吳光宇 蘇 然
(山信軟件股份有限公司萊蕪自動化分公司,山東萊蕪271104)
型鋼化水車間的1#除鹽水系統于2006年投入使用,采用無錫容大的現場設備。整個自控系統采用西門子S7-400控制,超濾、反滲透系統是自動化控制,但多介質、活性炭、陰陽床的運行、反洗等操作及陰陽床再生過程操作都是運行人員到現場進行閥門、泵的手動操作。
這樣現場添加6套多介質過濾器,每套需要添加現場氣動蝶閥8個;6套活性炭過濾器,每套需要添加6套氣動閥。總共84套氣動閥,現場設置電磁閥操作箱,氣動閥控制及反饋信號接入新的PLC遠程站內,利用大修間隙添加新的監控畫面及程序。
為實現減員增效,提高操作的實際效率,更為了提高除鹽水站運行的穩定性,需進行1#除鹽水系統的自動化改造,根據情況先進行過濾器部分的自動化改造。
現場共有12套過濾器,每套過濾器的進水門、產水門、反洗進水門、反洗排水門等幾個床子現場是手動閥門,直接制約著生產效率提升。再加上反洗操作,操作工的操作量更大。
現場所有閥門均是手動閥門,這是制約現場自動化操作的主要原因。自動化PLC柜點數受限,增加上自動化設備后需要擴容。
6臺多介質過濾器(48只氣動閥)和6臺活性炭過濾器(36只氣動閥)都需進行自動化控制改造,將原來系統運行操作的手動閥門,全部改為氣動襯膠隔膜閥,通過自動化儀表系統的增加實現自動化控制,現場操作柜里氣動蝶閥可單體操作,電腦控制可實現自動運行、反洗、氣洗、正洗、投運、備用等操作,每臺設備每個氣動閥都可實現單體操作。
另外,因現有自控系統已運行10年,設備老化,性能下降,大部分模板及人機軟件已停產,無法采購到備件,亟需更新換代,因此,需對PLC設備、人機軟件進行更換調試,并重新編制程序畫面。
本系統采用西門子系列PLC,為S7-400掛ET200結構。因為除鹽水不是連續生產方式,并且其產水量經常根據鍋爐系統的負荷調整進行調整,所以其設備的控制方式應能適應多種情況下的不同生產工況,如一用一備、兩用一備等。系統網絡架構如圖1所示。

圖1 系統網絡架構
本系統多介質過濾器工藝的操作畫面如圖2所示。

圖2 多介質工藝操作圖
該畫面用于顯示原水箱、濃水箱液位。控制設備除6臺多介質過濾器外,還包括2臺多介質反洗泵的單機/聯鎖控制。
每套多介質過濾器包含進水閥、出水閥、反洗進水閥、反洗排水閥、正洗排水閥、排氣閥、進氣閥、排污閥等8個氣動閥門。
操作按鈕的控制方式分為“遠程”“就地”兩種操作。其中遠程操作在電腦上進行,又可分為手動、自動模式。手動模式操作的步序包含:
(1)運行:運行前清洗(2~3 min)、運行(24 h)步序;
(2)反洗:排水(5 min)、進氣(3 min)、水反洗(6 min)、排水(12 min)、正沖洗(15 min)步序;
(3)備用。
就地操作是由現場的操作箱按鈕、指示燈等操作。其中,“單體操作按鈕”會復位任何一個狀態的操作步序,同時可單獨操作每臺氣動閥。“故障屏蔽按鈕”可以在運行過程中,屏蔽掉氣動閥開關到位的故障信號,并可以由程序模擬發出開關到位信號,保證步序的順序進行,但必須由操作人員確定現場閥門的具體位置。
每套泵組可分為“單機”/“聯鎖”兩個操作模式。其中,單機可以任意地手動啟停泵;聯鎖模式下又分為“主泵”“備泵”的選擇切換。
主泵——聯鎖啟動條件滿足時,自動啟泵;聯鎖停止條件滿足時,自動停泵。
備泵——當主泵故障時,備泵啟動。備泵會受到聯鎖停止條件限制。
多介質反洗泵在執行“水反洗”步序時自動啟泵。
原水泵的操作畫面如圖3所示。
原水泵1#、2#為變頻操作,可由畫面選擇“變頻模式”“工頻模式”,分為變頻啟動和工頻啟動。

圖3 水泵操作畫面
改造現場實施之后,增強了除鹽水站運行的穩定性,降低了現場操作人員的勞動強度,提高了除鹽水運行效率,節省了運行成本。
自系統投入運行以來,設備故障率明顯減少,在節能降耗方面也取得了很好的社會效果、環境效益和經濟效益。