張艷麗,華國海,王 力,張全娟
(1.蘭州城市學院培黎石油工程學院,甘肅蘭州 730070;2.中國天倫燃氣控股有限公司,河南鄭州 450000;3.東北石油大學石油工程學院,黑龍江大慶 163000)
自2000年以來,我國大多數(shù)的陸上油田如大慶油田、勝利油田、遼河油田等進入“高采出程度、高含水率”的“雙高”階段,產(chǎn)液量降低,產(chǎn)油產(chǎn)液結(jié)構(gòu)發(fā)生變化[1]。原有的油氣集輸工藝和設施都已無法滿足現(xiàn)階段各生產(chǎn)單位的要求,主要表現(xiàn)為設備運行效率低、原油生產(chǎn)投入成本過高等[2]。為了降低生產(chǎn)能耗,全力推進節(jié)能降耗技術(shù),各原油生產(chǎn)單位調(diào)整改進現(xiàn)有的集輸系統(tǒng)并取得了良好的效果。
井場來液經(jīng)計量間計量后和站場來液進入緩沖罐混合、沉降、氣液分離,分離出來的油水混合液進入儲油罐,經(jīng)外輸泵、外輸爐加壓加熱后用于外輸;分離出來的濕氣進入氣液分離器做進一步分離,分離后的濕氣用于外輸、站內(nèi)自用或者進入輕烴處理裝置,經(jīng)輕烴裝置處理后的干氣則用于外輸和站內(nèi)氣體自耗。轉(zhuǎn)油站工藝流程(見圖1)。

圖1 工藝流程圖
能量平衡分析方法是油田節(jié)能降耗評價的一種基本方法[3,4]。以遼河油田某集輸系統(tǒng)轉(zhuǎn)油站為例,根據(jù)能量守恒定律與能量轉(zhuǎn)換定律,對其建立能量平衡分析模型,即該轉(zhuǎn)油站輸入能量=輸出的能量+評價體系內(nèi)能量的轉(zhuǎn)化[5-7]。轉(zhuǎn)油站能量平衡模型(見圖2)。

圖2 能量平衡模型
轉(zhuǎn)油站能量平衡方程為:

式中:EPhin-各種介質(zhì)帶入的熱能;EPhout-各種介質(zhì)帶出的熱能;EPpin-各種介質(zhì)帶入的壓能;EPpout-各種介質(zhì)帶出的壓能;EPh-外界供給轉(zhuǎn)油站的熱能;EPe-外界供給轉(zhuǎn)油站的電能;ΔEPh-轉(zhuǎn)油站熱能損失;ΔEPp-轉(zhuǎn)油站壓力能損失。
2.2.1 能量利用率
(1)轉(zhuǎn)油站能量利用率:

式中:NPe-轉(zhuǎn)油站的耗電量,kW·h/h。
(2)轉(zhuǎn)油站電能利用率:

式中:ηPe-轉(zhuǎn)油站電能利用率,%。
(3)轉(zhuǎn)油站熱能利用率:

式中:ηPh-轉(zhuǎn)油站熱能利用率,%。
2.2.2 單耗
(1)轉(zhuǎn)油站的單位液量處理綜合能耗:

式中:QSC-標準煤低位發(fā)熱量;GPPL-轉(zhuǎn)油站采出液處理量,t/h。
(2)轉(zhuǎn)油站處理單位原油生產(chǎn)的綜合能耗:

式中:GPP-轉(zhuǎn)油站生產(chǎn)原油量,t/h。
(3)轉(zhuǎn)油站站場平均能量利用率:

式中:n-被評價集輸系統(tǒng)中轉(zhuǎn)油站數(shù)目。
根據(jù)所建立的能量平衡分析模型,對該轉(zhuǎn)油站的實際運行參數(shù)進行計算分析,得到該站場各評價指標的計算結(jié)果(見表1)。

