王 強
(西山煤電(集團)有限責任公司機電廠, 山西 太原 030053)
刮板輸送機一般以刮板鏈牽引,在槽內運送散料,現代工礦企業中常以刮板輸送機進行軌道運輸作業。由于刮板輸送機牽核心構件是刮板鏈,一旦刮板鏈出現故障,可能嚴重影響運輸機作業,并進一步影響整個生產活動。結合目前各地刮板輸送機故障情況,可以發現不同故障雖然均較為多發,但基本類型是相對固定的,原因也較為明晰,這為預防應對提供了基本思路。
組件故障包括磨損過度、刮板兩頭彎曲變形、螺栓裂紋等,其產生原因較多,包括中部槽鋪設彎曲角度超出要求、瞬時大荷載導致的形變或斷裂、刮板局部或整體強度不足導致的破損、長期高荷載運行導致的慢性破壞等,此外,如果中部槽本身存在問題,導致煤矸石、大煤塊等重物掉落,也會造成組件故障。
接鏈環是連接刮板鏈的主要構件,也能對圓環鏈起到保護作用,其故障類型包括斷裂、形變兩個方面,產生原因一般包括卡阻、受力不均以及過負荷等。在刮板輸送機的工作過程中,如果新舊刮板鏈鏈條在1個工作面上共同使用,其節距之間的不同會導致嚙合差異出現不平穩運行的狀況,形變會漸漸產生,過負載運行也會導致長期性的緩慢破壞。刮板輸送機連接環工作模式如圖1所示。

圖1 刮板輸送機連接環工作模式
跳鏈是指刮板鏈在工作過程中出現的局部或者全部出槽、鏈條跳動現象,會直接影響刮板輸送機的工作穩定性。跳鏈出現的原因包括局部嚴重磨損、設計問題等。如刮板工作面在設計時沒有考慮工作條件,會導致中雙鏈工作無法同步,其松緊度的不同會導致受力差異,引起跳鏈。中部槽單一方向過度彎曲也可能導致鏈條工作時嚙合速率出現差別,導致跳鏈[1]。
刮板輸送機在長期運行過程中必然會面對老化問題,包括鏈條輕微形變、組件磨損等,這些因素往往難以避免,也會造成一些故障。質量問題通常不多見,如鏈條嚙合不牢固、螺栓質量不良,可能造成接鏈環、跳鏈方面的故障。此外刮板輸送機刮板鏈的常見故障還包括掉鏈等,但發生率和影響較小。
松鏈狀況可能會造成組件故障、接鏈環故障、跳鏈故障,也會加劇老化問題。結合現有故障情況進行分析,發現松鏈幾乎全部發生在尾鏈輪處,比例約為96.3%,發生于鏈條中、后段的比例為3.7%,目前尚未在鏈條前部發現該問題。進行松鏈維護時,要求排空輸送機內部雜物,使輸送機處于空載運行狀況,之后手動進行操作,使機尾張緊液壓缸活塞桿緩慢伸出,直到鏈條離開機尾架中部槽中板,處于懸垂狀態,如果鏈條彎曲明顯,應進行維護。輸送機處于滿負載運行狀態下時,要求取水平角度進行觀察,如果鏈條處于懸垂狀態,表明不存在松鏈問題,反之則進行維護。對鏈條進行維護應保證張緊油缸仍有一定剩余行程,以便于進行調節分析,如果活塞桿在緩慢張開的過程中,鏈條始終無法完全懸垂,則可能存在較為嚴重的形變,需進行構件更換。
設置合理的預緊力能夠避免鏈條工作中出現松鏈,但如果力量過大,則可能導致磨損加劇,需對其進行合理的分析控制。一般要求依照產品說明書進行控制,普通設備往往在220~240 kN之間。如果輸送機工作壓力較大,或者運載大量硬物、重物,需要適當增加鏈條的預緊力,一般要求預緊力達到額定數值的120%~140%左右,如果輸送的物品中存在大量不規則重物、硬物(如矸石),為確保足夠的工作穩定性,應進一步調整鏈條的預緊力,要求達到額定數值130%~150%左右的水平。此外,出于延長設備使用壽命的考慮,不建議頻繁調整預緊力,應盡量使運輸機處于相對穩定的工作負載條件下。
運輸機的刮板鏈在持續工作中往往不可避免地存在磨損問題,一般來說可以視工況進行磨損檢查以及必要的更換。刮板鏈是整個運輸機磨損最嚴重的構件之一,要求檢查其節距,當鏈條節距較標準要求增加2.5%以上,應給予更換。此外,由于工作狀況的特殊性導致的單一鏈條破損,也應及時進行更換,這是由于鏈條磨損程度不同會帶來張緊力的差異,從而造成跳鏈問題[2]。刮板長度磨損量一般不應超過5%,如果磨損較為嚴重也應給予更換。刮板厚度方面,如果磨損量不超過10%,可以繼續使用,反之則應使用新刮板。輸送機的齒輪、軸承等機械構件也應定期檢查和更換,確保機械整體性能優良。
2017年6月,山西某地煤礦刮板輸送機出現故障,運輸機型號為SGZ764/630,技術參數方面,標準臺長度為150m,輸送量1000t/h,電動機電壓1140V,轉速為1485/742 r/min,功率2×315 kW,型號YBSD315/160-4/8。刮板鏈為中雙鏈,中心距140mm,刮板間距1080mm。取齒輪—銷軌牽引方式,銷軌節距126 mm。該運輸機投入使用共3個月,在工作過程中多次發生矸石掉落、鏈條脫落等問題,工作穩定性下降嚴重,經技術工人現場檢查,給予鏈條復位,仍然未能有效解決,經上報,礦方與廠家取得聯系,請求廠方派出技術人員給予幫助。技術人員到達現場后,先了解了故障狀況,根據工人描述,運輸機主要問題為穩定性下降,掉鏈頻發,因此判定問題發生在刮板鏈部位。技術人員首先進行松鏈檢查,發現空載運行情況下,鏈條的懸垂狀態不理想,進一步查看發現部分連接環存在形變問題,因此工作過程中易出現跳鏈、掉鏈狀況,導致矸石掉落等問題,更換了新鏈條后,設備可以正常工作。在檢修的過程中,技術人員了解到煤礦的輸送機工作壓力較大,為保證工作性能,礦內工人調整了設備預緊力,使其達到410 kN,大大加快了鏈條的磨損速度。在更換鏈條的同時,技術人員對預緊力進行了同步調整,將數值下調至350 kN,運輸機在此后的工作中再未出現掉鏈等問題。
結合生產實踐情況,及時解決刮板輸送機刮板鏈的常見故障,并不斷地對刮板傳送機進行檢測和維護,提高其工作效率,減少使用成本。此外,深入了解相關理論,有助于提升對刮板輸送機刮板鏈常見故障的認識與處理水平。
[1]張強,吳澤光,井旺.刮板輸送機遠程動態監測及故障診斷系統研究[J].儀表技術與傳感器,2016(5):51-53;60.
[2]高耀文,陳惠英,田慕琴.長壁采煤工作面刮板輸送機監控及故障診斷系統的開發[J].煤炭工程,2014,46(9):141-143.