代 文,屈學鋒,唐文峰,曾有良,余國達,黃映仕
中海石油(中國)有限公司惠州作業公司 (廣東 深圳 518067)
目前,在油田建井及生產過程中,油、水井受外來固相侵入、敏感性損害、微粒運移、結垢、細菌堵塞等損害,導致儲層滲流空間改變,有效滲透率降低,產液或注水量下降;超聲波解堵增油技術就是將井下換能器用專用電纜送至油層部位,由相應的電源供應電能,地面超聲波發生器產生脈沖波、超聲波和電功率振蕩信號,經電纜傳輸給大功率發射型換能器。換能器將電功率振蕩信號轉換成機械振動能—超聲波,經流體介質耦合進入地層,在機械振動、空化、熱解、聲波等功能作用下,使堵塞物疏松脫落,達到解除污染、堵塞,隨液體排出從而提高或修復近井地帶儲層滲流能力,增加油氣產量。超大功率超聲增油增注技術為環保綠色的物理增油方法,對于環境沒有任何的污染及改變,同時作業設備簡單[1]。
惠州26-N油田17SaSb井于2010年3月投產M12 層,初期日產液 296 m3,日產油 62 m3,含水79%;2011年11月補孔K08、L30層合采,日產液819 m3,日產油146 m3,含水84.9%;2013年3月補孔L40 層合采,日產液 516 m3,日產油 147 m3,含水71.5%;根據劈產數據K08、L30、M12層液量3個層日產液僅占13.8%;由于K08、L30已射開2次,若再進行射孔會造成套管傷害。2013年6月水平段封死,目前主力產層L40層日產液1 103 m3,日產油36.3 m3,含水96.7%。2011年12月17SaSb井MPLT測試結果,L30層液量高652 m3,含水87%;K08層液量低13 m3,含水31.4%;K08油層厚度5.04 m,L30層油層厚度5.4 m,K08層相對L30層儲層物性較好,不存在層間干擾;初期產量低,低于周圍鄰井,不排除鉆完井過程中鉆井液儲層堵塞;2012年6月修井后K08層液量下降至20 m3,基本不出油證實儲層堵塞;17SaSb井K08層累計產量僅有1 800 m3,采出程度低,數值模擬剩余油豐度高,位于構造主體高部位,剩余儲量大;因此此次作業核心目的是改善K08和L30層射孔段近井地帶滲流能力,恢復產能。
①在石油開采中,由于油井打破了儲層中原油的平衡,流向井筒被開采出來;隨著能量不斷的消耗,逐漸趨于平衡,開采量日益下降。通過超聲波作用,吸收能量,打破平衡,使得近井筒地帶堵塞物重新排列組合[2];②在超聲波作用下,在流體與固體的分界面處,由于粒子振動速度的巨大差異,導致邊界摩擦,產生熱量造成局部加熱,甚至局部高溫,降低原油黏度,提高滲流速度。當油層在高強度、長時間超聲波作用下,原油分子間具有較大的加速度,形成分子間相對運動,慣性力的作用使得分子鏈斷裂,大分子被破壞,降低了原油的黏度,提高了滲流速率;③在超聲波一定頻率作用下,會使液體中原有的或者新生的氣泡產生共振。在波的稀疏階段氣泡迅速膨脹,在波的壓縮階段氣泡迅速破滅。破滅瞬間,氣泡內部溫度可達幾千攝氏度,壓力達到幾千甚至幾萬大氣壓,產生局部高溫高壓,促進氧化還原反應,高分子物質的解聚,使膠結的瀝青質分子鍵斷裂從而降低原油黏度,易于流動[3];④作業設備由撬裝數據接收系統、超聲波功率源、專用鎧裝電纜、井深定位裝置、井下增油裝置等5部分組成。目前具有44 mm、52 mm、64 mm、102 mm 4種尺寸的超聲波設備,適應多種管柱要求;同時井下增油裝置為匹配器與換能器一體化井下設備,采用稀土合金磁致伸縮聲電轉換材料,能量轉換率高,極具優勢,能夠實時頻率跟蹤,接收地下傳輸信息,自動調頻等特點。
1.2.1施工前準備
①了解作業井基本地質、動態信息,分析恢復產能的潛力;②根據生產管柱的實際情況,選擇適合的超聲波儀器(尺寸);③取樣(油樣、巖心),分析儲層堵塞物成分,再建儲層堵塞樣品,模擬地下儲層條件,進行超聲波解堵實驗,優化解堵頻率、功率大小、作用時間等參數。
1.2.2作業流程
①組裝井口連接法蘭接頭、防噴設備、阻流管串;通井規通井至目的層段;②連接伽馬測量儀和超聲波換能設備,利用專用電纜輸送;③換能器后下放至目的層作業點進行解堵頻率、功率大小、作用時間等參數模擬,數據傳輸到地面接收儀,優化最佳工作參數;④打開地面功率源進行超聲波作業,逐層上提;井下換能器進行“頻率實時跟蹤”,確保最佳工作狀態;超聲波施工過程中,同時帶壓生產作業,有利于堵塞物及時排出[4];⑤作業完成,絞車將井下超聲波增油裝置提出,完成超聲波處理工藝流程;⑥錄取生產動態、靜態資料,與措施前對比,判明超聲波技術的施工效果。
施工前井口壓力為負壓,在施工中井口壓力有所提升;防噴管有溢流,壓力升至3.45MPa。2017年11月11日作業完畢開井生產,措施前兩個月平均每天產液量1 433 m3,措施后液量為1 477 m3,每天增液44 m3;措施前平均每天產油35 m3,措施后每天產油44 m3,每天增油9 m3;含水也有降低;表1顯示針對解堵層位K08和L30增液38.2%,增油8.7倍,起到一定的解堵作業。
從壓力、含水、產量看超聲波解堵K08和L30層,起到了一定解堵效果,在一定程度上恢復了近井筒地帶的導流能力,但從井口壓力達到3.45 MPa和生產增量看仍沒有達到堵塞前的產量水平,分析原因如下:①施工前應針對目的層K08和L30層取樣分析(原油、巖心、水泥),分析儲層堵塞物成分,再建儲層堵塞樣品,模擬地下儲層條件,進行超聲波解堵實驗,優化解堵頻率、功率大小、作用時間等參數;因資料有限,沒有做此項工作,不能準確確定超聲波最佳工作狀態,可能對解堵效果有一定影響;②此次超聲波解堵作業,在設計過程中是建議開泵帶壓生產作業,因為在海上第一次施工,防止壓力過高,施工有風險,選擇停產作業。如果帶壓生產作業,會及時把堵塞物排出,解堵效果會更好;因此下口井作業過程中進行帶壓生產作業;③K08、L30、L40儲層物性差異大,L40能量充足,產量高,合層生產會產生層間干擾,對K08和L30有抑制作用;如果只生產K08和L30層,增產幅度會更大(表2)。
超聲波解堵技術在設備上有4種尺寸,適應多種管柱要求;稀土合金磁致伸縮聲電轉換材料,能量轉換率高;工藝上操作簡單、安全可靠,施工周期短,勞動強度低,可控程度高;同時不動生產管柱,可帶壓生產作業,不影響生產,可持續多次作業;而且成本低,效果明顯;同時綠色環保,作業無污染,無反排介質;適用范圍廣,選井容易,對產能高低的井均有效,對井筒無特別要求和損害[5]。總體言之,是一項可以推廣的新技術措施,該實踐取得的經驗對其他油田高效環保開發有一定指導價值。

表1 K08和L30措施前后生產數據劈分對比表

表2 生產層儲層物性、劈分生產數據對比表