表1 轉(zhuǎn)油站各評價指標結(jié)果
由表1中的各指標匯總結(jié)果可知:該轉(zhuǎn)油站在冬季運行時能量利用率約為88.5%,熱能利用率為90.26%,電能利用率為41.51%,壓能損失579 329.73 kJ/h,熱能損失2 569 057.60 kJ/h,熱能損失占總能損的8 1.6%;夏季能量利用率約為89.95%,熱能利用率為92.67%左右,電能利用率為40.28%左右,損失壓能 706 587.85 kJ/h,損失熱能1 580 799.31 kJ/h,熱能損失占總能損的69.1%。
進一步分析可以看出,轉(zhuǎn)油站不管是在冬季工作還是在夏季工作,其熱能損耗的值大于壓能損耗,該站場的能量損耗設備主要是機泵和加熱爐。同時也可以看出夏季的熱能利用率要大于冬季的熱能利用率,這是因為冬天溫度低,散熱量大所引起的。
該站場冬季運行2臺外輸爐,1臺采暖爐,1臺機泵;夏季運行加熱爐和機泵各1臺。通過以上的分析計算可知該站場存在的問題有:
(1)1#外輸爐夏季過剩空氣系數(shù)與排煙溫度過高,不符合生產(chǎn)標準。
(2)2#外輸爐除了冬季過??諝庀禂?shù)較高不符合生產(chǎn)標準之外,與1#外輸爐的負荷相差較大。
(3)4#采暖爐冬季運行時沒有達到集團公司要求的加熱爐平均運行效率85%。
(4)2#、3#外輸泵運行時機組效率、負荷率偏低。
提高站內(nèi)能耗設備的運行效率,增強站內(nèi)保溫設施,是提高能量利用率、降低能量損耗的關(guān)鍵。針對該轉(zhuǎn)油站的實際能耗情況,分別對其所轄的加熱爐和機泵提出了改進措施。
4.1.1 加熱爐改進措施
(1)2#外輸爐:增加空燃比多參數(shù)串級反饋聯(lián)動控制系統(tǒng),實時自動調(diào)節(jié)空燃比,合理調(diào)整配風量,優(yōu)化分配1#、2#外輸爐的運行負荷。
(2)1#外輸爐:更換與加熱爐功率相匹配的全自動配風燃燒器,增加空燃比多參數(shù)串級反饋聯(lián)動控制系統(tǒng),實現(xiàn)燃燒器實時自動調(diào)節(jié)空燃比,保證實時最佳燃燒,采用可編程序控制器為核心的自控系統(tǒng)進行集中操控,可確保系統(tǒng)穩(wěn)定。
(3)4#采暖爐:加強加熱爐的運行管理工作,安裝氧量自動控制配風裝置。
4.1.2 機泵改進措施 機泵運行時機組效率較低的主要原因是負荷率偏低,改造方案是更換合適的離心泵。
經(jīng)過此次改造,該轉(zhuǎn)油站無論是冬季運行還是夏季運行,其能量利用率、電能利用率和熱能利用率都有一定的提高(見圖3、圖4)。

圖3 冬季改造前后能量利用情況對比

圖4 夏季改造前后能量利用情況對比
由圖3、圖4可知該轉(zhuǎn)油站經(jīng)采用上述措施改造之后冬季運行時熱能利用率提高了1.25%,電能利用率提高了1.67%,能量利用率提高了1.31%,單位液量處理氣耗下降約3.55%,單位原油生產(chǎn)電耗下降約24.77%;而夏季運行時熱能利用率提高了1.11%左右,電能利用率提高了1.34%左右,能量利用率提高了1.18%左右,單位液量處理氣耗降低3.35%,單位原油生產(chǎn)電耗降低24.58%。年節(jié)氣、節(jié)電量預測表(見表 2)。

表2 轉(zhuǎn)油站改造后年節(jié)電量和節(jié)氣量預測表
由表2可知轉(zhuǎn)油站經(jīng)改造之后年節(jié)氣5.58×104m3,年節(jié)電 9.29×104kW·h,按當時遼寧省物價局所規(guī)定的工業(yè)用天然氣價3.3元/立方米,電價0.44元/千瓦時進行計算,預計該轉(zhuǎn)油站每年可節(jié)約2.25×105元。
(1)以遼河油田集輸系統(tǒng)某轉(zhuǎn)油站為評價對象,介紹其工藝流程,根據(jù)能量守恒和能量轉(zhuǎn)換定律建立能量平衡模型;
(2)結(jié)合轉(zhuǎn)油站現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)運用所建立的模型進行計算分析,找出該站場實際生產(chǎn)運行時各能耗設備存在的問題;
(3)針對存在的問題提出相應的改造方案并對改造結(jié)果進行測算,改造后年節(jié)氣5.58×104m3,年節(jié)電9.29×104kW·h,每年可節(jié)約 2.25×105元。