何逸森
(廣州南大環保科技有限公司 廣東廣州 510070)
進行脫硝系統的優化調整,其目的是為了在保證脫硝效率的同時使氨逃逸率達到最小,并合理控制脫硝副反應發生的程度[1,2]。通過調整反應器內局部區域的供氨量,在反應器出口建立均勻、穩定的NOx分布,使SCR脫硝系統在保持理想脫硝效率的同時,保持最小的氨逃逸率和良好的可控性運行,以節省噴氨量并減小對空預器的危害,使脫硝系統在環保排放達標的基礎上,兼顧節約運行成本。
本研究通過在鍋爐高中低負荷條件下測試脫硝效率、氨逃逸濃度以及SO2/SO3轉化率,為SCR脫硝系統的全過程管理提供技術數據,以保證SCR和空預器的安全運行。
SCR裝置設計性能值為:脫硝效率≥80%,氨逃逸濃度≤3μL/L,SO2/SO3轉化率≤1.0%。
煙氣分析儀(西門子U6型、testo 350型)、煙氣預處理器、自動煙塵(氣)測試儀(嶗應3012H型)等。測點布置在脫硝裝置脫硝裝置入口和出口煙道,在預留的煙氣采樣孔中采用網格法布點進行測試。
優化調整前后脫硝效率,SCR出口NOx濃度以及NOx均勻度如圖1和圖2所示。結果表明,優化調整前,脫硝效率在不同負荷下均在80%以下,且SCR出口濃度在42mg/Nm3~56mg/Nm3之間波動,變化幅度較大,而NOx均勻度則在20%~30%之間。優化調整后,各項指標趨于穩定。調整后脫硝效率均保持在80%以上,滿足設計性能要求,在460MW時達到最大,為85%;SCR出口NOx濃度為31mg/Nm3~35mg/Nm3,變化幅度較小,NOx均勻度也保持在16%~19%之間。總體而言,優化調整后脫硝效率及均勻度均有較大程度改善。

圖1 優化調整前后脫硝效率的變化

圖2 優化調整前后SCR出口NOx濃度及均勻度
優化調整前后氨逃逸率的變化如圖3所示。優化調整前,氨逃逸率濃度在各負荷條件下均大于3μL/L,并不滿足設計性能值(≤3μL/L)的要求。優化調整后,各負荷下的氨逃逸率均出現一定程度的降低,均在3μL/L以下。結果表明,優化調整后,噴氨均勻性均得到明顯改善,消除了局部較大的氨逃逸濃度,降低了氨逃逸率。

圖3 優化調整前后氨逃逸率的變化
優化調整前后SO2/SO3轉化率的變化如圖4所示。優化調整前,SO2/SO3轉化率均在1.0%以上,不符合SO2/SO3轉化率≤1.0%的性能保證值要求。調整后,SO2/SO3轉化率在0.69%~0.71%之間小范圍波動。SO2在催化劑的作用下,在適合溫度時會向SO3轉化,生成的SO3進而與煙氣中的水或NH3發生反應,產生硫酸銨和硫酸氫銨[3]。在150~230℃溫度區間,硫酸氫銨是一種高粘性液態物質,易冷凝沉積在空預器換熱元件表面,粘附煙氣中的飛灰顆粒,堵塞換熱元件通道,增加空預器阻力并影響換熱效果。硫酸氫銨造成的積灰清除比較困難,嚴重時需停機進行離線清洗或者人工方式清除,給機組的安全經濟穩定運行帶來很大的危害[4]。因此,有必要采取措施降低SO2/SO3轉化率,以保證機組的安全經濟穩定運行。

圖4 優化調整前后SO2/SO3轉化率
噴氨優化調整改善了SCR脫硝裝置噴氨均勻性,提高了SCR性能。噴氨優化調整后,在各負荷條件下,SCR系統的脫硝效率、氨逃逸率以及SO2/SO3轉化率均能滿足設計性能值要求,脫硝效率為 81%~85%,氨逃逸率為2.5μL/L~2.8μL/L,SO2/SO3轉化率為0.68%~0.71%。
[1]曹志勇,譚城軍,李建中,等.燃煤鍋爐SCR煙氣脫硝系統噴氨優化調整試驗[J].中國電力,2011,44(11):55-58.
[2]梁川,沈越.1000MW機組 SCR煙氣脫硝系統優化運行[J].中國電力,2012(2012年01):41-44.
[3]王杭州.SCR對脫硝效率及SO2轉化影響分析[J].電力科學與工程,2008,24(5):17-21.
[4]趙乾.SCR煙氣脫硝系統模擬優化及噴氨量最優控制[D].重慶:重慶大學,2012.