胡 金 亮
(兗礦集團鄒城華建設計研究院有限公司,山東 鄒城 273500)
某電廠脫硫除塵裝置工程樁基施工,樁基為采用錘擊預應力鋼筋混凝土管樁,基礎上部為筏板基礎,管樁規格:PHC-AB500(125)型,預應力高強混凝土管樁。PHC樁的混凝土強度不得低于C60,有效樁長17 m左右,共分兩節進行施工,分別是12 m和5 m,樁頂標高為自然地坪下4 m,采用送樁器進行施工,在最后一節5 m長管樁施工過程中,由于管樁邊緣距地下φ219工業水管距離太小,造成送樁器在壓樁過程中將工業水管壓爆,造成管道壓力泄壓自0.4 MPa降到0.13 MPa,造成對廠區生產的影響。具體如下:
1)該水管為電廠440 t/h循環流化床鍋爐-135MW汽輪機組冷卻系統唯一工業冷卻水源,該水源不能關停,否則會造成機組停機,將會造成300萬元直接經濟損失。
2)工業水管道壓力自0.4 MPa降到0.13 MPa,造成鍋爐給水泵軸承冷卻系統失效,造成泵體溫升達到極限值,使給水壓力和流量降至最低值,維持鍋爐運行負荷最低臨界狀態。
3)電廠用水有全年消耗指標,大量泄漏水直接外排至排水系統,不能回收利用,造成水源大量流失,造成電廠全年用水緊張,增加電廠用水成本。
4)為不影響鍋爐系統生產,全力搶修消耗大量人力、物力和機械設備,對工程施工造成工期滯后,相應增加工程成本。
1)事故發生后,立即成立應急救援小組,采取應急措施,調用挖機挖大集水坑,調用多臺大流量泵進行抽水外排。但集水坑內水位始終保持一定水位。
2)維修人員探明工業水管受損情況,水管壁開口方向、開口大小、水管壁和樁頭的間隙等,發現樁頭距水管壁僅有3 cm左右,且受損管壁外翻向下卡在樁頭和水管壁的間隙內,不易進行處理,且一般工具不好處理張開的鐵皮,如圖1所示。

3)采取措施將管道開口處包住,將漏水減小,由于漏水壓力較大,采取了幾種方法進行處理:采用膠皮和鐵絲包擰;采用同管徑鋼板進行包封;成型鑄鐵卡箍包封。由于張開的鐵皮無法有效處理,嘗試了這幾種辦法都行不通。
4)因地下管道較多,經過泄漏水沖刷,許多管道外露,樁機不能直接將樁頭壓下去,最后決定在較遠的地方新挖一個集水坑,將原集水坑填掉,將管樁頭壓到設計標高,壓到設計標高后再采取措施進行包封。
5)用成品鑄鋼管箍將泄漏點包封,由于外張鋼板不能有效去除,使管箍又一次開裂,但泄漏點變小,工業水管回升至3.0 MPa,鍋爐運行基本恢復正常。
6)在不影響系統生產的情況下,可考慮的處理方法較多,最后決定加工鋼套管與漏點兩側管道焊牢,達到徹底解決補漏的問題。
1)業主對地下管道的位置變動后未做隱蔽標記資料,后續在該位置施工便未有原始資料,對施工帶來一定程度的不確定性影響。
2)基礎施工前對地下管道探挖,未對地下管道做好詳細標記或標記不準確。
3)基礎樁位施工未進行優化,改變原設計樁位,不至于樁位距管道距離太小。
4)樁基施工壓樁過程中未加套管保護,樁基壓樁垂直度超出規定要求。
5)施工班組對事故應急措施準備不足,未能及時采取可行的搶修措施。
6)現場施工管理水平較差,未履行正常施工程序,盲目施工。
7)建議電廠管道應留有備用回路,減少事故發生率。
8)未建立風險預控機制,未進行風險辨識評估、分級控制。
針對這次施工造成的生產事故,總結以下幾點,以便今后采用:
1)工程施工完后應對地下隱蔽部分及時做好隱蔽簽證資料,作為竣工圖存檔案室,以備給今后施工提供可靠原始資料。
2)組織施工前認真勘察現場,并編制可行的施工技術方案,做好安全交底和技術交底,做好關鍵工序旁站,及時進行糾偏。
3)做好應急救援措施,有充分的應急措施和物資,確保出現事故后有力的進行搶修。
4)建立雙重預防機制,即風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制,推動安全生產關口前移,把重大風險隱患當成事故來對待,守土有責,敢于擔當,完善體制,嚴格監管;要把遏制事故作為安全生產整體工作的“牛鼻子”來抓。