,pH(25℃)=7.6,遠小于理想值。
綜上所述,因輸送介質消防水的特性,灰鑄鐵材質的平衡鼓和平衡套并不適用于此種運行工況。
經過與廠家溝通、技術論證和調研,最終選定平衡鼓與平衡套分別變換為1Cr13馬氏體不銹鋼平衡鼓和ZCuZn16Si4鑄硅黃銅平衡套。
1Cr13馬氏體不銹鋼的特性如下:①具有耐化學腐蝕和電化學腐蝕性能。②耐熱、耐高溫,還耐低溫。③具有很高的強度、硬度,適于制造既耐腐蝕又需要高強度、高耐磨性的零件。
ZCuZn16Si4鑄硅黃銅的特性如下:①具有較高的力學性能;②具有良好的耐腐蝕性。
不銹鋼平衡鼓和黃銅平衡套的使用,降低了兩者之間的膠粘作業,既不會被介質腐蝕,又減少了內部泄漏。此外,將轉子重新做動平衡,減少質量不平衡帶來的振動影響。
按照上述改造方案對立式多級穩壓泵進行拆裝改造,并利用離線監測手段對止推軸承進行振動數據采集,如圖4和圖5所示。

圖4 SKF 7310B/DB角接觸球軸承水平方向振動速度頻譜圖

圖5 SKF 7310B/DB角接觸球軸承垂直方向振動速度頻譜圖
(1)振動值分析。根據GB 10889-1989《泵的振動測量與評價方法》的泵的分類,該立式多級穩壓泵轉速1480r/min,中心高(取立式泵的出口法蘭密封面到泵軸線間的投影距離的相當尺寸)300mm,屬于第二類別。從圖4和圖5的SKF 7310B/DB角接觸球軸承振動速度頻譜圖所示,其水平方向振動值為0.9513mm/s,垂直方向振動值1.618mm/s,均小于2.8mm/s,屬于B級,即該泵可以長期運行是合格狀態。
(2)軸承故障特征頻率分析。SKF 7310B/DB角接觸球軸承的故障特征頻率(階次)分別為:①BPFO(滾珠通過外環頻率,表示在軸旋轉一周的過程中,軸承外環的缺陷被滾珠或滾子經過的次數):4.906。②BPFI(滾珠通過內環頻率,表示在軸旋轉一周的過程中,軸承內環的缺陷被滾珠或滾子經過的次數):7.094。③FIFO(保持架過外環頻率,這為滾子或滾珠圍繞軸承移動的相對于外環的速度):0。④FTFI(保持架過內環頻率,這為滾子或滾珠圍繞軸承移動的相對于內環的速度):0.409。⑤BSF(滾動體自轉頻率,表示在軸旋轉一周的過程中,單個滾動體在圈內轉動的次數):2.03。
從圖4和圖5的頻譜圖所示,該泵SKF 7310B/DB角接觸球軸承未出現軸承故障特征頻率。
綜上所述,可判斷該立式多級穩壓泵經過改造后數月,運行狀況穩定,未發現異常現象。機泵日常例行檢查時,定期盤車輕松,軸承溫度正常。
隨著立式多級離心泵在石油化工生產行業中的廣泛運用,因設備配件材質與物料性質、工藝要求、使用環境等因素的綜合作用導致設備運行工況不良。采用上述分析研究方法,減少了故障,提高了工作效率。
參考文獻:
[1]劉在倫.浮動葉輪自動平衡離心泵軸向力的理論分析[D].蘭州:蘭州大學,2006.
[2]關醒凡.現代泵技術手冊[M].北京:宇航出版社,1995.