摘 要:本文介紹了徐礦電廠 1號機組給水泵密封水系統改為單級水封筒的技術改造實施方案,有效減少多級水封筒水平衡被破壞,機組真空系統不穩定, 保證給水泵密封水回水暢通, 避免了給水泵潤滑油系統進水現象。
關鍵詞:給水泵;密封水;多級水封;單級水封
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.09.008
1 徐礦電廠原給水泵密封水回水系統概述
徐礦電廠1,2號機組為上海汽輪機有限公司引進美國西屋技術制造的300MW高溫亞臨界機組,每臺機組共有兩臺汽動給水泵和一臺電動給水泵。每臺給水泵密封水回水分兩路:第一路經多級水封筒回地溝或凝汽器;第二路回至前置泵入口處。第一路在正常運行時密封水回水從多級水封回至凝汽器,在機組停運時真空破壞前或機組正常運行時真空系統異常時,由人工操作密封水倒至地溝。徐礦電廠原設計多級水封是三級(如圖1),機組運行正常運行時,有時會發生多級水封水平衡破壞,凝汽器真空下降現象,甚至串至給水泵軸承室內,造成給水泵軸承內油質乳化。
2 多級水封投入工作時易出現的問題
(1)機組負荷波動大時,易出現水封筒進空氣,凝汽器真空波動;
(2)機組正常運行時,凝結水壓力調整不當造成給水泵密封水壓力低,密封水系統進空氣;
(3)啟停機過程中,因密封水回水倒地溝不及時或未充分注水排空氣,造成多級水封水平衡破壞。
3 典型事故原因分析及防范措施
3.1 徐礦電廠#1機電動給水泵油中進水事件
(1)事件經過。2012年2月10日,化學化驗班人員,對#1機電動給水泵工作油進行取樣化驗,化驗結果為:外觀透明,油中含有較大顆粒,含水量為痕量;期間汽機檢修班組曾安排濾油。2月17日09:58因爐側故障,#1機組停運。2月18日,化驗班化驗#1機電動給水泵潤滑油時,發現外觀混濁,且油中水分>100mg/l,之后維修部持續濾油4天;2月21日,油質化驗結果為外觀渾濁,水分>100mg/l。因#1機組計劃于2月22日啟動,維修部于2月21日18:30對電泵潤滑油進行全部更換。
(2)原因分析。經過對2月17日#1機組停機曲線判斷,凝汽器真空破壞后,真空下降的同時密封水差壓持續上升,最高至214KPa,長達45min。經調查,#1機組正常停機時,在凝汽器真空下降過程中,汽機主值務某未及時安排人員將給泵密封水回水由凝汽器倒至地溝,造成密封水從回水室竄至軸承室,導致軸承進水。
3.2 #1機真空異常分析
(1)事件經過。 2013年11月20日14:40,因工業水檢修需停運,經值長馬某同意,汽機主值張某將1A循環水泵切換至1B循環水泵運行。1A循環水泵停運后#1機組真空迅速下降,主值張某立即手動減負荷,并重新啟動1A循環水泵,并增啟1A真空泵。真空回升后,14:57停運1A循環水泵,維持兩臺真空泵運行,真空維持-94.4Kpa。15:10汽機副值宋某就地進行水封筒注水時,發現電泵水封筒漏空,立即切除水封筒,重新注水后投運,真空恢復穩定,15:28停運1A真空泵,系統穩定。
(2)原因分析。近期環境溫度下降較快,真空較高,電泵密封回水量較小,水封帶存水被緩慢抽空,導致從電泵密封處大量漏空。
4 單級水封改造方案
經公司安技部研究決定將#1機組給水泵密封水回水系統改造為單級水封(如圖2)。
單級水封筒主要由內外兩個套筒,單級水封筒內管使用φ108×4鋼管,外管使用φ219×6鋼管。水封筒出水至凝汽器手動門,凝結水至水封筒注水門,電動給水泵密封水回水手動門,兩臺汽動給水泵密封水回水手動門組成。單級水封筒布置凝汽器污水排水匯集坑內,單級套筒水封的入口低于Om 以下0.4m,單級套筒水封溢流口位于Om以下1.05m處,內筒距地面0.05m,故單級水封筒回水高度為6m(如圖2)。從原多級水封進口處直接連接管道至單級水封筒入口,中間加裝手動閥門。
5 結 論
在#1機組正常運行期間,我們對改造后的給水泵密封水回水系統運行狀況進行觀察及分析,對比發現運行工況良好,回水可正常回至凝汽器和汽前泵入口處。在機組負荷波動時,密封水壓力自動調整,仍能維持穩定。可見,此次技術改造很成功,對機組的運行穩定起了保障,且對#2機組給水泵密封水回水系統改造起了模板作用。
參考文獻:
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作者簡介:宋紅偉(1984-),江蘇豐縣人,本科,工學學士,主要從事電廠生產運行工作。